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(2)在翻車機左右兩側、出入口兩端按一定間隔各安裝上下兩排交錯布置的噴嘴,抑制卸煤時升騰而上的煤塵。該噴嘴待車廂旋轉到一定角度,開始向煤倉卸煤時噴,卸煤結束且待翻車機回轉過到一定角度后時即停。
(3)噴嘴運行采用PLC自動控制和手動控制。程序控制與翻車機運行連鎖,采集翻車機的旋轉位置傳感器、時間繼電器等信號,工作中不設操作和運行值班人員。每臺翻車機為一個獨立控制單元,每排噴嘴可以單獨啟停。翻車機作業時,按所設定的程序可不同時間先后投入、退出每排噴嘴,也可根據來煤含水份、顆粒大小(起塵容易與否)等狀況,增減運行的噴嘴數量,噴嘴布置如圖2所示.
2.2破碎機的粉塵治理
2.2.1破碎機產生粉塵的原因
(1)原煤經破碎,顆粒變小,是粉塵產生的內因。
(2)碎煤機轉子鼓風效應產生的誘導。
(3)落煤管落差大產生的誘導。
(4)給料機出口(碎煤機進口)不嚴密,給碎煤機產生誘導風提供了外因。
(5)尾部滾筒積煤產生的粉塵。
(6)皮帶抖動大產生的粉塵。
(7)尾部緩沖托輥選型不好產生的噴粉。
(8)導料槽及擋簾密封不合理。
2.2.2破碎機粉塵治理措施
碎煤機出口產生粉塵的主要原因,是碎煤機轉子鼓風效應產生的誘導風和落煤管落差大產生的誘導風,其次是尾部緩沖托輥緩沖變形導料槽產生的氣隙,碎煤機和煤生的誘導風使導料槽正壓。若僅簡單地對導料槽進行封堵,勢必造成導料槽正壓進一步增大,zui終從某一簿弱環節噴出,若僅考慮在導料槽出口加裝水噴霧,微小顆粒的粉塵能得到抑制,但誘導風夾帶的較大顆粒無法消除。因此,在考慮粉塵治理方案時,要本著因勢利導的原則,多種方案并舉,進行的綜合治理。
(1)緩沖煤斗留有一定的封底煤,防止給料機和緩沖煤斗之間互相竄風。
(2)給料機料槽密封帆布應定期檢查,發現有破損應及時更換。
(3)給料機料槽出口和碎煤機進口結合處用帆布或膠布進行全面密封。
(4)給料機觀察孔門做成密封型門。
(5)碎煤機進出落煤管及其法蘭結合面進行全面修補和封堵
(6)將原導料槽平蓋板拆除,改換成圓弧拱形蓋板,增大導料槽容積,緩解導料槽正壓,減少導料槽頂部積塵。
(7)延長導料槽長度,使氣流行程增長,利用風壓風速的自然衰減,達到粉塵自然沉降的效果。本次改造的皮帶機導料槽原長8m,現改造為14m。從治理實踐看,該方法效果。
(8)將原彈簧板式緩沖托輥更換為固定支架的緩沖托輥。
(9)更換磨損嚴重的梳形托棍,減輕皮帶抖動。
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