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泊頭市利仁環保設備有限公司
除塵率 | 99.9% | 除塵器阻力 | 1200-1500Pa |
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處理風量 | 60000m3/h | 大小 | 大型除塵器 |
過濾風速 | 0.8-1.0m3/min | 過濾面積 | 836㎡ |
林格曼黑度 | 1級 | 濾袋規格 | 133*3000mm |
濾袋數量 | 864條 |
電廠除塵器輸煤車間粉塵治理設備廠家價格 針對電廠輸煤系統粉塵治理這一技術難題,傳統的處理方法和除塵器無法很好的對粉塵進行清理。電廠輸煤系統是燃料進廠后經過卸煤、給煤、皮帶轉運落料、破碎等環節后進入原煤倉,在整個運輸過程中會產生大量粉塵,造成環境污染,嚴重影響附近居民和工作人員的身體健康。
輸煤系統粉塵產生的原因有以下幾個方面:
1、輸煤系統的導料槽設計長度不足。這直接導致導料槽內部的含塵氣體由于存在正壓的作用,就會向導料槽出口噴出,以取得壓力的平衡;再加之皮帶機牽引風流的補強,加快了含塵氣體向導料槽出口的擴散速度,更是增強了生產現場粉塵的嚴重污染。
2、在輸煤皮帶上雖然安裝了除塵裝置,但是,由于在除塵裝置上密封裝置達不到密封要求,是除塵裝置直接在導料槽邊緣縫隙處出現噴粉,根本沒達到密封的目的。
3、在粉塵治理設備選型上存在選擇問題。在設計選型時,設計選型時采用的是多管除塵器,這種選擇為除塵效率低或濾袋結堵帶來了隱患,使除塵設備難以達到的正常使用效果,失去了除塵設備應有的除塵作用,造成粉塵對生產環境的污染
4、由于現有的除塵設備通過較長的管道與落煤管、全密封導料槽連接使用,工藝布置設計不合理,造成落煤管和全密封導料槽內部負壓不均、負壓不足,造成大量粉塵向設備外逃逸。
5、犁式卸料器落料口的設計問題,導致了粉塵的外泄。在設計之初,設計人員就沒有對除塵器應采取密封裝置,這樣就使在落料過程中的落料口處出現粉塵飛揚,粉塵必然出現。
發電廠粉塵綜合治理的措施
在密封的過程中,主要需要做的就是對密封條的結構和導料槽的質量進行改進,在密封條和導料槽的截面上形成雙層結構,這樣就能使含塵風降低擴散量和速度,在擴散的過程中降低其攜帶粉塵的能力,從而有效降低粉塵對環境產生的污染。
還可以在導料槽的各導料板之間的結合處添加石棉布,這一措施能夠有效提高落煤點的密封效果,有效降低漏風量,終實現控制粉塵、減少污染的目的。當密封條或者導料槽出現缺陷或損壞時,要及時修復,確保落煤點的密封效果。
要減少煤塵的污染,還可以改造落煤點的緩沖裝置。現階段,火電廠中采用的緩沖裝置的工作特點是單組的緩沖能力比較強,但是,在多組共同工作時,由于受力程度不同,下沉變形的量不等,導致密封條與膠帶之間產生較大的縫隙,從而出現大量漏風的現象。
針對這一問題,可以將落煤點的緩沖裝置改造為受力后整體沉降的模式,使密封條、導料槽和緩沖裝置三者的運行同步進行,增強密封效果。
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