超濾法處理乳化液廢水主要是利用油水分子大小的顯著差異,采取錯流過濾方式對油水進行過濾.水分子小于孔隙而透過超濾膜.油分子大于孔隙不能透過超濾膜,從而實現油水分離。對于乳化液廢水的處理.超濾法早期采用有機膜.但由于有機膜成本太高,且不耐高溫、機械強度低、容易水解等,故以陶瓷膜為代表的無機膜迅速占領了市場。處理乳化液廢水時,超濾系統運行的穩定性、對乳化液變化的適應性、操作管理及處理成本等均優于氧化法(矧,因此在乳化液廢水處理領域得到較廣泛的應用。為解決超濾膜存在的膜通量下降過快及膜易污染的問題,趙偉等研究了運行參數對超濾系統的影響。通過控制運行溫度為(60±5)oC,pH為9~11,以及在每個運行周期進行堿洗.每3個運行周期進行酸洗操作.取得了理想的效果。P.Janknecht等對比了14種不同孔徑的超濾膜和微濾膜對工業切削乳化液廢水的處理效果.后通過試驗確定了適合處理切削乳化液廢水的濾膜。
一體化乳化液污水處理工藝、設備生產廠家一體化乳化液污水處理工藝、設備生產廠家
目前超濾法研究多集中在組合工藝的使用上。ShuLi等將超聲波技術用于超濾法處理乳化液廢水.不僅大大提高污染物去除率.而且可提高膜通量、減少膜污染。I.S.Chang等將超濾與高級氧化聯用處理汽車配件廠乳化液廢水.超濾過程中未滲透的油可進行回用.滲透的液體經臭氧氧化處理后可作為回用水。
破乳操作能破壞乳化液中表面活性劑的穩定作用.實現油水分離.但處理后的乳化液COD仍維持在較高水平。需進一步處理,以達標排放或回用。由于去除了油類物質.破乳后的乳化液廢水具有一定可生化性.使生化處理成為可能。成文等[333對經過氯化鈣和明礬破乳、PAC和PAM混凝處理的出水進行處理.采用水解一好氧一活性炭吸附可使出水COD達50~70mg/L、SS為75mg/L、石油類為5.4mg/L、色度5倍。林明等采用破乳+膜過濾+Fenton氧化+生化工藝對高濃度乳化油廢水進行處理.COD從3×104。2x106mg/L下降到50mgm以下.處理效果良好。朱靖等采用混凝氣浮一SBR一過濾工藝處理乳化液廢水.COD、BOD、油由22400、2680、l420mg/L降到137、25、0.8mg/L,去除率分別達到99.38%、99.06%、99.94%。