化工廢水因種類(lèi)多、排放量大、濃度高、水質(zhì)復(fù)雜、處理難度大而受到廣泛的關(guān)注。對(duì)于可生物降解性較好的化工廢水,國(guó)內(nèi)外廣泛采用生物處理工藝〔1〕。由于兩相厭氧技術(shù)具有處理效率高、運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)〔2〕,在各類(lèi)化工廢水處理中的研究較多〔3, 4, 5, 6〕。二級(jí)好氧技術(shù)的*級(jí)以高負(fù)荷運(yùn)行,第二級(jí)以低負(fù)荷運(yùn)行,通過(guò)互不相關(guān)的兩套回流系統(tǒng),使*級(jí)和第二級(jí)的微生物群體特性不同,有助于有機(jī)物的降解。筆者將兩者組合形成兩相厭氧—二級(jí)好氧處理技術(shù),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)中試確定工藝參數(shù),并應(yīng)用于高濃度化工廢水處理工程。
污水處理氣浮機(jī)介紹 設(shè)備價(jià)格
1 材料與方法
1.1 實(shí)驗(yàn)裝置
兩相厭氧—二級(jí)好氧中試裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為480L/d。兩相厭氧裝置中的產(chǎn)酸相采用CSTR 反應(yīng)器,設(shè)有攪拌器,產(chǎn)甲烷相采用EGSB 反應(yīng)器,設(shè)有循環(huán)系統(tǒng);二級(jí)好氧均采用活性污泥法,其中一級(jí)好氧為高負(fù)荷設(shè)計(jì),二級(jí)好氧為低負(fù)荷設(shè)計(jì),設(shè)有獨(dú)立的污泥回流系統(tǒng)。
污水處理氣浮機(jī)介紹 設(shè)備價(jià)格
中試裝置工藝流程如圖 1 所示。
圖 1 中試裝置工藝流程
中試裝置主要設(shè)備規(guī)格如表 1 所示。
表 1 中試裝置主要設(shè)備規(guī)格
1.2 運(yùn)行參數(shù)
實(shí)驗(yàn)在蘇南某化工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。中試裝置置于室外,對(duì)原水溫度不進(jìn)行調(diào)控,實(shí)驗(yàn)期水溫在20~28.5 ℃之間。進(jìn)水量為20 L/h,24 h 連續(xù)進(jìn)水,連續(xù)出水。兩相厭氧系統(tǒng)COD 負(fù)荷為5.6 kg/(m3·d),產(chǎn)甲烷反應(yīng)器循環(huán)回流比700%; 一級(jí)好氧系統(tǒng)COD負(fù)荷為1.472 kg/(m3·d),二級(jí)好氧系統(tǒng)COD 負(fù)荷為0.035 kg/(m3·d),一、二級(jí)好氧污泥回流比均為500%。2009 年9 月6 日至2009 年11 月8 日為實(shí)驗(yàn)期。
1.3 實(shí)驗(yàn)水質(zhì)
該化工企業(yè)在油漆、涂料、樹(shù)脂和高沸點(diǎn)溶劑等產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生高濃度有機(jī)廢水。通過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),廢水中含有多種有機(jī)物質(zhì),主要有:甲醇、丁內(nèi)酯、丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯、3-己烯酸二甲酯、2-己烯酸二甲酯、三羥甲基丙烷-1,2,3 - *酸三乙酯、辛二酸二甲酯等。此外,企業(yè)還有水環(huán)真空泵排水、初期雨水、少量廠內(nèi)生活污水等低濃度廢水排放。實(shí)驗(yàn)原水為該化工企業(yè)高濃度有機(jī)廢水經(jīng)混凝沉淀后與低濃度廢水的混合廢水。實(shí)驗(yàn)原水COD 為5 700~7 400 mg/L,BOD 為2 000~3 000 mg/L,pH 為7.08~8.10。COD 采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法測(cè)定,pH 采用玻璃電極法測(cè)定。
2 中試結(jié)果
2009 年6 月底啟動(dòng)兩相厭氧裝置,酸化反應(yīng)器接種污泥取自一化工廠的水解酸化池,投加量約100 L,產(chǎn)甲烷反應(yīng)器接種污泥取自另一化工廠厭氧池,投加量約100 L;啟動(dòng)初期進(jìn)水用廢水配置而成,COD 3 000 mg/L 左右,并按m(COD)∶m(N)∶m(P)=200∶5∶1 添加N、P 等營(yíng)養(yǎng)鹽,控制pH 為7 左右,進(jìn)水量280 L/h;16 d 后將進(jìn)水量增加至480 L/d,進(jìn)水COD 提高到6 000 mg/L 左右,約15 d 后出水COD穩(wěn)定在2 200~3 000 mg/L。隨后啟動(dòng)二級(jí)好氧裝置,好氧接種污泥取自該廠原曝氣池,兩相厭氧出水直接進(jìn)入好氧系統(tǒng),連續(xù)運(yùn)行1 個(gè)月后好氧各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常,出水水質(zhì)穩(wěn)定。2009 年9 月6 日起進(jìn)入正常實(shí)驗(yàn)階段。
2.1 兩相厭氧系統(tǒng)
兩相厭氧系統(tǒng)進(jìn)出水COD 如圖 2 所示。
圖 2 兩相厭氧系統(tǒng)進(jìn)出水COD
實(shí)驗(yàn)期間兩相厭氧平均進(jìn)水COD 為6 541.2 mg/L,酸化階段平均出水COD 為6 186.8 mg/L,產(chǎn)甲烷階段平均出水COD 為3 071.2 mg/L;酸化階段COD 平均去除率為5.4%,產(chǎn)甲烷階段COD 平均去除率為50.4%,整個(gè)兩相厭氧階段COD 平均去除率為53.0%。
2.2 二級(jí)好氧系統(tǒng)
二級(jí)好氧系統(tǒng)進(jìn)出水COD 如圖 3 所示。
圖 3 二級(jí)好氧系統(tǒng)進(jìn)出水COD
名稱(chēng)尺寸規(guī)格有效容積/L 備注產(chǎn)酸反應(yīng)器D560×1 600 360 配攪拌器1 臺(tái)產(chǎn)甲烷反應(yīng)器D400×1 970 200 配循環(huán)計(jì)量泵1 臺(tái)一級(jí)好氧池800×800×2 000 1 000 安裝微孔曝氣頭1 只中沉池D300×825 豎流式沉淀池,配回流計(jì)量泵1 臺(tái)二級(jí)好氧池800×1 600×2 000 2 000 安裝微孔曝氣頭2 只終沉池D300×825 豎流式沉淀池,配回流計(jì)量泵1 臺(tái)工業(yè)水處理 2013-09,33(9) 鄒敏,等:化工廢水兩相厭氧—二級(jí)好氧處理技術(shù)研究及應(yīng)用47由圖 3 可見(jiàn),實(shí)驗(yàn)期間二級(jí)好氧平均進(jìn)水COD為3 071.2 mg/L,*級(jí)好氧平均出水COD 為146.1mg/L,第二級(jí)好氧平均出水COD 為93.4 mg/L;*級(jí)好氧COD 平均去除率為95.2%,第二級(jí)好氧COD平均去除率為36.1%,整個(gè)二級(jí)好氧系統(tǒng)COD 平均去除率為97.0%。
2.3 兩相厭氧—二級(jí)好氧生化系統(tǒng)
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)中試裝置進(jìn)水溫度維持在20 ℃以上時(shí),溫度變化對(duì)兩相厭氧—二級(jí)好氧生化系統(tǒng)COD 去除率影響較小,整個(gè)生化系統(tǒng)的COD去除率均高于95%。系統(tǒng)出水COD 較穩(wěn)定,在60~120 mg/L 之間,平均值為93.4 mg/L,尚不能穩(wěn)定達(dá)到江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》(DB 32/T1072—2007)的要求,因此,需要結(jié)合深度處理技術(shù),進(jìn)一步降低水中污染物。
3 工程化應(yīng)用
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)中試結(jié)果,以“兩相厭氧—二級(jí)好氧”為關(guān)鍵處理技術(shù),對(duì)該化工企業(yè)現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行提標(biāo)改造,處理出水達(dá)到DB 32/T1072—2007的要求。該工程高濃度工藝廢水預(yù)處理設(shè)計(jì)處理能力為50 m3/d,綜合廢水總設(shè)計(jì)處理能力為350 m3/d。
3.1 處理工藝
提標(biāo)改造后的工藝流程如圖 4 所示。
圖 4 改造工程工藝流程
由圖 4 可見(jiàn),高濃度工藝廢水經(jīng)混凝沉淀去除膠體物質(zhì)和懸浮物后,與低濃度廢水在混配池中混合后進(jìn)入兩相厭氧—二級(jí)好氧生化處理系統(tǒng),經(jīng)生物降解后進(jìn)入由活性炭濾池和硅藻土處理池組成的深度處理系統(tǒng),確保處理出水達(dá)標(biāo)排放。兩相厭氧—二級(jí)好氧生化處理系統(tǒng)依照中試結(jié)果確定的工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。酸化池、產(chǎn)甲烷池和*級(jí)好氧池新建,第二級(jí)好氧池由原有生化池改造而成。
3.2 運(yùn)行效果
經(jīng)過(guò)3 a 的運(yùn)行,總體上處理系統(tǒng)穩(wěn)定,對(duì)水質(zhì)水量變化的適應(yīng)性強(qiáng),具有很強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷的能力。活性炭濾池中裝填的活性炭是企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中使用過(guò)的廢活性炭,且從未進(jìn)行更換。2011 年一次現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè)的水質(zhì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)如表 2 所示。
表 2 處理系統(tǒng)水質(zhì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) 注:除色度(倍)、pH 外,其他檢測(cè)項(xiàng)目單位均為mg/L。
由表 2 可見(jiàn),處理系統(tǒng)的COD、BOD 去除率均很高,顯示出該系統(tǒng)對(duì)有機(jī)污染物具有良好的去除能力。*運(yùn)行結(jié)果表明:當(dāng)廢水溫度維持在20 ℃以上時(shí),兩相厭氧—二級(jí)好氧生化系統(tǒng)COD 平均去除率可達(dá)到98%以上。當(dāng)廢水溫度低于20 ℃時(shí),需進(jìn)行加熱以確保生化系統(tǒng)處理效果。而經(jīng)深度處理后的zui終出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了DB 32/T1072—2007的要求。
3.3 運(yùn)行成本
以?xún)上鄥捬?mdash;二級(jí)好氧為核心的集成處理工藝不僅具有良好的處理效果,而且運(yùn)行費(fèi)用較低,具有高效低耗的特點(diǎn)。當(dāng)綜合廢水實(shí)際處理水量為300m3/d 時(shí),人工費(fèi)為600 元/d(定員6 人,工資3 000元/月)、電費(fèi)為1 536 元/d〔電價(jià)0.8 元/(kW·h)〕、藥劑費(fèi)用為398 元/d,則直接運(yùn)行成本為2 534 元/d,折噸水處理成本為8.45 元。其中兩相厭氧—二級(jí)好氧單元的處理成本約為3.4 元/t,相當(dāng)于去除1 kgCOD 約為0.50~0.58 元,與提標(biāo)改造前相比降低約12%~24%,具有較好的經(jīng)濟(jì)性。
4 結(jié)論
(1)針對(duì)特定的化工廢水,兩相厭氧—二級(jí)好氧中試結(jié)果表明:當(dāng)兩相厭氧系統(tǒng)COD 負(fù)荷為5.6kg/(m3·d),一級(jí)好氧系統(tǒng)COD 負(fù)荷為1.47 kg/(m3·d),二級(jí)好氧系統(tǒng)COD 負(fù)荷為0.035 kg/(m3·d),且廢水溫度高于20 ℃時(shí),兩相厭氧系統(tǒng)平均COD 去除率為53%,二級(jí)好氧系統(tǒng)平均COD 去除率為97%,整個(gè)兩相厭氧—二級(jí)好氧生化系統(tǒng)的平均COD 去除率高于95%。
(2)采用“混凝沉淀+兩相厭氧—二級(jí)好氧+深度處理” 的集成工藝應(yīng)用于高濃度化工廢水處理工程,工程化應(yīng)用表明:該集成工藝具有處理效果好、耐沖擊、運(yùn)行穩(wěn)定、處理成本低的優(yōu)點(diǎn),當(dāng)廢水溫度維持在20 ℃以上時(shí),兩相厭氧—二級(jí)好氧生化系統(tǒng)COD 平均去除率達(dá)98%以上,再經(jīng)深度處理后,zui終處理出水可以達(dá)到DB 32/T 1072—2007 的要求。