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鋼鐵廠是用水大戶之一,鋼鐵廢水主要含有SS、油、鹽堿、COD等污染物,具有色度高,主要污染物濃度變化大、水質不穩定、浮油增多等特點。今日,我們通過2個案例分析了不同鋼鐵廢水的具體處理方法。
鋼鐵廢水的主要來源。
鋼鐵廠廢水主要來自選礦、燒結、焦化、煉鐵和軋鋼等工序。
1.燒結廠廢水的主要污染物是懸浮物,一般采用沉淀-過濾處理工藝,廢水可以回用于生產。
2.煉鐵廠廢水可分為熱軋和冷軋兩種。經過除油、沉淀、過濾等工藝處理后,熱軋廢水可回收利用。冷加工廢水的成分比較復雜,通常包括乳化廢水、含鉻廢水、硫氰酸鈉廢水、酸堿廢水等,需要進行預處理(超濾、還原、氧化、中和)后的混凝沉淀,達到達標排放或回用。
3.焦化廠煉焦制氣過程熄焦和煤氣洗滌廢水,特別是煤氣洗滌廢水是鋼鐵廢水處理的重點和難點。
目前焦化廠的煤氣洗滌廢水大多采用二次處理流程,即酚回收再利用,再生化處理低濃度含酚廢水。利用酚類物質的方法有蒸氣脫酚、吸附脫酚、萃取酚等。大多數大型、中型焦化廠用萃取方法回收含酚氣體洗滌廢水中的酚。
廣州邁源科技工業廢水MVR處理現場·處理量3t/h
本文介紹了兩起鋼鐵廢水處理案例。
2、鋼鐵廢水處理情況。
1.生化法處理低濃度酚氰廢水。
氣化站產生的低濃度酚、氰廢水可通過調節、冷卻、除油等工藝預處理進入好氧生化池;最后由二沉池進行固液分離,其中廢水可循環使用或排出,剩余污泥進行濃縮處理。其流程類似于圖1。
氣洗氣廢水經物化生化處理后,酚可以達標排放,但COD、NH3-N等水質指標仍難以達到要求。
2.A/O法處理低濃度的酚氰廢水。
生化法處理出水COD和NH3-N能達到排放標準,通常采用生物鐵法、生物炭法、水解酸化預處理等方法來提高生化處理的效率。
利用內循環A/O脫氮工藝,不僅可以使COD達到排放標準,而且出水的氨氮含量低于10mg/L。這類廢水處理的工藝流程見圖2。
污水水質:COD1,544mg/L,酚187.7mg/L,NH3-N319mg/L。結果表明,處理后的廢水質量為COD117mg/L,酚0.07mg/L,NH3-N5.9mg/L。
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