澤州縣金秋鑄造有限責任公司(以下稱“金秋鑄造”)年產10萬噸鑄鐵技改項目于2019年竣工,是澤州縣深化轉型項目建設的重點工程之一。為加快實現降本增效,金秋鑄造為鑄造高爐富氧配套建設變壓吸附制氧機組,氧氣產氧量為2500Nm3/h,純度80%。高爐爐況經調整優化后,該套制氧機組于2020年4月順利投產,至今已平穩運行半年,各項綜合指標均優于設計值。
澤州金秋是晉城地區主要的生鐵產品生產企業,年鑄件生產能力一直保持60000噸高產量。金秋鑄造現有一座179m³高爐,高爐風機風量900m³/min。該鑄造高爐在未富氧時噴煤量較低,每噸鐵水煤比約為110kg/t鐵,而焦比則大于460kg/t鐵。燃料成本投入偏高,大幅擠壓了企業利潤空間,同時鐵水產量也難以提升,只能維持在每天700噸左右的鐵水產量。
為了能夠降低生產成本,提高鐵水產量,2018年底金秋鑄造經營管理團隊考察了山西省多家鑄造企業,充分研討富氧成效和用氧工藝,決定吸取先進經驗,采用北京北大先鋒科技有限公司的變壓吸附制氧(VPSA)技術,為鑄造高爐新上一套2500/80的制氧設備。
該制氧機組為鑄造高爐機前富氧提供純度80%的氧氣,設計指標折合純氧為2000m³/h,電耗指標0.34kwh/m³純氧,富氧率約為2.73%。制氧裝置開車后運行情況優異,經金秋鑄造驗收,每小時產純氧量2100Nm³,超產5%,實測電耗為0.299kwh/m³純氧,遠超設計指標。項目建設期間,北大先鋒項目團隊專業、高效的服務品質受到了金秋鑄造公司的廣泛好評。
金秋鑄造生產數據顯示,高爐富氧以后,每噸鐵的噴煤量提高到了160kg,焦炭消耗降到了390kg,每天的鐵水產量提高到了800多噸,增產高達14%左右。VPSA制氧工藝為金秋鑄造創造了尤為可觀的經濟效益,在為企業降低生產成本的同時,額外增加了生鐵產量,本次技改已見成效,是鑄鐵企業邁向高質量轉型發展的有力實踐。
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