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廣電計量檢測集團股份有限公司

分層分行節能給煤機

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海徽航節能環保設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2016/6/28 2:07:15
  • 訪問次數701
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上海徽航節能環保設備有限公司立足于上海浦東新區、服務華東、*;是*致力于工業系統能量優化,余熱回收利用及環保工程的推廣和應用的專業公司。徽航節能公司下設鍋爐及窯爐節能事業部和空壓機及空壓機系統節能事業部。

    鍋爐及窯爐節能事業部主營余熱回收系統的研發與設計:主要產品有熱管式余熱鍋爐、熱管式蒸汽發生器、熱管式省煤器、熱管式空氣預熱器及其他節能相關技術。

    空壓機及空壓機系統節能事業部主營永磁變頻雙級壓縮式空壓機、空壓機氣站的系統節能診斷及優化。

    公司現擁有一批*從事生產技術骨干和銷售團隊,服務于全國各地,為您提供專業的節能項目診斷、規劃與設計服務。    

    公司產品廣泛應用于化工、鋼鐵、冶金、電力、焦化、玻璃、建材、紡織印染、食品生產、木材加工、造紙、制藥多種行業,為企業創造了經濟效益的同時,也為社會節約了大量的能源,保護了環境。    

    公司堅持以節約能源、造福人類、保護環境為己任。公司堅持“以誠為本、以信取勝,科技、長遠共贏”的經營理念,矢志不渝地為客戶提供降低能源消耗的優質節能方案,降低能耗成本提高企業綜合競爭力。公司全體員工竭誠為新老客戶服務,誠盼與您攜手并進,共獲雙贏,共創美好的明天!

余熱回收,換熱器,節能設備,鍋爐,煙氣余熱回收,分層分行煤斗,蒸汽發生器,省煤器,空氣預熱器
目前我國普遍使用的工業鍋爐為飼式鏈條爐型。存在的主要問題是:實際使用出力不足,不適應負荷劇烈變化,鍋爐熱效率低。爐渣含炭量高。爐排漏煤量大,由干煤的落比較大,造成倉內顆粒分配不均,兩側煤塊多,中間細煤多,導致煤層通風不均,火床燃燒不均,燃燒工況不佳,我公司經過*的研究和探索發明了“分層分行節能給雙機”。
分層分行節能給煤機 產品信息

 

分層分行節能給煤機為我司自主研究,使用節能給煤機后,企業可以在原來的用能基礎上可節約5%—10%之間,我們承諾無節能效果可退貨退款,安裝時問只要3-4個小時,條件允許,甚至不需要停爐也可以安裝。不影響企業生產。改造后一般在3-6個月左右就可回收全部投資,這樣的回報率非常可觀。
 
 
節能工作原理:
煤由粉煤和塊煤組成,傳統的煤斗裝置是粉煤和塊煤混合一起燃燒,煤倒進煤斗后,由煤閘門控制煤層厚度后,由干煤自身重量與鏈條爐排、煤閘門的濟壓下,形成緊密的煤層結構,從而通風效果差,燃燒不充分,而鍋爐燃燒由三個因素決定:鼓風、引風、煤層。鼓風、引風可以調節,而煤層只能由煤閘門控制煤層厚度。但不能改變煤層結構和疏松度,這是所有鏈條式鍋爐的弊病,我公司“分層分行節能給煤機”是將煤大小分層,大的塊煤在下面,粉煤在上面,形成疏松的煤層結構,通風效果好,同時上層的粉煤形成波浪形結構,燃燒面積增加30%一50%呈半沸騰狀燃燒,燃燒更充分在同樣的生產條件下。使用“”可節煤5%—10%左右。
 
 
 
.的優點及經濟效益分析
1.鍋爐接帶負荷性能大大提高
未使用的正轉鏈條爐,在煤種不對的情況下,一般都達不到額定負荷,如20t/h及35t/h正轉鏈條爐,只能帶額定負荷的60%-70% ; 35t/h爐zui高只能帶到28-30t/h,有的鍋爐,就是煤種達到設計要求,也達不到設計的額定出力。即使達到出力,燃燒工況極差,煤在爐內不能得到充分的燃燒,爐渣含碳量高達15% -20% ,zui高的甚至達30%左右,司爐人員稱這時的煤為“黑進黑出”。鍋爐效率低,改造后的鍋爐,由于煤層疏松,通風性能,同時上層的波浪形結構使燃燒面積增加30% -50%,煤中可燃物可充分與空氣混合,為保證充分燃燒提供了良好的條件,由于燃燒充分,爐膛火焰均勻,燃燒呈半沸騰狀態.爐膛溫度提高,又加快了煤的著火燃燒,使煤在爐內燃燒成良性的循環。
2、提高了鍋爐效率,節能效果十分顯著
鍋爐效率的高低取決于它五種熱損失的大小,它們是:排煙損失q1,化學不*燃燒損失q2,機械不*燃燒損失q3,鍋爐散熱損失q4、灰渣物理顯熱損失q5。其中q1及q3又是鏈條爐熱損失中zui大的兩項,它們之和占總損失的90%-95%為什么使用分行分層節能給煤機后,鍋爐效率可提高5% -30%呢?下面就五項鍋爐熱損失來說明這一問題,對于q3來講,由于煤層疏松,透風性能好,煤在爐內的著火線與熄火線都得以提前,煤層在離擋渣器2-3M處就熄火了,也就是說煤在爐膛中部強烈燃燒區時已基本燃盡,到了出渣口處已無紅火或基本紅火,出去的爐渣含碳量可保證在15%以下,如果煤種稍好或調節得當,爐渣含碳量可降至7% -8%左右,*一項可使鍋爐效率提高5%左右。q3中的另一項漏煤損失,由于大塊煤在煤層下面,漏入爐排內的生煤量也減少。由于爐膛溫度提高、q3中損失的第三部分煙氣中的飛灰也減少了,這是因為細灰在高溫爐下燃燒的比較充分。q1損失決定于排煙高溫度的高低與排出煙量的多少。改造后的爐子,因煤層均勻疏松,送入爐內的助燃一次風,能得到充分利用。在保證好燃燒的前提下,大大減少了一次風的風量,使排出的煙氣大大減少。q4損失只與鍋爐負荷有關,煤層松散,充分燃燒,爐渣排到爐外沒有紅火,此時爐渣溫度也有降低,這樣q5損失量變小來了。根據一些改造后的廠家統計,20t/h爐每月可節煤150-180噸,35t1h爐每月節煤280-310噸。其節煤效果是十分顯著的。如果加上燃用低質煤的煤價降低,改造后一般只需3-6個月就可以回收全部投資,這樣的資金回報率確實很高。
3、鍋爐燃燒系統的設備故障大大減少
提高了鍋爐運行的可靠性、安全性。正轉鏈條爐由于加煤斗、煤閘門、弧形擋板、擋渣器,出渣機等燃燒設備故障占鍋爐停爐爐事故的70%以上,改造后原有煤斗這套設備已拆除。它們的故障也就不復存在了,由于火床短,到擋渣器處早已是無紅火的爐渣,這就大大延長了擋渣器的壽命,因漏煤量少,擋渣器又不易燒溶折斷.爐排卡死及出渣機故障的頻率顯著降低。
4、鍋爐配風合理,不燒正壓
鍋爐房環境衛生大大改觀、司爐工人勞動強度亦減輕,改造后鍋爐煤層疏松,透風性能好,需要的助燃風量大大減少。鍋爐在額定出力,蒸汽參數達標的情況下,爐膛能保持負壓運行,使鍋爐房環境衛生大大改觀。鍋爐火床短且平整,燃燒工況好,司爐工*擺脫了用鐵把拉火及爐前堵煤的搞煤操作,這樣使他們的勞動強度得以減輕,符合現代企業的勞動特點。
5、鍋爐煤種適應性強了,為燃用低質煤,降低煤價創造了條件
正轉鏈條爐要求煤的低位熱值必須在20900kj/kg(5000kcal/kg)以上,揮發份在25%以上,而這兩項指標又是決定煤價格的主要因素。改造后的爐子Qa可降到1855KJlkg(4500kca卿)Vy可降到18%左右甚至更低些,這樣爐子對煤種的適應性強了。“粗糧”、“細糧”都可吃,為降低煤價,提高鍋爐供汽的經濟效益奠定了堅定的基礎。
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