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屠鴨廠污水處理工藝 屠宰場污水處理設備

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所  在  地濰坊市

更新時間:2023-06-09 09:00:47瀏覽次數:866次

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屠鴨廠污水處理工藝 我國從20世紀50年代開始考慮屠宰廢水的處理,由于種種原因,直到70年代國內屠宰廢水處理仍為一級處理,80年代以后,新的處理工藝和技術逐漸被開發并得以應用,屠宰廢水的處理程度不斷提高。本文從生物處理、自然生態處理、化學處理等方面加以討論。

屠鴨廠污水處理工藝   

屠宰污水處理設備

屠宰廢水來自于圈欄沖洗、淋洗、屠宰及其它廠房地坪沖洗、燙毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均勻、濃度高、雜質和懸浮物多、可生化性好等特點。

一般屠宰廢水預處理的兩種主要方法為:氣浮和篩濾(過濾孔徑15mm),氣浮主要應用于廢水量較小的處理站,其缺點主要是設備復雜、不易管理、運行成本高、衛生條件差;篩濾則主要應用于廢水量較大的屠宰廢水的預處理,管理方便,運行穩定。屠宰廢水中的有機物主要為蛋白質和脂肪,該類物質屬大分子長鏈有機物,難以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解過程中,一般先通過酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有機物后方可被好氧菌直接利用,因此在屠宰場污水處理設備中酸化水解工序的設置是非常有必要的。

屠宰廢水處理工藝很多,自然生態處理、生物處理、化學處理均有應用,各種工藝均有其優點和局限性,應根據進水水質的特點、處理和排放要求并綜合考慮經濟、管理因素選擇的屠宰場污水處理設備及工藝,并注意不同屠宰廢水處理工藝的組合使用。例如主體構筑物可采用厭氧、好氧處理,再輔以自然生態處理,這樣既能保證出水水質,又相對節省能源,降低運行費用。我國目前多以小水量屠宰污水處理站為主,在目前環保投資較少的情況下,選擇屠宰場污水處理設備和工藝應朝著高效、節能、集約化、規模化、易于管理的方向發展以降低處理費用。加強對屠宰廢水處理站的維護和管理,保證廢水處理站的正常運行。

處理工藝流程                                                                   

    屠宰污水中含有大量的豬糞污水、內臟廢棄物和動物油脂 ,故污水中有機物、氮、磷的濃度相當高 ,懸浮物也多。本工程采用的處理系統為厭氧、缺氧及好氧三個生物過程的組合 ,能達到同時去除 COD,BOD,N,P的目的。并配有前處理裝置 (固液分離 ,沉砂、隔油 )和生物凈化后處理 ,使處理出水達到環保排放標準。
其工藝過程如下:

    來自屠宰場的高濃度污水經明溝流入污水集水池 ,并由粗、細二道格柵截留污水中的雜物。然后由污水泵提升至水力篩網 ,進行固液分離 ,再經沉砂和除油處理后 ,自流進入厭氧反應池。為了提高厭氧消化的效率 ,將厭氧反應池分為三格 ,前二格為上流式厭氧消化池 ,第三格為厭氧濾池 ,在厭氧濾池中裝有立體彈性填料。厭氧出水與稀污水在中間水池混合 ,以調節 BOD COD的比值 , 0.27提高到 0.35,提高污水的可生化性能。混合后的污水進入缺氧池 ,在缺氧池內裝有立體彈性填料 ,以增加缺氧池內的生物量 ,提高去除率。在缺氧池的上部設置噴淋好氧池 ,進行好氧處理。處理出水后進入生物凈化池 ,經水生植物的進一步凈化達標后排入環城河。處理工藝流程詳見下圖。

主要技術參數

    為了實現低造價、低能耗、低運行成本和高去除率的目標 ,本工程除了固液分離和噴淋好氧裝置設有小功率污水泵外 ,其余部分均建于地下 ,利用水力落差自流進水、自流出水。厭氧、缺氧、好氧三級生物處理合理組合,主要技術參數為 :

    ( 1 )集水池 :25m,停留時間 1 2小時 ,地下。

    ( 2 )水力篩網 4.8m 不銹鋼篩板 ,地面。

    ( 3 )沉砂隔油池 :4m,半地面。

    ( 4 )厭氧消化池 :100m,停留時間 4 ,地下。厭氧濾池 :50m,停留時間 2 ,地下。

    ( 5 )中間水池 :5m,停留時間 5小時 ,地下。

    ( 6 )缺氧池 :100m,停留時間 4 ,地下。

    ( 7 )噴淋好氧池 :25m,停留時間 1 2小時 ,地面。

( 8 )出水和生物凈化池 :300m,停留 8天。

屠宰場污水處理設備,屠宰過程中將產生一定的屠宰后清洗、解體沖洗、地面沖洗等廢水。這些廢水中的脂肪、蛋白質等物質不經過處理,直接排入水體,將對其周圍水體造成嚴重富營養化,嚴重破壞水體的自盡能力,造成水體發黑變臭,影響環境和農業灌溉。由此,屠宰廢水處理成了一個*的環節,以下則是屠宰廢水處理設備的具體操作流程:

(1)屠宰廢水富含大量的漂浮物(血污、毛皮、雜物 、染物等等),可用格柵予以攔截,以保證后續設備的正常運行,而此設施屠宰場現在已經具有。

(2)屠宰廢水富含血污、油脂等大分子有機物,直接進入好氧將很難降解,因此格柵出水之后進入化糞池。

(3)屠宰廢水處理設備場現有化糞池能夠起到一定的處理效果,但其出水濃度依然很高并夾帶部分油脂,減輕后續處理設施的負荷,可在前端加一座油水分離的隔油池以去除油脂。

(4)屠宰場因為工作時間的因素,其排水周期跟其它廢水排放周期不同,主要集中夜間排放,必須設置一個較大的調節池來調節水質水量以保證整套設施的正常運行,減輕對后續設施帶來的沖擊負荷,廢水經調節池收集然后通過泵泵入后續處理設施。

(5)屠宰廢水經過前端化糞池處理后,廢水中依然含有大部分大分子有機污染物,需要進一步對其降解為小分子物質,為后續好氧生化做準備,并考慮到廢水中氨氮和總磷的超標,必須設施好氧—缺氧的交替運行環境來達到硝化—反硝化的交替運行來達到脫氮除磷的效果,此處通過設置水解酸化池將后續好氧處理出水部分回流至水解酸化池來實現。

(6)廢水經過水解酸化池后進入好氧池,此處將好氧池分為兩段,它的好處在于在不同的好氧段,微生物根據環境不同而呈現空間的分布,具備針對性,有著更好的去除效果。

(7)廢水經過前端各個生化處理設施處理后,有機污染負荷很大程度得到降解。但廢水中色度依然難以達標,為了對色度的去除,同時考慮對COD的降低和氨氮及總磷的降低,可設置混凝沉淀池并投加針對性藥劑。

(8)沉淀池出水,進入消毒池,然后*終達標排放。

屠鴨廠污水處理工藝

 

 

廢水水量、水質及處理要求

屠宰廢水具有以下特點:

①水質、水量隨時間變化大。產生的廢水量隨季節和日、時變化幅度很大,且屠宰多為一班制生產,白天流量大,濃度高,夜間流量小,濃度低。

②有機物含量高,可生化性好,固體懸浮物含量高。廢水中含有大量血污、油污、肉屑、內臟污物及未消化食物等,且帶有血紅色和血味。根據環保要求,廢水處理規模確定為2000m3/d,出水水質執行《肉類加工工業水污染物排放標準》(GB13457—92)的一級標準(見表1)。

2廢水處理工藝

根據屠宰廢水的特點,采用以水解酸化/三級生物接觸氧化為主的處理工藝,具體工藝流程如圖1所示。

屠宰廢水首先經過格柵去除豬、內臟碎塊等大塊雜物,防止管道和水泵堵塞。之后廢水流入集水池,池內設一級提升泵,將廢水提升至隔油沉渣池,去除浮油及一些沉淀的泥渣,然后流入調節池。因屠宰廢水排放具有時段不均勻性、時變化系數較大的特點,為使后續處理系統穩定運行,減少生產廢水沖擊負荷的影響,設置調節池以調節水質與水量。

調節池出水由二次提升泵提升至氣浮池,大量溶解性油脂與細小懸浮物通過氣浮裝置去除,以減輕后續處理單元負荷。

廢水隨后進入水解酸化池,利用異養兼性菌和厭氧菌將廢水中難降解大分子有機物轉化為易降解小分子有機物,復雜有機物轉變成簡單有機物。在轉化過程中降解相當數量有機污染物,降低COD濃度,提高廢水可生化性,為后續好氧處理工藝創造條件。之后廢水進入生物接觸氧化池,池內設有組合填料、布水、布氣裝置及曝氣系統。充氧的廢水浸沒全部填料,并以一定的速度流經填料。填料上長滿生物膜,在生物膜中微生物的作用下,廢水中的有機物被分解為二氧化碳和水,達到凈化水質的目的。接觸氧化池采用三級推流形式,逐級去除有機污染物。出水進入混凝反應池,投加一定量的混凝劑進一步去除懸浮物并在二沉池進行泥水分離。出水進入消毒池消毒后達標排放。隔油沉渣池、氣浮裝置、二沉池的浮渣與剩余污泥排放至污泥濃縮池濃縮,經過污泥脫水機脫水外運統一處理。

3主要構筑物與設備

主要構筑物設計參數和設備參數分別如表2、3所示。

表2主要構筑物及設計參數

表3主要設備及參數

水解酸化池與三級接觸氧化池為處理工藝的核心。水解酸化池采用合適的空氣攪動,池內懸掛填料并培養一定數量活性污泥。接觸氧化池采用三級推流式,逐級去除有機污染物,總接觸停留時間為12.7h,總水力停留時間為15.3h。風量分配設定為一級接觸氧化池55%、二級接觸氧化池25%、三級接觸氧化池20%。各生物池內懸掛的填料均為彈性填料,由拉毛的PP材質的絲條和絞繩制成,呈圓形毛刷狀,比表面積大,能附著大量微生物。此外,該填料掛膜快,脫膜容易,運行時絲條對空氣泡能起到*的切割作用,使大氣泡切割成小氣泡,增加氣液接觸面積促進氧的傳遞,從而提高處理效果。

4調試運行與處理效果

按照屠宰廢水設計工藝流程,對關鍵設備如機械格柵、污水提升泵、羅茨鼓風機等在充水后進行單機調試。然后對各處理單元(調節池、氣浮、水解酸化、好氧處理、污泥濃縮等)進行調試。生物處理系統以生活污水作為培養水源,分別注入水解酸化池與各級生物接觸氧化池中。投加后按照正常水位條件,連續悶曝3~7d,曝氣期間不進水。在確定微生物生化條件正常時,即可開始進廢水,進水量由小到大逐漸調節,使微生物逐步適應。在對微生物進行培養馴化的過程中,以一定的比例投加氮、磷等營養物質,促進菌種的生長與掛膜。連續進水近3個月,廢水處理系統排放口出水清澈,呈微黃色。通過監測各主要處理構筑物進、出水COD(見表4)與排放口出水各污染物指標(見表5)可知,該廢水處理系統運行穩定,出水水質優于《肉類加工工業水污染物排放標準》(GB13457—92)的一級標準。該工程于2009年9月通過當地環保部門驗收,至今仍穩定運行。

表4各主要處理單元對COD的處理效果

表5廢水處理效果

5運行成本

根據工程實際裝機功率及各工序每天的運行時間,按電價為0.65元/(kW˙h)計,則電費為0.58元/m3;設4人,工資為1200元/(人˙月),則人工費為0.08元/m3;氣浮池與二沉池PAC藥劑費為0.13元/m3。其他費用(如維修費、設備折舊費、行政管理費)為0.07元/m3。該工藝的綜合運行費用為0.86元/m3。

6結論

屠宰廢水經過格柵、隔油沉渣、氣浮等預處理措施,能有效去除大部分懸浮物、動植物油等污染物,并去除部分有機物質,保證后續處理工段的正常運行,減輕生物處理負擔。生物處理采用以水解酸化/三級生物接觸氧化為主的工藝,有機物處理負荷高,耐沖擊負荷,出水水質穩定。整個工藝設計完善合理,流程連續性強。經過調試運行,處理系統在COD濃度較高的情況下長期運行,能保持很好的處理效果,對COD、BOD5與SS的去除率均在95%以上,出水水質優于排放標準。此外,該工藝的運行費用較低,廢水處理成本為0.86元/m3

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