100g次氯酸鈉發生器多少錢
次氯酸鈉發生器由電解槽、硅整流電控柜、鹽溶解槽、冷卻系統及配套PUVC管道、閥門、水射器、流量計等組成。將3~4稀鹽液加入電解槽內,接通12V直流電源,通過調節電解電流電解產生次氯酸鈉,由水射器吸收混合送出消毒液,或用計量泵計量通過混合器送出消毒液。
按照國家標準,游泳池水正常的余氯含量是0.3—0.5mg/l,沒有余氯就起不到消毒的作用,池水里的細菌及致病微生物就可能會過多地繁殖,從而引起疾病傳播;而過高則可能對人體的眼黏膜、皮膚黏膜及口腔黏膜等產生刺激作用,特別是對兒童、婦女和老年人等敏感人群會更明顯。游泳池內的氣味過重,也會刺激人體的眼睛和呼吸系統。游泳池消毒設備集成度高,溶鹽箱、稀鹽水配制裝置、電極反應、次氯酸鈉溶液投加、氫氣排放、自動酸洗、PLC自動控制系統于一體,外置溶鹽罐及次氯酸鈉儲存罐,系統集成化程度高,安裝簡單,維護容易。
1、經濟型次氯酸鈉發生器,預先設計鹽的投加量,定時手動起停,操作簡單,專為預算較低的用戶設計定制。
2、自動型次氯酸鈉發生器,倒極電極,電極不用人工清洗,自控設置,根據鹽水投加情況,設備自動起停,無需人工操作,安全方便。
3、智能型次氯酸鈉發生器,全自動控制,免清洗電極,無需人工值守操作,遠程監控。
4、次氯酸鈉加藥設備,適合小型水廠,方便可以買到濃度合適的次氯酸鈉溶液,通過次氯酸鈉加藥設備直接投加即可。
北極星環保網訊:臺州地處浙江東部沿海,水產加工行業發達,小型水產加工企業眾多。水產食品加工廢水的懸浮物和動物油脂濃度高,氨氮及磷較高,水溫低,生化降解速率慢;污泥呈膠體狀,量大、難脫水,且容易腐爛變質散發出臭味,并造成磷的二次釋放重復回到處理系統,增加了處理難度和運行費用。臺州某小型水產加工企業通過工藝改造,出水水質大大提高,可為其他水產加工企業廢水處理工藝改造提供借鑒。
廢水處理方案
1.廢水水量水質
臺州某水產冷凍廠主要加工魚、蝦、蟹類等水產海鮮,產生的廢水主要為海鮮加工清洗水及員工生活污水。其水量為100~300t/d,CODCr≤3000mg/L、SS≤350mg/L、氨氮≤350mg/L、油≤50mg/L、pH=6~9。其中水量變化較大,生產旺季排放的廢水水量約為300t/d,生產淡季時排放廢水不到100t/d。
2.原廢水處理工藝及運行情況
該廠于1990年建成,利用兼氧好氧生物法處理廢水。處理工藝流程如圖1所示。
廢水處理
圖1
該工藝運行初期處理效果較好,基本能達到《污水綜合排放標準》的三級標準要求。隨著生產規模擴大及排放標準的提高,現污水處理廠不再接納該廠排放污水,該廠排放污水需滿足污水排放標準一級標準,直接排放到附近河流。因此需對原工藝進行技術改造。原廢水處理工藝運行情況如表1所示。
廢水處理
廢水處理新方案
1.廢水處理工藝改造流程
新方案應滿足《污水綜合排放標準》的一級標準,處理要求大大提高,故在盡可能利用現有設施、減少占地面積、降低投資和運行費用前提下,保留現有廢水處理構筑物,提出改造工藝流程,見圖2。
廢水處理
圖2
該企業廢水首先經過格柵處理,除掉魚渣、包裝帶等較大的懸浮物,以保證后續處理的穩定運行及提升泵的運轉;出水進入調節池進行均質均量,調節廢水的水質水量,避免對后續生化處理造成較大的負荷變化,保證生化處理正常運行;均質均量后,泵入絮凝反應池,充分反應后的廢水流入沉淀池進行泥水分離,去除大部分SS和部分COD、氨氮,污泥接至污泥池,上清液順序流入兼氧池和接觸氧化池,在兼氧池中大分子有機物被兼氧菌水解為易降解的小分子有機物,降低了廢水中的有機物濃度,并提高可生化性;接觸氧化池內的好氧菌不斷攝取廢水中的有機物作為營養加以吸收,通過代謝反應,小分子和溶解性有機物被降解,一部分被氧化為終產物CO2和H2O,另一部分轉化為新的有機體使細胞增殖。廢水隨后進入MBR系統,由于膜的高效分離作用,分離效果遠好于傳統沉淀池,能夠穩定獲得優質的出水水質。
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