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江蘇鵬飛集團股份有限公司
閱讀:2096發(fā)布時間:2014-12-13
如何提高Φ3.2×13m球磨機產(chǎn)能的改進措施
Φ3.2×13m球磨機磨內(nèi)結(jié)構(gòu):磨機分三個倉,一倉使用階梯襯板,二倉用中波紋襯板,三倉用小波紋襯板。三倉中安裝有三圈擋料環(huán)。一倉使用篩分隔倉板,二倉使用單層隔倉板。出口篦板使用經(jīng)特殊加工的篦縫4.5mm的出料篦板。
一倉長度3750mm,二倉長度2500mm,三倉長度6000mm。
該工藝狀態(tài)下主要存在的缺陷表現(xiàn)在:一倉襯板研磨效率低,隔倉板、出料篦板堵塞嚴(yán)重,降低磨機粉磨效率;出磨水泥溫度在130℃以上,所生產(chǎn)的水泥用于大型攪拌站提出異議,用戶反映強烈;水泥對減水劑適應(yīng)性不好。
Φ3.2×13m球磨機主要改進措施
結(jié)合本磨機的實際情況進行分析并采取改進措施入下。
(1)調(diào)整磨機各倉長度。主要是縮短一倉長度,增加三倉長度,調(diào)整為:—倉長度3000mm,二倉長度2500mm,三倉長度6750mm。三倉中仍使用三圈擋料環(huán)。
(2)磨機一倉襯板原使用普通階梯襯板,研磨效率低,改為使用張氏槽型襯板。二倉使用中波紋襯板,三倉使用小波紋襯板。
(3)將原有的一、二雙層篩分隔倉板和二、三倉間的單層隔倉板更換。針對原有隔倉板所出現(xiàn)的一些缺點,磨前使用輥壓機后人磨物料粒度大大減小的實際情況設(shè)計了與之相適應(yīng)的FST-I型篩分隔倉板用于*、二倉間和FST-Ⅱ型篩分隔倉板用于二、三倉間,大大提高了磨機的粉磨效率。
(4)在磨尾使用FST-Ⅱ型出口裝置。目前的一些磨機為適應(yīng)微鍛研磨的需要人們采取了減小出磨篦板篦縫(如采取特殊加工方法把篦縫控制在4.5mm)或者采取康比丹磨機型的出口裝置都存在著易堵塞通風(fēng)阻力大或結(jié)構(gòu)有缺陷降低了粉磨效率;有的廠因為出磨篦板篦縫大,磨尾漏鍛(球),影響到水泥的實物質(zhì)量;有的不得不增大研磨體的規(guī)格和定期將三倉的小鍛(球)篩除,這種種情況都是因為要么研磨體大了降低研磨效率,要么降低研磨體規(guī)格又易堵塞篦板。特別是當(dāng)出料篦板的篦縫在4.5mm時,水泥粉磨細(xì)度已大大降低,水泥產(chǎn)生靜電吸附較嚴(yán)重時將出口篦板堵塞糊死嚴(yán)重,造成磨內(nèi)通風(fēng)嚴(yán)重不足,磨機三倉水泥溫度高達(dá)130℃-140℃,糊鍛嚴(yán)重,大大降低了磨機的粉磨效率:我們設(shè)計的FST-Ⅱ型出口裝置正是將這些問題給予有效解決。使用后磨尾不漏鍛,通風(fēng)出料順暢,還可以使得磨機倉具有較合理的存料量,從而提高了磨機的研磨效率:
(5)調(diào)整研磨體級配:我們知道合理的研磨體級配是提高磨機研磨效率重要的一個環(huán)節(jié)。
(6)調(diào)整磨機運行工藝參數(shù)。由于磨機內(nèi)部結(jié)構(gòu)的合理改造,為合理控制磨內(nèi)存料量創(chuàng)造了條件。在以往的操作中人們認(rèn)為為了降低出磨水泥細(xì)度和提高比表面積,往往采取“壓風(fēng)”降低磨內(nèi)物料流速,這樣會造成磨內(nèi)存料過多,磨內(nèi)球料比過大,降低了磨機的粉磨效率,不得不降低產(chǎn)量來保質(zhì)量。我們總結(jié)出“風(fēng)隨料走、料隨主機電流,看運行電流趨勢主動提前采取措施”的操作方法二磨機改造完成后的zui初幾個月里,磨機臺時產(chǎn)量比改造前提高了3.5t/h。通過調(diào)整磨機的磨尾風(fēng)機風(fēng)量等相關(guān)技術(shù)參數(shù),磨機的P.042.5R水泥臺時產(chǎn)量達(dá)到80t/h左右,出磨水泥比表面積穩(wěn)定在380-390m-/kg,出磨水泥細(xì)度在1.5%(0.08mm篩篩余)。
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