導讀:2013年山西一大型選煤廠為了提高產能,決定讓我公司制定一套選煤廠破碎機改造可行性方案,經研究通過后我公司與10月份付諸實施,20天后完*了破碎粒度部分超限的問題。
2014年山西一大型選煤廠為了提高產能,決定讓我公司制定一套選煤廠破碎機改造可行性方案,經研究通過后我公司與10月份付諸實施。在不影響正常生產的情況下,將二段兩臺PEF400×600型顎式破碎機改為2PLF/FP50AS型雙齒輥煤炭分級破碎機,經過20天的拆除、安裝、調試,已完*了破碎粒度部分超限的問題,牙齒的修復,供油管的改進,使破碎機得到很好的維護與保養。
1、2PLF/FP50AS型雙齒輥煤炭分級破碎機
1.1主要結構
由電動機限矩型液力偶合器、聯接罩、減速器、機體、滾輪托架、集中潤滑系統、電氣控制系統等組成。
1.2主要特點
(1)自動化程度高,運行可靠
采用PLC自動控制系統,實現對破碎機給料、排料等環節運行過程的程序控制,避免了在破碎過程中因出現故障而發生堵料、燒電機等事故。
(2)機械性能穩定
①采用雙電機緩慢啟動,聯接電動機和減速器的限矩型液力偶合器,既可減少起動時的沖擊和振動,又起過載保護作用。
②運轉時平穩、噪聲低。
③根據原煤性質的變化,由液壓(手壓泵和油缸)方式調節兩齒輥間距(裝有止退裝置,工作時兩齒輥間距不變,出料粒度穩定)來控制出料粒度的大小。
(3)維修方便
該機占有空間小,主機底部安裝四個滾輪,并可在導軌上沿直線滾動。當主機在工作位置時,將滾輪處的滾輪托架與導軌用M16×80螺栓緊固,使機體與基礎固定成為一體。當主機需要維修時將緊固螺栓拆下,可以將主機整體沿導軌移出工作位置,以便有足夠的空間維修。
(4)齒板設計了新齒型,齒表面堆焊了耐磨材料,延長了使用壽命。
2、安裝
將導軌工字鋼安放在平整的水泥地并與預埋鋼板焊牢。
3、效果分析
3.1工藝性能對比分析
(1)PEF400×600顎式破碎機與顎板平行方向沒有作用力,如果某方向粒度- 50 mm,另外方向粒度+50 mm,就有可能得不到破碎,而2PLF/FP50AS型雙齒輥煤炭分級破碎機齒牙的均布,粒度控制良好。
(2)由于精煤zui大粒度為13 mm,因此,人洗原煤中13mm以下的物料對精煤的產率有一定的影響,通過13 mm的篩子對破碎后的原煤進行篩分,實驗結果見表1,經過三個月的生產實踐,2PLF/FP50AS型雙齒輥煤炭分級破碎機各項性能指標*達到預期效果。與原工藝相比,主洗精煤的產率增加了0.60% -1.08%,平均為0.84%,洗混煤產率降低了0.61%-1.10%,平均為0. 855%,由此分析,精煤產率的增加主要是由于洗混煤產率的降低所致。
3.2經濟效益分析
以該廠2003年精煤回收率年平均為42. 35%,改用新工藝后,精煤回收率平均增加了0.84%,達到了43. 19%,以年人選原煤160萬t計算,每年增產精煤量為:
4、破碎機維護保養
4.1齒牙的修復
齒牙破損較重,應及時更換,換下的齒板在齒牙破損處要進行預熱(350。C左右),同樣耐磨焊條也要在250qC狀態下預熱1小時,焊接時要注意用小電流短電弧堆焊,以確保修復齒牙的質量。
4.2供油管的改進
由于供油銅管在接頭處易損壞,會導致漏油和加不進油現象,如不及時發現,會讓軸承處在長時間缺油狀態,軸承易受損壞,我們采用內徑為lO mm的高壓耐油膠管替改了原來的銅管,并采用了高壓快速接頭設施,有效解決了銅管易損、易折、漏油等一系列問題。
5、結語
經過幾個月的使用,2PLF/FP50AS型雙齒輥煤炭分級破碎機不僅為選煤廠增加了可觀的經濟效益,同時也改善了現場的工作環境,減少了設備的維修工作量,降低了維護成本。為2015年選煤廠對原煤改擴建,尤其是破碎系統的技術改造奠定了基礎。
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