山東明基環保設備有限公司作者
一、工程概述
屠宰產生的廢水成分比較復雜,其中含大量的血污、油脂、肉屑、內臟雜物、未消化的糞便等,水呈紅褐色并明顯的腥臭味,對環境造成了一定程度的污染,我能夠提供技術咨詢、工程設計、設備、裝、調試培訓等。
該屠宰場出的廢水主要廢水及清洗設備、沖洗地坪產生的廢水。此外還來自冷凍機房的冷卻水和衛生間、浴室、食堂等處放的生活污水。水中含大量血污、皮毛、碎骨肉、油脂和內臟雜物。CODCr、BOD5、氨氮、SS等指標均較高,該水生化性優良,毒性。但受其過程的影響明顯,其水質水量波動范圍較大。如果不經處理直接放將對周圍的生態造成負面影響,久而久之會對環境造成嚴重破壞。為了降低其對環境造成的影響,使其放的污水達到的放規準,應該嚴格控制污染物的放的濃度,并根據實際情況編制本方案。
二、設計依據
1、《肉類加工工業水污染物放規準GB13457-92》;
2、區域環境噪聲規準GB3096-93;
3、室外水GBJ14-87;
4、建筑給水水GBJ15-88;
5、工業企業設計衛生規準;
6、建筑設計防火規范GBJ16-89;
7、建筑結構荷載規范GBJ9-89;
8、混凝土結構GBJ10-89;
9、建筑地基基礎GBJ7-89;
10、我單位所完成同類工程所取得的實際經驗和實際工程參數。
三、
1、滿足的各項要求,確保出水各項指標達到規定的污水放規準;
2、選用2002年環境保護較佳技術,成熟可靠工藝,性與性兼顧;
3、設計力求在達標放的前提下,做到工程投資省、占地小、能耗低、處理少;
4、為了嚴格控制二次污染的產生,本處理工藝zui終采用壓濾固液分離,使干化后的泥餅處理別方便;
1、廢水性質:屠宰廢水及肉制品加工廢水、部分生活污水。
2、廢水水量:確定一期設計處理水量:Q=100t/d,按每天處理20小時計,設計處理能力為:5t/h,達到環評要求,執行《肉類加工工業水污染物放規準GB13457-92》二級放規準
四、工藝特點
1 選用2002環境保護較佳技術,工藝路線可行,且穩定,確保廢水達標放;
2 工藝設備在上具較大的靈活性與調節余地,以適應水質水量的變化;
3 主體設備采用混凝土結構,既降低了投資又增加了使用壽命,工程維修維護簡便、操作管理簡單;
4 曝生物主體采用A2/O接觸氧化法工藝,采用硝化與反硝化技術以去除廢水中的氨氮,實現生物除磷、脫氮的,,。
五、工藝設計說明
根據該類廢水的性,并借鑒原同類處理工程積累的實際經驗,由于原水水質的B/C值較高,廢水可生化性良好,故處理工藝設計主體采用生化法來降解廢水中耗氧機物的含量;同時考慮廢水中動植物油和懸浮物濃度較高,故先設置隔油沉淀池,對油污及易分離固體物進行分離處理,以減輕對后續設施的處理壓力,經處理后廢水自流進入曝調節池,曝調節池除攪拌勻質外,更可使水中機NH3-N進一步氧化;使NO3及NO2通過后續水解酸化和A2/O生化池反硝化還原為N2,并通過生化處理裝置進行吹脫、氧化等一系列過程來消除NH3-N及耗氧機物指標,在整個工藝系統中再輔以沉淀、浮選、過濾等手段來確保污染因子面達標放。
六、主要處理構筑物
1、人工格柵:
由于禽畜在屠宰、加工過程中含大量皮毛、油脂、糞便、內臟等固體雜物,故設置格柵以攔截漂浮固體雜物;
為降低勞動強度,建議采用機械格柵來清除廢水中的固體懸浮雜物,以降低后續設備的負荷,同時又可以防止水泵堵塞,確保設備正常,增加后續設備的使用壽命;打撈后的雜物可以和壓濾后的泥餅一起進行生活垃圾填埋處理。
2、曝調節池:
該池具調節水量、均勻水質的,在水量大時,它起到貯存和調節水量的,在水量小時它起到連續供水的;同時通過12小時的貯存和間隙曝,又起到均勻水質和降解機污染物的;
3、浮處理裝置
將污水中的機污染物、懸浮物經加藥混凝,形成礬花反應后廢水自流進入浮分離室內進行固液分離。
浮裝置采用溶浮方式,該裝置處理廢水的主要原理是溶罐中的溶水設置在污水進水管下面;溶水通過溶釋放器在突然減壓的情況下,釋放出大量的微泡,形成、水、顆粒三相混合物,溶水吸附懸浮污染物并浮于液面,刮渣機將表面浮渣刮至污泥槽內,槽內污泥到污泥濃縮池內處理。浮池的分離水通過集水管自流進入后級生化處理池,浮裝置的設計回流比為30%。
浮裝置主要去除廢水中的化學耗氧物、懸浮物和膠原纖維等污染物質。
4、集水池:
污水進入水解反應池后,其中的顆粒物質和膠體物質被水解反應池中的微生物截留吸附,逐漸地被分解代謝;
5、厭氧池:
由于廢水中機物濃度比較高,微生物在厭氧池處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的機氮轉化分解成氨氮,同時利用機碳源作為電子供體將NO2-N、NO3-N轉化為N2,而且還利用部分機碳源和氨氮合成新的細胞物質;所以厭氧池不僅具一定的機物去除功能,減輕后續好氧池的機負荷,以利于硝化進行,而且依靠原水中存在較高濃度機物,完成反硝化,zui終消除氮的富營養化污染;為了便于調試時生物掛膜以及時脫膜除污泥,我們將在厭氧池內設置曝裝置,以利于管理;
6、水解酸化池
經過缺氧池的處理后,機物濃度得到一定程度的降低,但仍一定量的機物及較高的氨氮存在,為了使機物得到進一步氧化分解,同時在碳化趨于完情況下,硝化才能順利進行,我們考慮設置好氧生物接觸氧化池,即水解酸化池;好氧生物接觸氧化池具容積負荷高、,沖擊負荷適應,且不易產生污泥膨脹,污泥產生量少,,,不散發臭,操作管理方便等優點,是處理機廢水的一種較效較方法;接觸氧化池在消化過程中起主要的是自氧型細菌(硝化菌),它們利用機物分解產生的機碳源與空的CO2作為營養源,將污水中的氨氮轉化成NO3-N、NO2-N,接觸氧化池的出水部分回流到厭氧池,回流比為1;為厭氧池提供受體,通過反硝化完成zui終的消除氮源污染;在接觸氧化池中曝裝置采用可變式合成橡膠微孔曝器,溶解氧控制在3.0mg/L以上,水比為15:1;PH值控制在6.5-8.0。
在生物氧化池內設置立體彈性填料,該填料為懸掛式,上下均采用螺紋鋼支架固定,設置分布均勻,在靜止狀態下,不下沉,不上浮,水流能平穩通過,容易吸附微生物,更好地降解機物,使污水得到凈化。
7、 羅茨鼓風機
采用三葉羅茨鼓風機(該風機工作效率及噪音方面均優于同類產品);當泵啟動時,鼓風機同時向接觸氧化池中供氧,根據接觸氧化池中DO測定顯示的數值,一次性手動調勻鼓風機供量。在氧化池中曝頭采用可變式合成橡膠微孔曝器,其具曝均勻,氧的轉移率高,對填料直接沖涮,不僅提供較充分的溶解氧且由于曝攪動加速了生物膜的更新,從而更加提高了膜的活力與氧化能力。
8、二次沉淀池:
廢水經生化處理后,仍含一定量的懸浮物質,為出水水質,必須加以二次沉淀池進行處理,沉淀池采用豎流式沉淀形式,沉淀時間為2.0小時,效容積為10m3,沉淀池表面負荷為0.8m3/m2.h;沉淀池污泥采用提泥,通過電磁閥控制沉淀池中的泥量,提裝置每天供5-10分鐘,將污泥提升至污泥濃縮池。
9、清水池
設計停留時間為2小時,主要于浮回用水水源;同時用二氧化氯發生器進行消毒,作為消毒池使用。
10、污泥濃縮池(選用)
根據進水濃度設計計算,污泥濃縮池的效容積為:3m3,濃縮后的污泥,經螺桿泵提升進入板框壓濾機進行污泥脫水處理,上清液回流入曝調節池,泥餅和生活垃圾或作機肥處理。
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