昆山紡織廠印染污水處理一體化設備按需定制企業通過對紡織印染廢水處理技術方案的改進,在原有A/O法廢水處理技術的基礎上,增加了廢水處理單元,對整個廢水處理流程進行優化,進一步提升廢水的處理效率及回用率,且能有效地降低印染企業廢水處理成本
昆山紡織廠印染污水處理一體化設備按需定制
由于工業的快速發展,傳統的印染廢水治理方法已經無法滿足現階段紡織印染廢水處理的需求,而且目前的社會市場對紡織產品質量的需求也在不斷的提升,如果不能有效地解決紡織印染的廢水治理問題,不僅會對當地的生態環境造成污染,同時也會影響紡織印染產品的質量。
2、紡織印染廢水處理的背景
福建省尤溪縣是的革基布名城,這其中包括混紡紗、革基布等,尤溪的紡織產業占據了全縣工業比重的60%以上。目前,在尤溪境內,有5家紡織印染企業,排放的生產廢水有機污染物含量高、堿性大、水質變化大,廢水排放量也比較大,是整個工業體系中的重點排污單位,同時,這5家企業所在的區域比較分散,工業廢水不能夠進行集中化處理,這種情況也就成為了門開展工作的難點與重點。
本文通過對尤溪某印染企業(以下簡稱企業)原有的廢水處理技術進行優化升級,進一步深化廢水處理效率,提高廢水回用率,廢水中各項污染物去除率進一步提升,污染物排放量明顯降低,排放的主要污染物濃度穩定控制在COD≤60mg/L、NH3-N≤1mg/L,處理提升,有效降低了廢水處理成本,從而進行大面積的推廣,使整個紡織印染產業都能夠得到可持續的發展,實現保護生態環境的目的。
3、紡織印染企業相關概述
本文對企業紡織印染廢水處理技術進行改造升級,該企業位于福建尤溪經濟開發區埔頭園,建有紡紗車間、染整車間等,主要生產的產品有紡織用紗、革基布及彈力布等。因為企業排放的印染廢水成分復雜、廢水量比較大。根據地方政府部門下達的減排計劃要求,企業啟動對紡織印染廢水的深度處理,提升廢水回用率,減少各項污染物的排放量,實現節能減排的目標。
4、紡織印染企業廢水處理工藝概述
4.1 廢水處理升級改造工藝流程前后比較
企業通過對紡織印染廢水處理技術方案的改進,在原有A/O法廢水處理技術的基礎上,增加了廢水處理單元,對整個廢水處理流程進行優化,進一步提升廢水的處理效率及回用率,且能有效地降低印染企業廢水處理成本
昆山紡織廠印染污水處理一體化設備按需定制
4.2 廢水深度處理新增或改造設施及功能
(1)格柵:廢水中含有較多纖維及布條等物質,增設格網隔離,能有效防止后續管道、泵堵塞。
(2)冷卻塔:車間廢水進入集水池溫度高達45℃左右,增設冷卻塔,降溫至25℃左右,以保證后續工序對水溫的要求。
(3)封閉式厭氧塔:新增2座封閉式厭氧塔,總容量4600噸,替換原來開放式厭氧池,能更有效控制厭氧反應,充分利用厭氧菌去除廢水中的有機物,同時消除污水厭氧處理過程中產生氣味。厭氧工藝中產生的沼氣,通過儲氣罐和管道,接入導熱油鍋爐助燃。
(4)好氧塔:增設2座好氧塔,總容量2200噸,增加了廢水停留時間,充分利用活性污泥把有機物分解成無機物,提高了生化處理能力。
(5)二沉池:擴容至300m3,更有利于沉淀活性污泥進行回用,以增加生化池處理效果。
(6)氣浮池:改進氣浮池,處理效率提升至100t/h,能更有效進行固液分離。
(7)回用塔:在廢水治理設施的總排口前增設回水管道、回水泵及回用塔等設備,將處理后的廢水能夠經過循環過濾處理回到生產車間,從而進一步提高廢水的利用效率,降低紡織印染的成本,這樣也能夠有效地節省水資源的使用量。經過優化與升級的廢水治理技術,能夠提升廢水回用量大約為550m3/d,廢水回用率大約可以達到38.4%,大幅度提升了企業廢水治理的效果。