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上海宜菱泵業有限公司

IS型單級離心泵潤滑改造教程

時間:2014-2-22閱讀:1887
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  IS型單級離心泵由于設計原因,離心泵所用的滾動軸承用機油潤滑,動密封泄漏十分嚴重,威脅設備的安全穩定運行.IS型單級離心泵滾動軸承的潤滑主要是減小磨擦功耗,降低磨損率,同時還起到冷卻、防塵、防銹以及吸振等作用.搞好設備潤滑是保證設備正常運轉、減少設備磨損、防止設備事故、降低動力消耗、延長修理周期和使用壽命的有效措施.
  
  宜菱泵業所使用的離心泵為單級單吸泵,各種技術參數如下:
  
  IS型單級離心泵型號為IS150-125-250、流量200m3/h、揚程20m、軸功率18.5kw、轉速1450r/min。
  
  這類型號的水泵滾動軸承潤滑是由30#(冬)或40#(夏)機械潤滑油潤滑.由于設計原因動密封泄漏非常嚴重,不但造成機油大量浪費、軸承燒壞、而且污染環境,不利于設備的安全運行及文明生產。在幾年的工作中為了解決這一問題,多次進行小改小革。

  
  一、潤滑方式改造的歷程
  
  1、毛氈密封改為單層骨架油封
  
  原軸承箱密封是用毛氈密封.泄漏非常嚴重,每臺泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,地面上油污厚厚一層.
  
  為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
  
  ①對軸承箱的內外端蓋進行加工,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一個規格為45mm×60mm×12mm的骨架油封.
  
  ②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進去,并正確安裝.
  
  經過改造后,設備運轉正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為50℃左右,每臺泵年消耗機油僅需50kg左右.保持了泵房清潔衛生,杜絕了由于缺油造成軸承、軸損壞事故的發生,使設備運行完好.
  
  2、單層骨架油封改為雙層骨架油封
  
  為了使IS型單級離心泵泄漏量更加減少,根據IS型單級離心泵軸承箱端蓋的結構情況又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔.將單層骨架油封改為雙層骨架油封.試運行表明這種方法對防止漏油在短期內是非常有效的.但連續運行6個月以后,由于骨架油封磨損又會增大泄漏量.
  
  二、骨架油封的缺陷
  
  將毛氈油封改為骨架油封使用了4a,雖然效果較好,但是也有明顯的缺陷.
  
  在實際工作中,因為骨架油封壽命較短,需要經常更換,在更換骨架油封時,需要將設備全部解體,一方面增加工人勞動強度,另一方面在設備解體檢修過程中會造成葉輪、軸承等零件的損壞,不符合設備經濟管理要求,但如果不換油封而造成泄漏不利于密封,也直接影響軸承壽命.實踐證明骨架油封沒有*解決這種結構的軸承箱漏油問題.
  
  三、潤滑脂代替潤滑油
  
  目前IS型單級離心泵又便宜又無泄漏的密封裝置還沒有.有的密封效果好,但價格昂貴經濟上不可行.經過調查研究決定大膽試驗——用潤滑脂代替潤滑油來潤滑.
  
  1、改造IS型單級離心泵方法
  
  考慮到IS型單級離心泵軸功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵轉速為1450r/min,線速度為3.4m/s.從以上兩點看,用潤滑脂潤滑是可行的.
  
  2、IS型單級離心泵具體方法如下
  
  ①把油箱內的機油放掉,對軸承箱進行清洗.
  
  ②把軸承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵打開以排除箱體內空氣.
  
  ③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內加注,加到潤滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,視為加滿,并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵.用手盤車,使潤滑脂在箱體內分布均勻.
  
  啟動泵后開出口閥門,使泵在正常情況下運行,監視泵兩端軸承溫度及油質情況.
  
  經改造后振動位移為0.04mm左右.
  
  潤滑脂油質良好、無變化,水泵運轉正常,從溫度監測數據和振動監測數據可以看出,用潤滑脂代替潤滑油是可行的,能在同類型泵上推廣使用.
  
  3、IS型單級離心泵用滑脂潤滑效果
  
  潤滑脂不易泄漏,有利于水泵軸承的潤滑,確保水泵安全穩定運行,大大減少加油量和加油次數.不但節油,而且降低工人的勞動強度.具體來說:
  
  ①節省油費用.使用潤滑油脂每臺水泵消耗為9kg/a,費用為63元/a.而機油消耗量在骨架油封完好情況下4kg/月,費用為200元/a.每臺泵可節約137元/a,大大降低了潤滑費用.
  
  ②減少檢修費用.骨架油封平均壽命為4個月,為更換骨架油封,每年需解體檢修3次左右,改為鋰基脂潤滑減少人工費.材料費、機械費,并避免了在檢修過程中造成設備零件的損壞.
  
  ③延長了設備運行周期.從振動、溫度等方面監測,使用潤滑脂密封性能好、軸承運轉良好、延長了軸承的使用壽命.
  
  ④改善了崗位環境.
  
  四、結語
  
  總之用潤滑脂代替機械潤滑油,對這種轉速低、流量不大的IS型單級離心泵是切實可行的,并且有著明顯的經濟效益、環境效益是使設備經濟合理運行的一項有效措施.

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