袋式除塵器濾袋清灰檢漏的方法
閱讀:64發(fā)布時間:2023-1-29
1清灰檢漏的方法
1.1清灰
目前清灰為脈沖噴吹清灰及停爐后人工清灰,特別是糊袋情況下,噴吹清灰不能處理;人工清灰只能把濾袋抽出進行抖落灰塵,這種人工清灰會對布袋造成二次損壞。用專用工具將逐條布袋檢查并采用壓縮空氣進行袋內(nèi)噴吹和袋外吹掃,大布袋基布的透氣孔以恢復過濾效能。
1.2布袋的檢漏
對于布袋的檢漏,原有方式探照檢測,因布袋直徑及長度的特殊情況,探照不可能實現(xiàn)整條布袋檢漏。用專用熒光粉 排查除塵布袋、花板、提升閥、旁路閥及殼體等可能存在的煙氣漏流。在清灰工作結(jié)束并具備條件后開始熒光粉檢漏試驗。
2采用新材料,提高除塵可靠性
除塵布袋的面料和設(shè)計應盡量追求過濾、易于粉塵剝離;除塵布袋的選用至關(guān)重要,氣體的溫度,潮濕度和化學性,顆粒大小,含塵濃度,過濾風速,清灰檢漏方式等因素,直接影響除塵器設(shè)備的除塵效果;原有布袋設(shè)計選用 PPS材質(zhì)纖維、PPS材質(zhì)纖維和表面使用PTFE熱熔式覆膜處理兩種;鑒于對今后煙氣排放濃度的要求,布袋表面均有混紡 纖維,并經(jīng)過電火花處理,提高了過濾精度,增強了抗酸堿腐蝕、抗化學性。對新材質(zhì)布袋的使用,我公司在每個大修期進行 換一次,縮短使用周期,確保除塵效率。
3采用新工藝對布袋進行清灰及檢漏,從根本上治理除塵器的排放濃度
用專用工具將逐條布袋檢查并采用壓縮空氣進行袋內(nèi)噴吹和袋外吹掃,大布袋基布的透氣孔以恢復過濾效能;布袋清灰在機組停運后進行;首先,打開除塵器各個凈氣室和灰斗人孔門進入除塵器內(nèi)部,使人工檢查系統(tǒng)內(nèi)部;其次,逐個倉室移除固定行噴吹管,抽袋測試透氣性;然后,調(diào)整清灰裝置的噴吹壓力和頻次,逐條布袋手動噴吹,布袋內(nèi)外壁上下往復吹掃,并袋內(nèi)外基布可見本色;再次抽袋檢查時采用延伸管進行袋內(nèi)噴吹。
檢漏采用專用熒光粉排查除塵布袋、花板、提升閥、旁路閥及殼體等可能存在的煙氣漏流。在清灰工作結(jié)束并具備條件后開始熒光粉檢漏試驗;先,啟動引風機并將入口擋板開度調(diào)整至40%,現(xiàn)場風壓-600Pa;風機保持穩(wěn)定運行,人工從煙道效率測孔處快速均勻注入熒光粉;其次,風機穩(wěn)定運行5min后停運,煙氣通道封閉;然后,30min后逐個打開凈氣室人孔門,佩戴熒光眼鏡并使用專用熒光燈查漏、記錄和處理。熒光粉查漏的兩大技術(shù)要領(lǐng):一是熒光粉注入量的計算,用量過多或者過少均增加查漏工作難度甚至造成二次污染;二是風機運行時長和擋板導葉開度控制,風量風壓合適才能確保查漏。
4加強管理,確保除塵器達標運行
我公司把除塵系統(tǒng)納入一類設(shè)備管理;加強對除塵系統(tǒng)的管理與監(jiān)控,做好設(shè)備巡查記錄,及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,防止設(shè)備帶故障運行造成故障范圍擴大,影響除塵效率。
啟動機組時,精心調(diào)整風量,縮短燃油時間,避免油霧附著在布袋上,造成糊袋現(xiàn)象,影響除塵效率。
定期對煙塵濃度檢測,對比分析運行狀況,有針對性地處理除塵系統(tǒng)故障,使除塵效率達到預期效果。
5效果
在布袋清灰后的預期效果除塵器系統(tǒng)差壓預計降低200-500P;在同等工況條件下引風機電流減小,節(jié)約了能源;大地恢復布袋除塵能力。用熒光粉檢漏后的預期效果能夠排查除塵布袋及除塵室的泄漏點,確保煙塵排放濃度達到要求的指標(小于30mg/m3)。
布袋除塵器采用以上新工藝較傳統(tǒng)的檢修方法具有明顯降低差壓,顯著提高除塵效率,同時能將除塵器本體的滲漏點控制在較好水平滿足排放濃度。