永嘉縣英諾特泵閥有限公司作者
我公司生產的500kV高壓開關采用液壓操作。液壓機構的心臟部分二級閥閥體在操作試驗時發生開裂漏油事故。為此,我們對二級閥閥體開裂原因進行了分析。 1 閥體材質及使用狀況 1.1 材質 閥體材質為GCr15SiMn鋼,其化學成分見表1。其外形尺寸見圖1。 表1 閥體化學成分質量分數w(%) C Si Mn Cr S P Ni 1.01 0.57 1.07 1.48 0.01 0.024 0.05 下料→退火→粗加工→淬火、回火→精加工→鍍鋅。閥體熱處理工藝見圖2,熱處理后硬度為57~59HRC。 閥體內承受32~34MPa油壓,于戶外使用,開裂均發生在操作100~200次以后。 2 宏觀檢查 圖3為閥體宏觀像,閥體開裂發生在油孔邊緣,長度約30mm,裂紋平直。 將閥體解體后斷口呈銀灰色,未被氧化和腐蝕,說明閥體裂紋既不是淬火裂紋也不是腐蝕裂紋,根據斷口形貌可以認為是瓷狀斷口,屬脆性斷裂。 斷口照片見圖4,由圖4可以看出裂紋斷口上有許多放射狀紋理。根據裂紋走向可以看出有兩處裂紋源,即箭頭1、箭頭2所指處。1處為*裂紋源,2處為*裂紋擴展到一定程度后才誘發產生的,裂紋源1位于不同平面交角附近。工作時估計此處有一定的應力集中。 測量位置 Si S P Mn Cr Fe 晶界析出顆粒 0.6 0.11 0.08 0.96 2.97 95.38 基 體 0.51 0.039 0.026 0.99 1.44 96.99 4 金相組織 金相試樣經深度腐蝕后可以看出有網狀碳化物沿晶界析出,這與斷口觀察結果一致。 5 開裂原因分析及驗證 斷口觀察說明閥體開裂有一個擴展過程,并不是瞬時斷裂,這與閥體經過100~200次操作試驗相符,反映了閥體開裂是逐漸發生的屬滯后破壞型,且閥體經過電鍍鋅,因此懷疑可能為氫脆所致。另外,GCr15SiMn鋼*類回火脆性區為200~400℃之間,而此閥體回火溫度恰在250~270℃之間,因此懷疑可能有*類回火脆性產生。 鑒于以上分析又進行了驗證試驗。 在閥體上取樣制備3點彎曲試樣,用線切割在試樣中間開槽,對試樣電解充氫,其中電解液為10%鹽酸水溶液,電壓6V、充氫時間30min。以3點彎曲方式對充氫試樣加80%屈服載荷的力,經10min后斷裂仍以沿晶斷口為主,見圖9,可以看出斷口形貌與圖5相近,說明閥體開裂確系氫脆所至。 將回火溫度控制在400~450℃之間避開*類回火脆性區。實際生產中采用430±10℃。并增加電鍍鋅后的去氫工藝。改進工藝后的閥體經過近百次的操作試驗尚未出現閥體開裂現象。 |
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