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上海力達儀器設備有限公司
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閱讀:715發布時間:2011-4-18
為了改善這種狀況,提高其采油經濟效益,我們研制成功了油井加藥裝置。現場使用表明,它是一種結構簡單、加注速度調節方便、不需電力和外界動力、適應性強、使用壽命長的油井加注化學藥劑裝置。該裝置已申請國家實用新型, 號為98 2 18119.1 。
1 基本結構及工作原理
1.1 基本結構
油井加藥裝置主要由漏斗、殼體、平衡管、節流器及聯結件等組成。其結構如圖1。
1—支撐腿;2—卡箍頭;3—節流器;4—平衡管;5—放空閥門;6—放空管;7—漏斗;8—漏斗閥門;9—進液管;10—殼體;11—油嘴;12—母短節;13—絲堵;14—加藥孔;15—十字型加強筋平封頭
圖1 油井加藥裝置結構示意
1.2 工作原理
向油井加化學藥劑前,先將油井套管閥門關嚴,開啟放空閥門,將殼體內壓放凈,開啟漏斗閥門,將要加注的化學藥劑由漏斗先加入到殼體內,直到放空閥門見到藥液溢出(說明藥劑已經充滿)。此時,關閉放空閥門及漏斗閥門,再開啟套管閥門,使本裝置與油井的油套環形空間形成一個壓力平衡系統。藥劑將依靠勢能通過調節器連續流入油井套管環形空間。藥劑用完后,再關上套管閥門、開啟放空閥門及漏斗閥門,再將藥劑加入殼體內,使加藥劑工作不斷進行下去,達到對油井加藥的目的。
2 礦場試驗和推廣應用
2.1 礦場試驗
我們自1998-01-05~1998-01-30,在大港王徐莊油田邊遠區塊無注水能量補充的高含蠟油井歧119井、歧119—1井、歧119—4井分別安裝了油井加藥裝置,并進行了加注大港長虹化工廠生產的TC-951化學清防蠟劑的礦場試驗,驗證加藥裝置使用性能。在試驗過程中,根據礦場實際改進了加注裝置設計,對裝置底部增設了支撐腿,并根據井口的高低設計不同高度的支撐腿,使其與井口聯接后底部不懸空。
礦場試驗表明,該加藥裝置能夠順利加注化學清防蠟劑。可通過更換不同直徑的油嘴實現對加藥速度的調整,能夠更充分而且有效地利用化學藥劑的作用,不存在壓井和傷害油層,不受套管壓力高和環境的限制,加注操作方便、結構緊湊、安全可靠。
2.2 推廣應用
1998-01~1998-07,已在大港王徐莊油田17口深層低能高含蠟抽油井上推廣應用了油井加藥裝置。這些裝置目前均完好無損,都能順利地向油井加注化學清防蠟劑。均達到了預期的目的。
a) 保證了油井的生產時效,間接增加了產量。王徐莊油田的高含蠟抽油井主要集中在119區塊、41區塊、50區塊。油井生產的特點為:動液面較低、地層能量低、供液不足,含水低,產液量低。在應用油井加藥裝置前,一直采用水泥車熱洗井后再一次性加入大量化學清防蠟劑。熱洗時水倒灌入油層,熱洗效率低,洗井后油井恢復正常生產緩慢,甚至有些油井在3~5 d時間內不出液,油井出現“假死”(如岐119井、岐25—29井)現象,嚴重影響產量。使用油井加藥裝置后,通過加注TC-951化學清防蠟劑,大部分低含水油井避免了熱洗時水倒灌入油層造成的污染,也沒有產量恢復階段,實現了油井連續性生產。
b) 保證了油井的正常生產,減少了作業次數,延長了油井的檢泵周期。應用油井加藥裝置結合加注化學清防蠟劑,大大減少了蠟卡、蠟堵現象,減輕了工人勞動強度,節省了作業費用。如岐23—29井,該井低含水、高含蠟、產液量低,其檢泵周期僅30 d。1998-04-15安裝油井加藥裝置后,定期加注化學清防蠟劑,到1998-07-30已正常生產100 d以上,未出現蠟卡、蠟堵現象,延長了油井的檢泵周期。
c) 保護了油層,避免了因頻繁洗井對油層的傷害。
3 經濟效益和社會效益
3.1 經濟效益
應用油井加藥裝置加注化學清防蠟劑與熱洗清蠟相比,其經濟效益顯著。
安裝油井加藥裝置后,王徐莊油田平均單井加藥周期10d,每次加藥量65kg,年加藥36次,年加藥量65×36=2.34t?;瘜W清防蠟劑¥5100元/t,年藥劑費2.34×5 100=¥11934元。每1套油井加藥裝置成本費¥4000元, 共計¥15934元。
安裝油井加藥裝置前,王徐莊油田平均單井日產油4.8t,平均單井熱洗周期45d,單井年熱洗8次,每次熱洗費¥1800元, 單井年熱洗費8×1 800=¥14400元; 熱洗一次需3~5d時間,油井才能恢復正常。按3d計,原油價格¥1000元/t,采油成本¥294元/t,單井年熱洗造成損失4.8×3×8×(1 00
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