奧坤萊向您淺談印染廢水的處理和綜合利用技術
1.1 水量、水質
印染廠主要污染源有高濃度堿減量廢水,堿減量水洗廢水,高溫染色、預縮廢水,印花廢水,染色漂洗水,生活污水等,水量、水質見表1。
印染廢水排放情況
印染廢水水質具有高溫、偏堿,內含化學槳料的特性,公司根據印染廢水處理方面的成功經驗,經過多次技改,逐步完善。采用高濃度高溫印染廢水與生產軟水熱交換處理,堿減量水洗廢水水膜除塵,一般印染廢水及生活污水厭氧—好氧處理工藝。其中高濃度堿減量廢水采用煙道氣在固化塔進行固化處理,處理后形成固化物,用于鍋爐燃燒,不再有廢水排放,本文不作介紹。
印染廢水綜合處理工藝流程:
1 熱回收技術
現代染色、預縮設備一般都是高溫高壓,*次廢水排放溫度達到近100℃,水量適中,具有相對高的熱能,而印染設備所用軟水一般都需要耗用蒸汽間接或直接加熱到一定的工藝溫度。故利用排放高溫熱廢水通過換熱器后,提高車間需用軟化水的溫度,為此,系統設置了1只4mm厚不銹鋼不可拆式羅旋板式熱交換器,熱交換面積為20m2。運行結果表明,印染車間日排放高溫熱廢水307m3,平均水溫75℃,可將日需256m3的常溫(18℃)軟化水加熱到60℃,供給車間使用。熱回收設備簡單,操作方便,可全自動控制。
2 水膜除塵技術
高濃度堿減量廢水固化處理后,尚有相當量(60~80m3/d)的堿減量水洗廢水,水質pH值為13.5,使其通過鍋爐煙道氣水膜除塵器,該除塵器為雙筒式花崗巖材料制成,高4 .8m,外筒外形直徑2.5m,內筒外形直徑1.3m,煙道氣以20.8m/s的流速切線進入除塵器外筒,自上而下與下雨式水洗廢水接觸進入內筒水封再向上進入煙道,水洗廢水pH值下降到 7.5,廢水經沉灰池后,上清液可循環使用,無需加藥劑,減少了廢水量,而且煙道氣中的SO2和煙塵濃度可分別去除40%~60%以上。
奧坤萊向您淺談印染廢水的處理和綜合利用技術
3 厭氧
好氧處理一般的印染廢水和生活污水采用厭氧—好氧處理工藝,設計處理能力為2000m3/d,主要處理設施為厭氧池、好氧池及沉淀池等。
1 厭氧池
由于印染廢水可降解性較差,但通過厭氧預處理后,可生化性大大提高,其原理是高分子染料在厭氧菌的作用下,分子鏈被破壞斷裂,為后續處理創造了條件。厭氧池為鋼筋混凝土結構,進水方式為推流式,填料采用軟性填料,厭氧池有效容積為2160m3,有效水力停留時間為1d,進水平均CODCr濃度為795mg/L,CODCr去除率5%~10%,運行穩定,運轉費用低,操作方便。
2 好氧池
采用生物接觸氧化工藝,運行穩定可靠,耐沖擊負荷,便于管理,無污泥膨脹現象,污泥不用回流,好氧池內與厭氧池內填料相同,好氧池結構為鋼筋混凝土構造,有效容積為2160m3,有效水力停留時間為1d,氣水比為30∶1,CODCr去除率為55%,供氧設備采用 D60-82多級離心式風機,部分風量送入集水池進行預曝。
3 沉淀池
由于接觸氧化池出水夾帶大量脫落的生物膜,影響出水水質,因此需在好氧池后設沉淀池,沉淀后的清液排入城市截污管網,污泥泵入厭氧池內消化,沉淀池不加藥劑,形成了良性循環,一次沉淀池有效容積為550m3,二次沉淀池有效容積450m3,廢水在沉淀池中的有效水力停留時間為0.5d,填料為斜管蜂窩狀塑料體。
奧坤萊向您淺談印染廢水處理情況
4.社會效益分析注:厭氧池、好氧池現留有一半余地未投入使用,基建折舊為10年。
廢水通過該工藝處理,削減了對環境的污染,保護了當地水資源,執行了國家環保法,得到了當地環保部門和周圍群眾的認可,為企業生存、發展打下了良好基礎。
綜上所述,認為該工藝合理,技術較成熟,運行穩定,管理方便,其中高溫印染廢水熱回收工藝已產生了較大經濟效益,低濃度堿減量水洗廢水進行煙道氣脫硫、除塵收到了較好效果,一般印染廢水的厭氧—好氧工藝在印染廢水處理系統中得到了良好的應用,工藝中不加任何藥劑,生物污泥全部回流消化,無二次污染,是一種較為理想的印染廢水綜合處理技術。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。