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連云港反滲透一體化純水處理設(shè)備堅(jiān)固耐用

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處理量 3000m3/h 加工定制
主體材質(zhì) 玻璃鋼
連云港反滲透一體化純水處理設(shè)備堅(jiān)固耐用 中試試驗(yàn)針對過氧化物混合稀釋水與過氧化物高濃度廢水進(jìn)行研究。UV光催化濕式氧化系統(tǒng)利用廢水自身含有的過氧化物氧化降解廢水中的有機(jī)物為中心,通過考察廢水COD、TOC、過氧化物濃度的去除效果,確定工藝運(yùn)行時(shí)間,驗(yàn)證工藝的反應(yīng)機(jī)理,對工藝運(yùn)行條件進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)記錄處理過程中系統(tǒng)溫升確保中試在安全環(huán)境下運(yùn)行,擬為后續(xù)的工程應(yīng)用摸索出一個(gè)的運(yùn)行參數(shù)。

連云港反滲透一體化純水處理設(shè)備堅(jiān)固耐用

制備原理

反滲透水處理設(shè)備通常由原水預(yù)處理系統(tǒng)、反滲透純化系統(tǒng)、超純化后處理系統(tǒng)三部分組成。預(yù)處理的目的主要是使原水達(dá)到分離組件的進(jìn)水要求,保證反滲透純化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。反滲透膜系統(tǒng)是一次性去除原水中98%以上離子、有機(jī)物及微生物(理論上)高效的純化方法。超純化后處理系統(tǒng)通過多種集成技術(shù)進(jìn)一步去除反滲透純水中尚存的微量離子、有機(jī)物等雜質(zhì),以滿足不同用途的最終水質(zhì)指標(biāo)要求。

工作原理

反滲透是密的膜法液體分離技術(shù),在進(jìn)水(濃溶液)側(cè)施加操作壓力以克服自然滲透壓,當(dāng)高于自然滲透壓的操作壓力加于濃溶液側(cè)時(shí)水分子自然滲透的流動(dòng)方向就會(huì)逆轉(zhuǎn),進(jìn)水(濃溶液)中的水分子部份通過反滲透膜成為稀溶液側(cè)的凈化產(chǎn)水;反滲透設(shè)備能阻擋所有溶解性鹽及分子量大于100的有機(jī)物,但允許水分子透過,反滲透復(fù)合膜脫鹽率一般大于98%,它們廣泛用于工業(yè)純水及電子超純水制備,飲用純凈水生產(chǎn),鍋爐給水等過程,在離子交換前使用反滲透設(shè)備可大幅度降底操作用水和廢水的排放量。

反滲透水處理設(shè)備的預(yù)處理系統(tǒng)通常由(PP)過濾器和活性炭(AC)過濾器組成。對硬度較高的原水還需加裝。PP濾芯可高效去除原水中5μm以上的機(jī)械顆粒雜質(zhì)及大的膠狀物等污染物,保護(hù)后續(xù)過濾器,其特點(diǎn)是納污量大, 價(jià)格低廉。AC活性炭濾芯可高效吸附原水中余氯和部分有機(jī)物、膠體,保護(hù)聚酰胺反滲透復(fù)合膜免遭余氯氧化。可脫除原水中大部分鈣鎂離子,防止后續(xù)RO膜表面結(jié)垢堵塞,提高水的回收率。

反滲透

以壓力差為推動(dòng)力的一種高新膜分離技術(shù),具有一次分離度高、無相變、簡單高效的特點(diǎn)。反滲透膜“孔徑"已小至納米(1nm=10-9m),在下無法看到表面任何“過濾"小孔。在高于原水滲透壓的操作壓力下,水分子可反滲透通過RO半透膜,產(chǎn)出純水,而原水中的大量無機(jī)離子、有機(jī)物、膠體、微生物、熱原等被RO膜截留。

通常當(dāng)原水電導(dǎo)率<200μS/cm時(shí),一級RO純水電導(dǎo)率≤5μs/cm,符合實(shí)驗(yàn)室三級用水標(biāo)準(zhǔn)。對于原水電導(dǎo)率高的地區(qū),為節(jié)省后續(xù)混床更換成本,提高純水水質(zhì),客戶可考慮選擇二級反滲透純化系統(tǒng),二級RO純水電導(dǎo)率約1~5μS/cm,與原水水質(zhì)有關(guān)。 反滲透的原理作用:把相同體積的稀溶液(如淡水)和濃液(如海水或鹽水)分別置于一容器的兩側(cè),中間用半透膜阻隔,稀溶液中的溶劑將自然的穿過半透膜,向濃溶液側(cè)流動(dòng),濃溶液側(cè)的液面會(huì)比稀溶液的液面高出一定高度,形成一個(gè)壓力差,達(dá)到滲透平衡狀態(tài),此種壓力差即為滲透壓滲透壓的大小決定于濃液的種類,濃度和溫度與半透膜的性質(zhì)無關(guān)。若在濃溶液側(cè)施加一個(gè)大于滲透壓的壓力時(shí),濃溶液中的溶劑會(huì)向稀溶液流動(dòng),此種溶劑的流動(dòng)方向與原來滲透的方向相反,這一過程稱為反滲透。

反滲透一般自來水或地下水經(jīng)一級反滲透水處理設(shè)備處理后,產(chǎn)水電導(dǎo)率<10μS/cm,經(jīng)二級反滲透水處理設(shè)備后產(chǎn)水電導(dǎo)率 <5μS/cm甚至更低,在反滲透水處理設(shè)備系統(tǒng)后輔以離子交換設(shè)備或EDI設(shè)備可以制備超純水,使電阻率達(dá)到18兆歐姆(電導(dǎo)率=1/電阻率)是反滲透是用足夠的壓力使溶液中的溶劑(一般常指水)通過反滲透膜(一種半透膜)而分離出來與滲透方向相反,可使用大于滲透壓的反滲透法進(jìn)行分離、提純和濃縮溶液。反滲透膜的主要分離對象是溶液中的離子范圍。

中試試驗(yàn)裝置占地面積2.5m×4.0m,核心設(shè)備尺寸(長×寬×高)=1200mm×1200mm×2200mm。設(shè)計(jì)規(guī)模:400L/h占地面積(m2)≤20總功率(kW)≤4.0

  2.2 中試目的與工作計(jì)劃

  中試試驗(yàn)針對過氧化物混合稀釋水與過氧化物高濃度廢水進(jìn)行研究。UV光催化濕式氧化系統(tǒng)利用廢水自身含有的過氧化物氧化降解廢水中的有機(jī)物為中心,通過考察廢水COD、TOC、過氧化物濃度的去除效果,確定工藝運(yùn)行時(shí)間,驗(yàn)證工藝的反應(yīng)機(jī)理,對工藝運(yùn)行條件進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)記錄處理過程中系統(tǒng)溫升確保中試在安全環(huán)境下運(yùn)行,擬為后續(xù)的工程應(yīng)用摸索出一個(gè)的運(yùn)行參數(shù)。

  分別對過氧化物混合稀釋水和過氧化物高濃度廢水進(jìn)行中試試驗(yàn),試驗(yàn)內(nèi)容包括了確定運(yùn)行時(shí)間、對比光催化濕式氧化和僅添加紫外光條件下處理效果、優(yōu)化運(yùn)行條件、考察運(yùn)行期間總體溫升情況。并討論其處理后的可生化性。

  2.3 檢測方法

  本次中試水質(zhì)檢測所用到的檢測方法:pH—玻璃電極法(GB/T6920-86);COD—密封催化消解法(HZ-HJ-SZ-0108);TOC—燃燒氧化非分散紅外吸收法;過氧化物濃度—碘量法;BOD5—稀釋與接種法(GB7488-87)。

  3、試驗(yàn)數(shù)據(jù)整理

  3.1 運(yùn)行時(shí)間確定試驗(yàn)

  采用30%NaOH對過氧化物混合稀釋廢水與過氧化物高濃度廢水兩股廢水進(jìn)行pH調(diào)整,若廢水中的過氧化物不足1%時(shí)采用H2O2(70%)進(jìn)行調(diào)整(超過1%不作調(diào)整)。考察運(yùn)行時(shí)間對處理效果的影響。

 1.1 蒸氨廢水指標(biāo)超標(biāo)

  酚氰廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)為COD濃度≤3500mg/L,氨氮濃度≤200mg/L,油濃度≤30mg/L,但是實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)經(jīng)常超標(biāo)。主要原因是進(jìn)入蒸氨塔的剩余氨水指標(biāo)波動(dòng)大,加堿量調(diào)節(jié)不及時(shí)導(dǎo)致蒸氨后廢水指標(biāo)超標(biāo)。另外,剩余氨水罐和陶瓷膜過濾器排油次數(shù)少導(dǎo)致蒸氨后廢水含油高,影響AAO系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

  1.2 預(yù)處理效果不好

  預(yù)處理效果不好的主要原因是浮選池溶氣水噴頭堵塞。由于浮選池溶氣水采用芬頓催化氧化深度處理后的廢水與空氣混合,易堵塞噴頭,導(dǎo)致除油效果不好,而廢水含油量高易使微生物中毒,影響AAO系統(tǒng)處理效果。

  1.3 AAO系統(tǒng)處理效果不好

  酚氰廢水經(jīng)過預(yù)處理去除油類,并對廢水的水量和水質(zhì)進(jìn)行調(diào)節(jié),然后進(jìn)入AAO系統(tǒng)。

  

連云港反滲透一體化純水處理設(shè)備堅(jiān)固耐用


1)厭氧生物營養(yǎng)物質(zhì)不均衡,導(dǎo)致厭氧池的降解效果不好。

  厭氧池中掛有組合填料,通過填料上的厭氧生物對多環(huán)芳香族化合物進(jìn)行解鏈以及對進(jìn)行水解,把好氧或兼氧生物難降解的物質(zhì)變成易降解的物質(zhì),提高廢水的可生化性。厭氧生物所需營養(yǎng)物質(zhì)之比為BOD5:N:P≈100:2.5:0.5,但是焦化廢水基本不含磷,因此厭氧池的降解效果不好。

  2)反硝化反應(yīng)效果不好。

  厭氧池出水與二沉池回流水經(jīng)水泵提升送至缺氧池。在缺氧池中利用兼氧菌反硝化反應(yīng)將污水中的硝態(tài)氮還原為氮?dú)獠膹U水中逸出,達(dá)到脫除氨氮的目的。兼氧菌適宜的pH值為6.5~7.5,而來水pH值偏高,影響缺氧池的反硝化反應(yīng);填料上污泥生長慢,脫落嚴(yán)重,同樣影響缺氧池的反硝化反應(yīng);另外,二沉池回流污水量大,導(dǎo)致反硝化菌的停留時(shí)間短,沒有達(dá)到反硝化菌的世代更新時(shí)間。

  3)硝化反應(yīng)效果不好。

  缺氧池出水自流進(jìn)入好氧池,在好氧池中,通過好氧微生物降解廢水中的酚、氰及其他有害物質(zhì),并通過硝化反應(yīng)使廢水中的氨態(tài)氮氧化為硝態(tài)氮。硝化細(xì)菌適宜的生長溫度為25~30℃,而冬季溫度低時(shí)不能滿足硝化細(xì)菌的生長需要;硝化菌的世代更新時(shí)間比較長,但是好氧池的消泡水量大,污泥回流量也大,導(dǎo)致硝化菌的停留時(shí)間較短,達(dá)不到硝化菌的最小世代更新時(shí)間;好氧微生物所需營養(yǎng)物質(zhì)之比為BOD5:N:P≈100:5:1,而實(shí)際上投放的磷鹽量偏多,影響了硝化反應(yīng)的效果。

  2、改進(jìn)措施

  1)針對蒸氨廢水指標(biāo)超標(biāo)的情況,將超標(biāo)的蒸氨廢水送回機(jī)械化氨水澄清槽;增加剩余氨水罐和陶瓷膜過濾器的排油次數(shù),排油次數(shù)由每周1次改為剩余氨水罐每天排油1次,陶瓷膜過濾器每周排油2~3次。

  2)針對浮選池噴頭堵塞的問題,使用消防水與空氣混合后對原水進(jìn)行稀釋和除油,可提高厭氧菌水解和酸化效果。

  3)針對焦化廢水含磷量低而好氧池投放磷鹽量偏多的現(xiàn)狀,根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),將好氧池磷鹽投加量從100kg/d改為在厭氧池和好氧池分別投加50kg/d。

  4)針對缺氧池pH值偏高的情況,減少蒸氨塔的液堿投加量,液堿投加量從4t/d減為3t/d,蒸氨廢水pH值從8~9降為7~7.5。

  5)針對缺氧池填料上污泥生長慢、脫落嚴(yán)重的情況,每次在缺氧池布水管上通30min壓縮空氣,可及時(shí)將死污泥吹落,促進(jìn)污泥生長。

  6)針對反硝化菌停留時(shí)間短的問題,減少缺氧池回流污水量,將缺氧池回流污水量從55~60m3/h減為38~40m3/h。

  7)針對好氧池冬季溫度低導(dǎo)致硝化菌生長慢的問題,冬季將好氧池消泡水用中壓蒸汽加熱。

  8)針對硝化菌停留時(shí)間短的問題,減少好氧池消泡水量和回流污泥量,將好氧池消泡水量從約17m3/h減為6~10m3/h(夏季約6m3/h,冬季約10m3/h),將回流污泥量從35~40m3/h減為20~25m3/h。


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