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YK43X先導活塞式氣體減壓閥故障解決方法

2024年05月27日 19:24:46人氣:1152來源:上海申弘閥門有限公司

YK43X先導活塞式氣體減壓閥故障解決辦法

在這種情況下,建議使用減壓閥或減壓閥站。減壓閥既可以允許將驅動壓力維持在能夠滿足泵排量的設定壓力,同時也可以保護進氣閥不受磨損。另外,在應用空間較狹窄時,建議使用帶集汽管的減壓閥站。在泵泵水過程中,集汽管為泵供汽從而為泵提供了緩沖區。這個緩沖區使整個裝置的動作柔和,減少對減壓閥的磨損。

YK43F空氣減壓閥22.jpg

本系列減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。

YK43F空氣減壓閥3.jpg

本產品主要用于氣體管路,如空氣、氮氣、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。在設定機械泵的驅動壓力時,正確的方法是使驅動壓力高于背壓1-1.5kg/cm2(15-20psig)。這在大多數情況下是正確的。但有時為達到泵的要求排量,需要將驅動壓力設得稍高一些。驅動壓力高時,不利的一面是容易對進氣閥造成磨損。如果驅動壓力高于要求值,會對進氣閥造成嚴重的磨損而不得不提前更換進氣閥。

YK43F空氣減壓閥04.jpg

YK43X先導活塞式氣體減壓閥故障解決辦法主要技術參數和性能指標

公稱壓力(Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
殼體試驗壓力(Mpa)* 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24
密封試驗壓力(Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
進口壓力(Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
出口壓力范圍(Mpa) 0.1-1.0 0.1-1.6 0.1-2.5 0.5-3.5 0.5-3.5 0.5-4.5
壓力特性偏差(Mpa)△P2P GB12246-1989
流量特性偏差(Mpa)P2G GB12246-1989
小壓差(Mpa) 0.15 0.15 0.2 0.4 0.8 1.0
滲漏量 X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989

*:殼體試驗不包括膜片、頂蓋

YK43X/F/Y先導活塞式氣體減壓閥主要零件材料

零件名稱 零件材料
閥體 閥蓋 底蓋 WCB/FCB*
閥座 閥盤 2Cr13/304*
缸套 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304*
活塞 2Cr13/銅合金/銅合金*
活塞環 合金鑄鐵/對位聚苯*
導閥座 導閥桿 2Cr13/304*
膜片 1Cr18Ni9Ti
主閥 導閥彈簧 50CrVA
調節彈簧 60Si2Mn
密封墊(X/F型號) 橡膠/聚四氟乙稀
導閥體 導閥蓋 25/304*

YK43X先導活塞式氣體減壓閥故障解決辦法流量系數(Cv)

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570 780 1020 1500

YK43X先導活塞式氣體減壓閥故障解決辦法外形尺寸(PN1.6-4.0)

YK43F空氣減壓閥加工07.jpg

公稱通徑DN 外 形 尺 寸
L H Hl
1.6/2.5MPa 4.0MPa
15 160 180 290 90
20 160 180 300 98
25 180 200 300 110
32 200 220 300 110
40 220 240 320 125
50 250 270 320 125
65 280 300 325 130
80 310 330 365 160
100 350 380 365 170
125 400 450 475 200
150 450 500 475 210
200 500 550 515 240
250 650 560 290
300 800 705 335
350 850 745 375
400 900 780 405
450 900 730 455
500 950 835 465

YK43X先導活塞式氣體減壓閥故障解決辦法外形尺寸(PN6.4-16.0)

YK43F空氣減壓閥加工04.jpg

公稱通徑DN 外 形 尺 寸
L H Hl
6.4MPa 10.0/16.0MPa
15 180 180 300 100
20 180 200 310 105
25 200 220 31 120
32 220 230 310 120
40 240 240 335 135
50 270 300 335 135
65 300 340 340 140
80 330 360 380 170
100 380 380 185
125 450 490 215
150 500 490 225
200 550 535 260
250 650 580 310
300 800 725 355
350 850 765 395
400 900 800 435
500 950   855 495

 

 

YK43X先導活塞式氣體減壓閥故障解決辦法故障排除

YK43F空氣減壓閥24.jpg

1、出口壓力幾乎等于進口壓力,不減壓

這一故障現象表現為:減壓閥進出口壓力接近相等,而且出口壓力不隨調壓手柄的旋轉調節而變化。產生原因和排除方法如下。

①因主閥芯上或閥體孔沉割槽棱邊上有毛刺或者主閥芯與閥體孔之間的間隙里卡有污物,或者因主閥芯或閥孔形位公差超差,產生液壓卡緊,將主閥芯卡死在開度(max)的位置上,由于開口大,油液不減壓。此時可根據上述情況分別采取去毛刺、清洗和修復閥孔和閥芯精度的方法予以排除。

②因主閥芯與閥孔配合過緊,或裝配時拉毛閥孔或閥芯,將閥芯卡死在開度位置上,此時可選配合理的間隙。J型減壓閥配合間隙一般為0. 007~0. 015mm,配前可適當研磨閥孔,再配閥芯。

③主閥芯短阻尼孔或閥座孔堵塞,失去了自動調節機能,主閥彈簧力將主閥推往開度,變成直通無阻,進口壓力等于出口壓力。可用φ1. Omm鋼絲或用壓縮空氣吹通阻尼孔,并進行清洗再裝配。

④對J型減壓閥,帶阻尼孔的阻尼件是壓入主閥芯內的,使用中有可能因過盈量不夠而沖出。沖出后,使進油腔與出油腔壓力相等(無阻尼),而閥芯上下受力面積相等,但出油腔有一彈簧,所以主閥芯總是處于開度的位置,使出口壓力等于入口壓力。此時需重新加工外徑稍大的阻尼件并重新壓入主閥芯。

⑤JF型減壓閥,出廠時泄油孔是用油塞堵住的。當此油塞未擰出而使用時,使主閥芯上腔(彈簧腔)困油,導致主閥芯處于開度而不減壓。J型管式閥與此相同。J型板式閥如果設計安裝板時未使L口連通油池也會出現此現象。

⑥對J型管式閥,拆修時很容易將閥蓋裝錯方向(錯90°或180°),使外泄油口堵死,無法排油,造成同上的困油現象,使主閥頂在開度而不減壓。修理時將閥蓋裝配方向裝對即可。

⑦對JF型減壓閥,頂蓋方向裝錯時,會使輸出油孔與泄油孔相通,造成不減壓,也須注意。

YK43F空氣減壓閥加工84.jpg

2、YK43X先導活塞式氣體減壓閥故障解決辦法出口壓力很低,即使擰緊調壓手輪,壓力也升不起來

①減壓閥進出油口接反了:對板式閥為安裝板設計有錯,對管式閥是接管錯誤。J型減壓閥的進出油口跟Y型溢流閥的進出油口剛好相反。用戶使用時請注意閥上油口附近所打的鋼印標記(Pl、P2、L等字樣),或查閱液壓元件產品目錄,不可設計錯和接錯。

②進油口壓力太低,經減壓閥芯節流口后,從出油口輸出的壓力更低,此時應查明進油口壓力低的原因(例如溢流閥故障)。

③減壓閥下游回路負載太小.壓力建立不起來,此時可考慮在減壓閥下游串接節流閥來解決。

④先導閥(錐閥)與閥座配合面之間因污物滯留而接觸不良,不密合;或先導錐閥有嚴重劃傷,閥座配合孑L失圓,有缺口,造成先導閥芯與閥座孔不密合。

⑤拆修時,漏裝錐閥或錐閥未安裝在閥座孔內。對此,可檢查錐閥的裝配情況或密合情況。

⑥主閥芯上長阻尼孔被污物堵塞,如圖3-21所示,P2腔的油液不能經長阻尼孔e流入主閥彈簧腔,出油腔P2的反饋壓力傳遞不到先導錐閥上,使導閥失去了對主閥出口壓力的調節作用。阻尼孔堵塞后,主閥P。腔失去了油壓p3的作用,使主閥變成一個彈簧力很弱(只有主閥平衡彈簧)的直動式滑閥,故在出油口壓力很低時,便可克服平衡彈簧的作用力而使減壓閥節流口關小ymin,這樣進油口壓力p1經ymin節流口大幅度降壓至p2,使出油口壓力上不來。應使長阻尼孔通暢。

⑦先導閥彈簧(調壓彈簧)錯裝成軟彈簧,或者因彈簧疲勞產生變形或者折斷等原因,造成p2壓力調不高,只能調到某一低的定值,此值遠低于減壓閥的調節壓力。

⑧調壓手柄因螺紋拉傷或有效深度不夠,不能擰到底而使得壓力不能調到。

⑨閥蓋與閥體之間的密封不良,嚴重漏油。產生原因可能是O形圈漏裝或損傷,壓緊螺釘未擰緊以及閥蓋加工時出現端面平面度誤差,一般是四周凸,中間凹。

⑩主閥芯因污物、毛刺等卡死在小開度的位置上,使出口壓力低。可進行清洗與去毛刺。

YK43F空氣減壓閥加工87.jpg

3、YK43X先導活塞式氣體減壓閥故障解決辦法不穩壓,壓力振擺大,有時噪聲大

根據相關標準的規定,J型減壓閥壓力振擺為±o.lMPa,JF型為±o.3MPa,超過此標準為壓力振擺大,不穩壓。

①J型與JF型減壓閥為先導式,先導閥與溢流閥通用,所以產生壓力振擺大的原因和排除方法可參照溢流閥的有關部分進行。

②減壓閥在超過額定流量下使用時,往往會出現主閥振蕩現象,使減壓閥不穩壓,此時出油口壓力出現“升壓一降壓一再升壓一再降壓”的循環,所以一定要選用適合型號規格的減壓閥。

③泄油口L受的背壓大,也會產生壓力振擺大和不穩壓的現象,泄油管宜單獨回油。

④彈簧變形或剛度不好(熱處理不好),導致壓力波動大,可更換合格的彈簧。

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