出水管口徑 |
150mm |
處理量 |
0.5-50m3/h |
額定電壓 |
380v |
額定功率 |
4kw |
加工定制 |
是 |
進(jìn)水管口徑 |
150mm |
空氣量 |
100m3/min |
流量計規(guī)格 |
10-60m3/h |
化妝品廠污水處理設(shè)備配套技術(shù) 廢水經(jīng)過機械格柵進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,合理設(shè)計的調(diào)節(jié)池應(yīng)當(dāng)具有足夠的容量緩沖因各生產(chǎn)工段排水時間差所造成的水質(zhì)和水量波動現(xiàn)象,為后續(xù)生化系統(tǒng)提供穩(wěn)定的進(jìn)水以保證其高效運行。
化妝品生產(chǎn)廢水因濃度高,可生化性差,屬于較難處理的工業(yè)廢水。其處理技術(shù)的選擇應(yīng)根據(jù)其廢水自身的特點和工程的實際情況,本著從經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會效益相結(jié)合的觀點出發(fā),結(jié)合多種處理方法,采用多級處理模式并進(jìn)行優(yōu)化。此外,僅有化妝品生產(chǎn)廢水的末端處理是不夠的,應(yīng)提倡清潔生產(chǎn)和廢水回用,實現(xiàn)防治結(jié)合。
化妝品廠污水處理設(shè)備配套技術(shù) 化妝品廠污水處理設(shè)備水質(zhì)的典型特點:
根據(jù)生產(chǎn)化妝品種類的不同,排放廢水的水質(zhì)也不盡相同,普遍特性總結(jié)如下。
(1)水量一般較小,水質(zhì)波動大;化妝品生產(chǎn)屬于精細(xì)化工行業(yè),所生產(chǎn)的產(chǎn)品一般價格昂貴,產(chǎn)量小,因此所排廢水相應(yīng)較少;且由于訂單式生產(chǎn),所以產(chǎn)品變換快,從而導(dǎo)致廢水水質(zhì)水量波動過大。
(2)含有表面活性劑、乳化劑、香料、消毒劑,各種添加劑等大分子物質(zhì),泡沫多,直接生化處理時會導(dǎo)致泡沫多,設(shè)備難以運行,且濃度過高,廢水中含有大量難降解物質(zhì),因此難以正常運行和取得理想的效果。
(3)有機物濃度高,屬于高濃度廢水。洗護(hù)類化妝品廢水COD濃度一般為8000~10000mg/L;彩妝類COD濃度一般為20000~30000mg/L。

化妝品廢水主要來源有:(1)清洗廢水。如產(chǎn)品或中間產(chǎn)物的精制過程中的洗滌水,更換產(chǎn)品或是間歇反應(yīng)時反應(yīng)設(shè)備或反應(yīng)釜的洗滌用水、洗瓶水等,主要成分是原料、產(chǎn)品及中間產(chǎn)物和副產(chǎn)物等。(2)產(chǎn)品加工過程工藝排水。生產(chǎn)過程中形成的廢水如蒸餾殘夜、結(jié)晶母液、過濾母液等廢水。
化妝品廠污水處理設(shè)備配套技術(shù) 化妝品廠污水處理設(shè)備處理工藝:
車間生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水經(jīng)過機械格柵進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,合理設(shè)計的調(diào)節(jié)池應(yīng)當(dāng)具有足夠的容量緩沖因各生產(chǎn)工段排水時間差所造成的水質(zhì)和水量波動現(xiàn)象,為后續(xù)生化系統(tǒng)提供穩(wěn)定的進(jìn)水以保證其高效運行。
調(diào)節(jié)池水泵提升至混凝反應(yīng)池,經(jīng)沉淀池后進(jìn)入氧化反應(yīng)系統(tǒng),出水進(jìn)行di一階段的厭氧生物處理,釋放NH3-N、脫除H2S、穩(wěn)定廢水pH值、降低有害物質(zhì)抑制性、提高廢水可生化性,將對后續(xù)好氧系統(tǒng)的良好運行提供保證。厭氧池出水自流入AO池中,通過微生物的作用,廢水中的COD得到進(jìn)一步的去除;出水經(jīng)二沉池實現(xiàn)泥水分離,完成傳統(tǒng)的生化處理過程。二沉池出水自流進(jìn)入深度反應(yīng)池,反應(yīng)后出水在終沉池沉淀,出水達(dá)標(biāo)排放。

沉淀池產(chǎn)生的污泥進(jìn)入污泥濃縮池,再泵入污泥脫水機,污泥經(jīng)污泥脫水機脫水后,干泥外運。污泥濃縮池上清液、污泥脫水機壓濾液出水返回至調(diào)節(jié)池進(jìn)行再處理。
化妝品廠污水處理設(shè)備工藝說明:
(1) 流程簡單,無需外加碳源與后曝氣池,以原污水為碳源,建設(shè)和運行費用較低;
(2) 反硝化在前,硝化在后,設(shè)內(nèi)循環(huán),以原污水中的有機底物作為碳源,效果好,反硝化反應(yīng)充分;
(3)曝氣池在后,使反硝化殘留物得以進(jìn)一步去增加。O段的前段采用強曝氣,后段減少氣量,使內(nèi)循環(huán)液的DO含量降低,以保證A段的缺氧狀態(tài)。除,提高了處理水水質(zhì);
(4) A段攪拌,只起使污泥懸浮,而避免DO的A/O法脫氮工藝的優(yōu)點。