處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
品牌 |
天環(huán)凈化 |
東臺(tái)市污水處理設(shè)備安裝方案專注鋼結(jié)構(gòu)工程濕法洗滌技術(shù)的關(guān)鍵就在于循環(huán)酸的純凈度,受循環(huán)酸在凈化系統(tǒng)中的循環(huán)利用,導(dǎo)致其中含有的塵、砷等重金屬不斷富集,影響洗滌、降溫效果。必須通過(guò)固液分離裝置使循環(huán)酸進(jìn)一步澄清,清液送至制酸系統(tǒng)繼續(xù)使用,濁液定期外排,送至后續(xù)處理系統(tǒng)。
東臺(tái)市污水處理設(shè)備安裝方案專注鋼結(jié)構(gòu)工程
金川公司共有七大制酸系統(tǒng),生產(chǎn)能力2560kt/a,分別處理金川公司冶煉廠閃速爐、頂吹爐、合成爐、回轉(zhuǎn)窯、卡爾多爐、自熱爐產(chǎn)生的冶煉煙氣。制酸系統(tǒng)包含凈化、干吸、轉(zhuǎn)化、尾吸四大工序,其中凈化工序采用洗滌、降溫、除塵效果理想的濕法洗滌技術(shù)。該技術(shù)主要由湍沖塔、洗滌塔、冷卻塔以及電除霧器組成。通過(guò)將冶煉產(chǎn)生的高溫?zé)煔馀c循環(huán)酸逆流接觸后,除去煙氣中含有的塵、砷、氟等有害物,并且利用電除霧器形成的電場(chǎng)去除酸霧,凈化后的低溫?zé)煔馑椭梁罄m(xù)工序制酸。
濕法洗滌技術(shù)的關(guān)鍵就在于循環(huán)酸的純凈度,受循環(huán)酸在凈化系統(tǒng)中的循環(huán)利用,導(dǎo)致其中含有的塵、砷等重金屬不斷富集,影響洗滌、降溫效果。必須通過(guò)固液分離裝置使循環(huán)酸進(jìn)一步澄清,清液送至制酸系統(tǒng)繼續(xù)使用,濁液定期外排,送至后續(xù)處理系統(tǒng)。
懸浮物含量均不符合GB25467—2010《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。
由于酸性廢水為煙氣洗滌、冷卻后的稀硫酸,w(H2SO4)普遍在4%左右,對(duì)地下土壤、混凝土及鋼制管道均有一定的破壞作用。目前,在制酸行業(yè)中廣泛使用石灰中和法、堿中和法等,但該法設(shè)備投入大、投資成本和運(yùn)行費(fèi)用高,并且石灰中和法將廢水轉(zhuǎn)化為廢渣,對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了二次破壞。
1、對(duì)策實(shí)施
金川公司化工廠各制酸系統(tǒng)設(shè)有除銅除砷系統(tǒng),以保證酸性廢水中重金屬離子達(dá)標(biāo)。針對(duì)該酸性廢水中懸浮物含量過(guò)高以及pH值不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題,需采用簡(jiǎn)單實(shí)用、行之有效的處理技術(shù)進(jìn)行處理。
1.1 深挖固液分離裝置潛力,降低外排酸水懸浮物含量
在制酸系統(tǒng)凈化工序中,有一套固液分離裝置,它主要是通過(guò)凈化工序中湍沖塔泥漿泵將第一級(jí)洗滌、降溫后的循環(huán)酸送至脫氣塔脫氣,然后自流至懸浮分離器進(jìn)行固液分離,清液返回至凈化工序循環(huán)使用,而含固量較高的濁液則排至渣罐中進(jìn)一步沉降。
來(lái)自選礦廠的堿性礦漿與酸性廢水分別進(jìn)入一級(jí)反應(yīng)釜、二級(jí)反應(yīng)釜、三級(jí)反應(yīng)釜、四級(jí)反應(yīng)釜、渣漿罐中,在攪拌槳的作用下充分反應(yīng),反應(yīng)后的物料通過(guò)渣漿泵達(dá)標(biāo)排放。同時(shí),分別在一級(jí)反應(yīng)釜、二級(jí)反應(yīng)釜、三級(jí)反應(yīng)釜、四級(jí)反應(yīng)釜中加入硫化鈉、絮凝劑去除物料中含有的重金屬離子。反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的H2S以及酸水中的SO2通過(guò)脫氣管道經(jīng)由耐酸風(fēng)機(jī)送至堿液吸收系統(tǒng)吸收,實(shí)現(xiàn)廢氣的達(dá)標(biāo)排放。
東臺(tái)市污水處理設(shè)備安裝方案專注鋼結(jié)構(gòu)工程
1)針對(duì)堿性礦漿密度較高、黏度大、含固量高的特點(diǎn),采用水處理行業(yè)內(nèi)常用的自流方式,利用逐級(jí)反應(yīng)釜的高位差,在攪拌槳攪動(dòng)的作用下,增加物料的流動(dòng)速度,保證物料反應(yīng)充分的同時(shí),防止局部沉降。
2)負(fù)壓堿液吸收系統(tǒng)可將反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的H2S以及酸水中的SO2有效地吸收并去除,避免有毒有害氣體對(duì)周邊環(huán)境造成傷害。
3)溢流管道安裝有pH值監(jiān)測(cè),對(duì)反應(yīng)過(guò)程實(shí)時(shí)監(jiān)控,保證反應(yīng)后物料的pH值達(dá)到6~9,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
4)鋼襯陶瓷管、堆焊耐磨管在工藝管線中的使用,提高了工藝管線對(duì)物料的適應(yīng)性,避免了管道因腐蝕、磨損而帶來(lái)的后續(xù)檢修更換工作。
5)將堿性礦漿應(yīng)用到中和酸性廢水達(dá)到“以廢治廢"的目的。
2、應(yīng)用實(shí)踐
2013年9月份,金川公司化工廠鎳銅冶煉酸性廢水綜合治理項(xiàng)目組建成尾礦中和工序并順利投入運(yùn)行。該工序根據(jù)堿性礦漿與酸水的反應(yīng)時(shí)間采取四級(jí)反應(yīng)釜,逐級(jí)加入水治理過(guò)程中使用的硫化鈉、絮凝劑以達(dá)到廢水達(dá)標(biāo)排放的目的。罐體采用鋼襯膠襯磚,同時(shí)配置攪拌槳防止物料沉降,溢流管選取耐酸耐堿耐磨的鋼襯陶瓷管,泵出口采用堆焊耐磨管,大大加強(qiáng)了工藝管道對(duì)物料的適應(yīng)能力。