山西翼城縣污水處理設(shè)備氣浮機定制
溶氣氣浮機,生產(chǎn)主要用于固—液或液—液分離的一種水處理環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品。氣浮裝置是通過溶氣和釋放系統(tǒng)在水中產(chǎn)生大量的微細(xì)氣泡,使其粘附于廢水中密度與水接近的固體或液體微粒上,造成整體密度小于水的狀態(tài),并依靠浮力使其上升至水面,從而達到固—液或液—液分離的目的。DJ型高效氣浮設(shè)備引進日本新技術(shù),運用高效溶氣泵將水、氣混合加壓溶解形成溶氣水,再減壓釋放,微細(xì)氣泡析出與懸浮顆粒高效吸附而上浮,從而達到固液分離的目的。
廣州市溶氣氣浮機設(shè)備功能特點
功能特點
1.溶氣泵邊吸水邊吸氣,泵內(nèi)加壓混合、氣液溶解效率高、細(xì)微氣泡≤30um。
2.低壓運行,溶氣效率高達99%,釋放率高達99%。
3.微氣泡與懸浮顆粒的高效吸附,提高了SS的去除效果。
4.溶氣水溶解效率80-100%,比傳統(tǒng)溶氣氣浮效率高3倍。
5.壓力-容量曲線平坦,容易實現(xiàn)自動控制,易操作易維護、噪音低。阿
氣浮機的主要特點是對懸浮物SS去除率很高,紙機白水含很高的有機懸浮物(高填料紙種白水中還含有高無機填料懸浮物),因此首先成功地用于紙機白水回收。為此凡是含懸浮物SS很高的廢水,采用超效淺層氣浮都是有效的。以熟料——廢紙和商品漿為主的造紙廠,其綜合廢水(有的廠也稱為“中段廢水”)含懸浮物SS比例很高,采用超效淺層氣浮加適量絮凝劑,即可達到很好的處理效果。不加絮凝劑時,SS去除率可達70%以上;加絮凝劑,SS去除率可達90%以上,高者可達95%以上。加絮凝劑不但有利于提高氣浮效果,而且還可去除一些溶解性COD、BOD。
廣州市溶氣氣浮機設(shè)備功能特點
氣浮系統(tǒng)的故障分析:
1 氣浮池進水泵,溶氣缸進水泵抽送不到水。
其原因是⑴泵前的管道閥門漏氣;⑵污物塞住吸水口或污物積沸在水泵的泵葉處;⑶進出水閥門損壞閥板不能動作。
2 泵前投加式的藥液投加不進或投加量無法加大。
其原因:⑴藥料缸雜物渣多阻塞閥門、管道或轉(zhuǎn)子流量計;⑵管道閥門、流量計有漏水漏氣現(xiàn)象;⑶泵前管道過粗管內(nèi)流速過慢,即管內(nèi)水頭損失過小(真空度過小);⑷泵的出水量過小,而至造成泵前管內(nèi)流速過小,水頭損失過小。
3 溶氣罐的壓力波動過大:
⑴壓力過低是空壓機的輸入壓力過低或安全閥失靈;⑵壓力過大是安全閥失靈或空壓機管道上的減壓閥失靈。
4 溶氣罐的水位過高或過低
⑴水位過高是溶氣泵的進水量過大或溶氣水出水量過小,亦有可能是釋放閥失靈損壞,也可能是釋放器阻塞。(釋放器的阻塞會引起釋放水量過小而至氣浮效果不準(zhǔn),有時會間斷地出現(xiàn)大氣泡)。⑵溶氣罐的水位過低,有時要不得不減少釋放水量和進水水量,但壓力是穩(wěn)定的則是罐內(nèi)填料和孔板被阻塞。
技術(shù)關(guān)鍵與特點
1、處理效率高
氣浮處理效率的高低,取決于單位體積溶氣水所能浮起的懸浮粒子的zui大重量。我們將其定義為單位浮量,這是溶氣水質(zhì)量好壞的一項客觀指標(biāo)。空氣屬于難溶于水的物質(zhì),常壓下,空氣在水中的溶解度約為1.8%,在0.3Mpa的壓力下,溶解度可達到5.4%,如何讓這些有限的溶解空氣充分發(fā)揮作用,是氣浮的技術(shù)關(guān)鍵。而縮小氣泡的直徑、增大氣泡群密度、改善氣泡均勻度,是提高氣浮效率的關(guān)鍵。三者互相關(guān)聯(lián),互相制約。1個100mm的氣泡如果變成等體積的1mm的氣泡,其數(shù)量可以達到106個,所以在容解空氣總量一定的前提下,縮小單個氣泡的直徑,即可增大氣泡群密度,同時氣泡群的均勻性也可以改善。傳統(tǒng)氣浮效率低,其zui重要的原因之一就是因為所產(chǎn)生的氣泡直徑過大,主體氣泡群氣泡的直徑一般都在50mm以下,氣泡群的密度(消能后單位體積溶氣水中所含氣泡個數(shù))一般在108個/cm以下,氣泡群均勻性(主體氣泡群數(shù)量占總氣泡數(shù)量的比例)差,直徑大于100mm的氣泡占85%以上,這些氣泡都屬于無效浮選氣泡。而且由于氣泡直徑過大,導(dǎo)致氣泡上升速度過快,致使絮凝體遭到?jīng)_擊而破裂,浮選效果較低。而本案所產(chǎn)生的微氣泡直徑在1mm左右,密度高于1012個/cm3,同時氣泡大小均勻,這就保證了較高的處理效率和非常好的處理效果。
2、溶氣利用率高
本案的溶氣利用率接近*,傳統(tǒng)的惡渦凹式氣浮只有10%左右,而早期的氣浮僅為6%左右。氣浮效率的高低,同溶氣效率沒有太大關(guān)系,zui終取決于溶氣利用率的高低。以溶氣壓力為例,從0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶氣效率zui高提高一倍,但相應(yīng)的溶氣設(shè)備的結(jié)構(gòu)上就復(fù)雜得多,檢修也相應(yīng)復(fù)雜。
研究表明,只有比懸浮粒子(絮凝前的單個懸浮粒子)直徑小的氣泡,才能與該懸浮粒子發(fā)生有效的吸附作用。在自然水體中,短時間內(nèi)難以沉淀的懸浮粒子,其直徑大多在10—30mm,50mm以上的固態(tài)懸浮粒子經(jīng)過幾小時的靜置,可以自然下沉或浮出水面。浮化液粒子主體粒徑在0.25—2.5mm之間,其中少量大顆粒之際國內(nèi)約10mm左右。所以1mm左右微氣泡對絕大多數(shù)懸浮粒子都有很好的吸附作用,這也是本案溶氣利用率高的直接原因。
3、處理負(fù)荷高
本方案可處理懸浮物(SS)含量高達5000—20000mg/L的廢水,這個指標(biāo)是任何傳統(tǒng)氣浮所不能達到的。傳統(tǒng)常規(guī)氣浮所能分離的SS含量zui高一般在1000mg/L左右,僅在SS含量在幾百mg/L左右的廢水具有一定的實用價值。
4、簡便實用的壓力溶氣
本方案溶氣罐的設(shè)計采用了與傳統(tǒng)理論不同的設(shè)計依據(jù),否定了以水力停留時間為主要依據(jù)的設(shè)計方法,實現(xiàn)了小溶氣大處理量,為增大氣、水接觸面積采用了四級預(yù)混和機構(gòu),氣、水在幾段時間內(nèi)即可達到均衡狀態(tài)。
5、高效率的氣泡發(fā)生器
傳統(tǒng)氣浮由于其釋放器本身的缺陷和局限性,也對浮選效果產(chǎn)生了致命的影響:如渦凹?xì)飧〔捎玫氖抢酶咚傩D(zhuǎn)的葉輪將吸入的空氣打碎而產(chǎn)生氣泡,且不論高速葉輪旋轉(zhuǎn)的葉輪會同時將絮凝體攪拌,破壞懸浮物的凝聚,僅是這種產(chǎn)生氣泡的方式就決定了這種結(jié)構(gòu)無法產(chǎn)生10mm以下的微氣泡。因為要通過機械剪切產(chǎn)生微氣泡,首先要克服的是氣泡的表面張力,氣泡越小,其表面張力就越大,要消耗的能量就越高。
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