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宜春二氧化氯消毒器設備設計方案電氣自控
本工程的自控系統設計為全自動運行操作控制,由液位控制器、液壓水位控制閥、系統控制柜等部分組成。系統分為兩種控制方式:單元聯鎖自動方式和手動操作方式。本系統可確保實現系統的參數化與無人值守,實現系統的智能化運行。
控制系統通過對主設備、水泵、加藥計量泵、液壓水位控制閥等進行控制,自動調整中水中水處理系統各應用設備的運行模式,在較經濟的情況下給系統提供穩定的運行工況。根據運行情況,自控系統具備所有工況的轉換功能。
在調節池設置一套液位控制器,其與一級提升泵、絮凝加藥泵聯動,高液位時傳輸高液位信號至系統控制柜,一級提升泵啟動,同時絮凝加藥泵啟動,加入絮凝劑;低液位時傳輸低液位信號至系統控制柜,一級提升泵停止,同時絮凝加藥泵停止。
在沉淀池處設置一套液位控制器,其與二級提升泵、消毒加藥泵聯動,高液位時傳輸高液位信號至系統控制柜,二級提升泵啟動,同時消毒加藥泵啟動,加入消毒殺菌劑;低液位時傳輸低液位信號至系統控制柜,二級提升泵停止,同時消毒加藥泵停止。
在中水池設置一套液位控制器,其與提升泵聯鎖,高液位時傳輸高液位信號至系統控制柜,提升泵停止,整套中水處理系統停止運行,較大化的降低處理費用。同時中水回用變頻系統也可與液位控制器信號線相連接。在中水池還設置了一套液壓水位控制閥,用于自來水補水,其可根據水池液位情況來確定是否補充自來水。該套裝置使用安全、穩定、可靠,解決電磁閥控制不穩定的問題,優于電磁閥控制補水方式。
本套控制系統配置靈活的手動/自動轉換功能:
手動操作方式:主要用于應急或檢修,以保證中水處理的需要。
自動操作方式:正常工作時采用的方式,其主要工作過程不需要人員干預,故障自動切換,全自動運行,具備無人值守功能。
本套控制系統是集機械、電子等控制于一體的新型機電一體化控制系統。它根據中水水量變化,自動接收、傳輸信號,經過控制柜自動控制中水設備的運轉,使中水處理系統始終保持正常、合理、經濟的較優化運行狀態。
本套控制系統結構緊湊、占地面積小、投資少、安裝方便,有利于集中管理。而且由于其合理的設計,可大大延長設備的電器、機械壽命。本套控制系統功能齊全,設備具有手動、自動操縱方式,可實現水池高低水位報警、自動巡檢、手動巡檢等各種功能。并具有自檢、故障保護功能和*抗*力。
宜春二氧化氯消毒器設備設計方案?設計范圍
1、調節池:
調節池幾何尺寸暫定為2.5m×2.5m,較大幾何深度為-4.50m,有效容積暫定20m3(以“綜合污水處理設備平面布置圖”施工圖為準)。調節池內設有格柵、液位計、污水提升泵。池頂設有長方形人孔,按加蓋設計以防氣味,池內安裝污水提升泵和格柵,污水提升泵和格柵的安裝位置參見“綜合污水處理設備平面布置圖”,其基礎安裝方式和連接固定方式在現場自行解決;調節池水位計的安裝形式、固定方式及安裝位置在現場自行解決。池內由土建預留了格柵埋件、污水提升泵基礎埋鐵和污水提升泵出水管、上清液回流管、預曝氣系統曝氣管在池壁上的套管。
2、閥門井:
2個閥門井,幾何尺寸為1.5m×2m,較大幾何深度為-2.0m(初步擬定)。閥門井內安裝有閥門、止回閥、流量計(投標方需要核算閥門井的尺寸)。
3、地埋式一體化污水處理設備:
幾何尺寸暫定為4.5m×2m,設備基礎安裝暫定標高為-3.50m(相對于室外地面)。地埋式一體化污水處理設備包括初沉池、氧化池、二沉池、消毒清水池、污泥消化池、風機房、閥門小間、填料、加藥裝置、過濾器、雜用水提升泵、污泥泵、風機、儲氣罐、壓力表、液位計、閥門等。
4、格柵、液位計、污水提升泵、流量計、閥門的選型、安裝設計。
5、地埋式一體化生活污水處理設備本體及連接管道等的設計。處理設備要滿足進出水水質及水量的要求,工藝流程合理,運行管理簡單、方便。
6、地埋式一體化生活污水處理設備本體與調節池、閥門井之間連接管道等的設計。
7、消毒加藥系統的設計、選型、安裝。
8、曝氣系統的設計、選型、安裝。
9、送風系統設備的安裝布置。
10、雜用水提升泵(反沖洗泵)的工藝布置、參數、電負荷及電壓等級,反沖洗后污水的排放設計。閥門小間,壓力表與提升泵的自動控制。
11、過濾裝置的設計、選型、安裝。
12、以上各項只包括工藝設計內容,不包括土建內容,但投標方的各個系統的布置方案要滿足各個部分的建(構)筑物的幾何尺寸,設備和管道布置要適應各個部分的建(構)筑物已經預留的埋件和孔洞。
技術關鍵與特點
1、處理效率高
處理效率的高低,取決于單位體積溶氣水所能浮起的懸浮粒子的較大重量。我們將其定義為單位浮量,這是溶氣水質量好壞的一項客觀指標。空氣屬于難溶于水的物質,常壓下,空氣在水中的溶解度約為1.8%,在0.3Mpa的壓力下,溶解度可達到5.4%,如何讓這些有限的溶解空氣充分發揮作用技術關鍵。而縮小氣泡的直徑、增大氣泡群密度、改善氣泡均勻度,是提高效率的關鍵。
三者互相關聯,互相制約。1個100m的氣泡如果變成等體積的1m的氣泡,其數量可以達到106個,所以在容解空氣總量一定的前提下,縮小單個氣泡的直徑,即可增大氣泡群密度,同時氣泡群的均勻性也可以改善。傳統效率低,其較重要的原因之一就是因為所產生的氣泡直徑過大,主體氣泡群氣泡的直徑一般都在50m以下,氣泡群的密度(消能后單位體積溶氣水中所含氣泡個數)一般在108個/cm以下,氣泡群均勻性(主體氣泡群數量占總氣泡數量的比例)差,直徑大于100m的氣泡占85%以上,這些氣泡都屬于無效浮選氣泡。
而且由于氣泡直徑過大,導致氣泡上升速度過快,致使絮凝體遭到沖擊而破裂,浮選效果較低。而本案所產生的微氣泡直徑在1m左右,密度高于1012個/cm3,同時氣泡大小均勻,這就保證了較高的處理效率和非常好的處理效果。
2、利用率高
利用率接近*,傳統的惡渦凹式氣浮只有10%左右,而早期的僅為6%左右。效率的高低,同效率沒有太大關系,較終取決于溶氣利用率的高低。以溶氣壓力為例,從0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶氣效率較高提高一倍,但相應的溶氣設備的結構上就復雜得多,檢修也相應復雜。
研究表明,只有比懸浮粒子(絮凝前的單個懸浮粒子)直徑小的氣泡,才能與該懸浮粒子發生有效的吸附作用。在自然水體中,短時間內難以沉淀的懸浮粒子,其直徑大多在10—30m,50m以上的固態懸浮粒子經過幾小時的靜置,可以自然下沉或浮出水面。
浮化液粒子主體粒徑在0.25—2.5m之間,其中少量大顆粒之際國內約10m左右。所以1m左右微氣泡對絕大多數懸浮粒子都有很好的吸附作用,這也是本案溶氣利用率高的直接原因。
3、處理負荷高
可處理懸浮物(SS)含量高達5000—20000mg/L的廢水,這個指標是任何傳統氣浮所不能達到的。傳統常規氣浮所能分離的SS含量較高一般在1000mg/L左右,僅在SS含量在幾百mg/L左右的廢水具有一定的實用價值。
4、簡便實用的壓力
本設備溶氣罐的設計采用了與傳統理論不同的設計依據,否定了以水力停留時間為主要依據的設計方法,實現了小溶氣大處理量,為增大氣、水接觸面積采用了四級預混和機構,氣、水在幾段時間內即可達到均衡狀態。