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泊頭市春暉環保設備有限公司
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閱讀:1195發布時間:2016-7-7
玻璃鋼脫硫塔在zui近幾年的應用越來越廣泛,由于其具有耐高溫,耐酸堿,抗老化,質輕高強,使用壽命長等特點,加之產品采用分體組合方式,方便了運輸和安裝,后期維護簡 單,在短期內就代替了傳統的花崗巖花崗巖砌筑的水膜脫硫除塵器,盡管如此,在使用的過程中我們也會遇到一些問題,例如說玻璃鋼脫硫塔壓差高,發生這種問題 的主要原因有以下幾點:
1.正壓室進液或負壓室漏氣;
2.系統生產負荷過大;
3.塔板出現問題;
4.溶液臟起泡造成攔液;
了解了玻璃鋼脫硫塔壓 差高的原因后,針對這個問題我們又應該怎么解決呢?首先我們應該先對儀表對壓差計進行清理檢查,如果檢查完后壓差依舊比較高,那我們就可以排除儀表誤差的 因素了。然后玻璃鋼脫硫塔的工藝參數進行對比,主要包括操作溫度、壓力,脫硫氣量還有液體循環量的參,如果參數出現問題,一般就是塔板出現問題或者脫硫液 臟了,而這兩種問題都必須停止設備運行檢修后才能*解決。
為此春暉公司從設備結構和操作等方面進行了全面分析,針對發現的問題提出了解決方案。
1 脫硫塔內氣液分布裝置對系統運行造成阻力及解決措施
玻璃鋼脫硫塔內設置的分布器有四個:氣體入口管前的一個檔板;旋流板捕霧器;塔內三層分布板;塔內四層填料。前兩個設置形成的壓差為塔外壓差,后兩個設置形成的壓差為塔內壓差。各分布裝置堵塔,造成壓差增加。
1.1 氣體入口管檔板只改變進氣方向,不能有效分布氣體,使氣體均勻上升與脫硫液充分接觸。解決措施:重新計算支管的尺寸及數量,將進氣裝置改為魚翅形分布器。
1.2 旋流板捕霧器在塔出口處有一層紗網,網前有一根沖洗管,管上有幾個孔做為噴眼用來沖洗掛在網上的焦油等污物。這些小孔只有安上噴頭,噴水壓力達0.3-0.4MPa,流量30m3/h時才可能將焦油等污物沖掉。否則紗網上的這些污物將堵塞紗網,造成系統壓差增加。根據脫硫塔的設計,塔高30m,塔內填料高度19m,塔徑5.5m,單塔進氣50000m3/h,實際進氣量只有35000-40000m3/h,不會產生氣液夾帶,為此,摘除了紗網。
1.3 塔內有三層分布板,開孔不均,存在死區。硫化氫氧化生成單質硫,是否能夠反應*,直接原因是氣液接觸是否充分。如果分布板存在死區,氣液不能充分接觸,會使出口硫化氫超標,反應后生成的單質硫由于向下落的路徑不暢,會使部分單質硫粘附在分布板死區上,粘附多了就會平鋪在分布板上堵塞一些分布孔,使孔徑變小,時間一長就掛到填料上,運行的后果是壓差增加。解決這一個問題的主要方法是重新核算分布板的開孔率,在死區均勻開口,讓氣液充分接觸。
1.4 填料的作用原本是讓氣液充分接觸,使反應進行*,填料的多少及分布高度,是計算得出的。如果填料上掛了附著物,勢必會縮小氣液通過的面積,造成壓差增加。為了解決這一難題,首先停止運行,將塔內填料清除,經過市場調研,選擇新型填料,該填料表面光滑,填裝后布氣均勻。
2 操作方法對系統的影響及解決措施
2.1 加藥量的控制
(1) 純堿加入量是由出口硫化氫含量低于50mg/L決定的。如果純堿加入量過大,根據物質守衡原則,這些物質一定會存在于溶液中,不僅如此,它們在溶液中還會發生這樣或那樣的反應,這些反應有許多是人們不愿讓其發生的副反應。副反應產生的副產物如硫酸鈉、*、硫氰酸鈉等,對設備運行是有害的。一方面強酸鹽會讓溶液酸化,另一方面這些副產物就像附著物一樣掛在填料上,造成壓差增加,甚至堵塔。另外為控制硫化氫而大幅增加純堿的加入量也是不經濟的。
(2) 催化劑的加入量理論上1kg硫化氫消耗1-1.5g。過低會造成吸收能力下降,溶液黏度增
大,不利于壓差穩定,副反應增加,特別是*含量上升較快;催化劑加入量過高將使生產成本上
2.2 操作參數的控制
(1)溶液循環量控制在1800-2000m3/h(雙塔)。只要是運行,無論系統是否進氣,不能停循環泵,而且要保證這個循環量。運行時要保持分布板上有一定的噴淋密度,分布孔不發生堵塞,保持壓差穩定。當沒有氣體進入時,對分布板和填料都是一個沖洗過程。
(2)進氣要清潔。進氣含油特別影響單質硫的生成和硫泡沫的浮選,從而造成塔壓升高和堵
塔。若要達到油氣分離,需在羅茨風機出口增加一個冷卻設備和氣液分離裝置,今后要考慮這一點。
(3)操作溫度應控制在35-38℃。脫硫液吸收硫化氫本身是一個放熱反應,如果進氣溫度高再加上反應放出的熱,將使溶液溫度超過40℃,副反應增加,副鹽亦增加
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