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山東杰魯特環保科技有限公司
主營產品: 斜管/斜板沉淀池,醫院污水處理設備,生活污水處理設備,實驗室廢水處理設備,屠宰廢水處理設備,養殖廢水處理設備,一體化凈水器設備,氣浮機,加藥裝置,二氧化氯消毒器,緩釋消毒器 |

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氮肥高濃度廢水處理優化工藝項目回顧!
2025-4-12 閱讀(35)
安徽某氮肥企業主要生產合成氨及尿素,合成氨系統采用先進的水煤漿氣化技術,寬溫耐硫變換,低溫甲醇洗、液氮洗凈化技術,中壓氨合成工藝,尿素系統采用CO2汽提尿素合成工藝,工藝流程先進,原料消耗低,污水處理采用短程硝化反硝化(A/SBR)工藝,設計進水化學需氧量(COD)為600mg/L,氨氮質量濃度為300mg/L,用于處理廠區生產及生活廢水。
運行中由于尿素廢水、火炬分液罐廢水的COD、氨氮質量濃度在1000~2000mg/L,遠高于污水處理進水指標,這兩股廢水一般先排入事故池,再少量送至調節池稀釋,然后進入生化反應池進行處理。但由于尿素每2~3d排水100m3,火炬分液罐每月排水約200m3,加之終端消耗小(約0.5m3/h),導致事故池液位不斷升高,24年5月份聯系杰魯特進行優化工藝改造。
為減少尿素向事故池的廢水排放,杰魯特對各排水點進行排查。尿素排放的廢水主要分為3類:含氨廢水、不含氨廢水及含油廢水。改造前這3股廢水通過現場地溝排至現場地下槽,地下槽滿液位后泵送至廠區事故池。改造后將含氨廢水統一配置管線回收至尿素系統進行循環利用,不含氨廢水作為系統補水,檢修廢水及其他不能回收的含油廢水通過原地溝、地下槽送至廠區事故池。
改造后將尿素主廠房不含氨的蒸汽冷凝液與含氨、含油污水分開回收,實現了清污分流,尿素廢水排放由改造前每2~3d排水約100m3,減至每半個月排水約100m3,每月可減少向事故池送水約1000m3,大幅減少了事故池的進水。
改造前事故池只能向污水處理站送水,事故廢水消耗方式單一,若終端運行調整或出水水質波動則停止對事故廢水的處理。根據各崗位用水水質情況,在原有管線上增加去煙氣脫硫檢修池、氣化磨煤機的管線,以增加消耗途徑,加大廢水消耗。
該項目在24年底改造后,事故池存水升至8000m3,逼近設計值10000m3,存在較大環保風險。通過尿素清污分流、事故廢水送煙氣脫硫檢修池、磨煤機等項目的實施投運,每月可減少事故廢水排放1000m3,可處理事故廢水體積流量為2.5~4.5m3/h,實現了對廠區高濃度廢水的有效控制及處理,使事故池存水降至2000m3以下,恢復了廠區的應急能力,消除了環保風險。
