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移動床生物膜反應(yīng)器在市政污水處理的

時間:2016/6/20閱讀:322
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 1. 移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR)及工藝特點
移動床生物膜反應(yīng)器吸取了傳統(tǒng)的活性污泥法和生物接觸氧化法的優(yōu)點而成為一種、的復(fù)合工藝。反應(yīng)器中比表面積較大的填料因攪拌在水中自由運動,污水連續(xù)經(jīng)過裝移動填料的反應(yīng)器時,在填料上生長形成生物膜,生物膜上微生物大量繁殖,異養(yǎng)和自養(yǎng)微生物利用水中的C,N, P 等進(jìn)行新陳代謝,從而起到凈化污水的。
移動床生物膜反應(yīng)器屬于三相生物流化床處理方法,其技術(shù)核心為利用獨載體的具獨構(gòu)筑結(jié)構(gòu)的生物反應(yīng)池,便于載體和污泥中微生物循環(huán)。
移動床生物膜工藝的優(yōu)點
因填料、水都是運動的,故、水、固相之間的傳質(zhì)較好,填料上生物膜的活性較高,提高了系統(tǒng)的機負(fù)荷和效率,。
 MBBR 的比較靈活,反應(yīng)器形狀多種多樣,,,在相同負(fù)荷條件下只需普通氧化池20%的容積,水頭損失小,能耗低,簡單,操作管理方便。微生物附著在載體上隨水流流動所以不需要污泥回流或循環(huán)反沖洗。生物膜自然脫落,不會引起堵塞。:在填料填充率為15%和相同的污染負(fù)荷的條件下,移動床生物膜反應(yīng)器約占常規(guī)生物反應(yīng)器(缺氧、厭氧及好氧)20-40%的池容。
適合于適合于的擴容:鑒于大多數(shù)的預(yù)留面積較少,當(dāng)實際進(jìn)水水質(zhì)及水量發(fā)生變化時,在原設(shè)計池容不變的情況下滿足原設(shè)計出水規(guī)準(zhǔn)。
適合于現(xiàn)的升級改造:移動床生物膜工藝設(shè)計及靈活簡單,適應(yīng)不同類型的池型,而且與其它工藝的兼容性很強,可以與已建污水處理的大部分工藝如A2O、AO、SBR、CASS 及氧化溝法等相組合。因此適合于現(xiàn)污水處理的升級改造,使其滿足一級A 或一級B 放規(guī)準(zhǔn)。
移動床生物膜反應(yīng)器既具傳統(tǒng)生物膜法耐沖擊負(fù)荷、泥齡長、剩余污泥少、污泥膨脹現(xiàn)象發(fā)生的點,又具活性污泥法的性和性。另一方面,溫度變化對移動床生物膜工藝的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于對活性污泥法的影響,當(dāng)溫度、污水成分發(fā)生變化或污水毒性增加時,移動床生物膜反應(yīng)器的耐受力很強。
2. LEVAPOR懸浮填料-MBBR工藝的核心技術(shù)
懸浮填料相對于競爭對手的優(yōu)點
表面積更大,可達(dá)20000 m²/m³填料填充率突出降低,競爭產(chǎn)品的填充率為30%–70%,而LEVAPOR 的填充率僅為12%-15%能耗明顯降低,噸耗僅為0.17 千瓦時易于掛膜,兩個小時內(nèi)微生物就能在載體內(nèi)繁殖生長更加效地吸收毒物質(zhì)和抑制降解的物質(zhì),保護生物膜硝化和反硝化效果更佳,除氮能力更強使用LEVAPOR移動床生物膜反應(yīng)器能為用戶帶來的好處改擴建項目– 對已建設(shè)施的能增加400 %,改擴建相對于其它工藝低很多,管線改動少新建設(shè)施– 使用LEVAPOR 懸浮填料的生物膜反應(yīng)器能增加生物量,池容僅為傳統(tǒng)活性污泥法的20%左右,投資,能滿足法規(guī)對各項指標(biāo)的要求。

3.移動床生物膜反應(yīng)器在市政污水處理的實例

該工藝主要由缺氧區(qū)、好氧區(qū)和沉淀區(qū)等部分構(gòu)成,在結(jié)構(gòu)上布置簡單、緊湊。基于節(jié)省土建、易于規(guī)劃布置等方面的考慮一體化工藝采用方形池體。
缺氧區(qū)采用普通活性污泥法,設(shè)電動攪拌器,攪拌以泥水混合均勻;好氧區(qū)采用LEVAPOR 移動床生物膜工藝,設(shè)布水器以布水均勻,底部設(shè)曝裝置。在好氧區(qū)中投加填充率為15%的LEVAPOR 懸浮填料。沉淀區(qū)進(jìn)水口處設(shè)進(jìn)水堰起均勻布水的,出水口處設(shè)置集水器。沉淀區(qū)內(nèi)設(shè)置回流通道,采用回流裝置將混合液和污泥一起回流至缺氧區(qū)。
普通一體化AO 反應(yīng)器可以維持3000-4000 mg/l 的污泥濃度,通過在好氧區(qū)使用移動床工藝污泥濃度可以保持在6000-8000 mg/l。這就為反應(yīng)器以較高的容積負(fù)荷創(chuàng)造了條件,從而為反應(yīng)器降低了40-60%的設(shè)計容積,節(jié)省了基建。
在一體化AO 工藝的好氧區(qū)投加LEVAPOR 懸浮填料構(gòu)成移動床反應(yīng)器,填料在曝的下呈流化狀態(tài)。由于LEVAPOR 懸浮填料的吸附生化池中的微生物在其內(nèi)部大量聚集,從而使好氧池中的微生物的數(shù)量得到大的提高。
由于填料始終保持在反應(yīng)池中,活性污泥可以得到保留,污泥齡得到延長,系統(tǒng)的硝化/反硝化得到。

工藝
1) 設(shè)計流量:20000 m3/天
2) 平均污泥濃度:7000 mg/l
3) 污泥負(fù)荷:0.09 kg BOD5/kg MLSS·d
4) LEVAPOR 懸浮填料負(fù)荷:4.0 kg BOD5/m3·d
5) 水解池體積1200m3,平均水力停留時間1.26h, 峰值時停留時間0.84h
6) 缺氧區(qū)體積1440m3,平均水力停留時間1.51h, 峰值時停留時間1.01h
7) 好氧區(qū)體積6480m3,平均水力停留時間6.75h, 峰值時停留時間4.53h
效果
經(jīng)過一個月的,完達(dá)到一級A 規(guī)準(zhǔn)。
COD<20 mg/l
BOD5<5 mg/l
NH4-N<3 mg/l
TN<10 mg/l
SS<10 mg/l
TP<0.5 mg/l

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