烘干機除塵器是專門用來處理除塵器烘干機尾氣的除塵器。烘干機是靠前面的熱風爐鼓進熱風對物料進行滾動式烘干。由于烘干機前面的熱風爐采用的燃煤方式,產生的廢氣中含有大量的SO2和水蒸氣,很容易結露,產生的腐蝕性,在高溫富氧條件下,也容易生成腐蝕性的H2SO3,所以,烘干機廢氣處理一直是困擾生產的一個嚴重問題。在處理這類氣體時 要注意以上幾點廢氣特性。針對這種工況條件,我公司對除塵器進行了處理,將普通325鋼板制成的花板 換為不銹鋼材質的,濾袋選用,蝕處理的濾袋—氟美斯,骨架采用硅處理(或不銹鋼材質制成)。除塵器內部用環氧聚脂涂料經過三層處理。外層用10公分厚的輕質巖棉和彩鋼板做保溫處理。經過以上改進,除塵器即可滿足烘干機的工況條件。
烘干機除塵器在正常清灰條件下,剩余附灰層保持穩定,即在清灰前后阻力基本一致,克服了圓袋反吹清灰剩余附灰層和阻力隨著運行時間的延長,出現阻力累加的現象。這種 停風和沖擊振打,是清灰方式方法優化的結合,因而產生的清灰效果。一個使用反吹清灰的圓濾袋,剩余附灰層的重量比一個過濾周期平均沉降的灰量多10~20倍;而采用振打清灰的玻纖扁袋,剩余附灰層的重量不到一個過濾周期平均沉積量的三分之一,多也只是一倍。
烘干機除塵器是專為Φ1.5×12m、Φ1.5×15m、Φ2.2×12m、Φ2.4×16m等規格的烘干機煙氣除塵研制的新產品,操作簡單, ,用于立窯硅鐵爐、工業電爐、運行費用低,是目前國內烘干機煙氣除塵理想的設備。
烘干機除塵器采用微機控制,分室反吹,定時清灰,并裝有溫度檢測顯示,超溫報警裝置,采用CW300—FcA抗結露玻纖濾袋,可防止濾袋結露,也不會燒壞濾袋。直徑3×24米礦渣烘干機將兩級除塵工藝改為LFEF7×358—HSY/H抗結露袋除塵器,經環保部門測定,廢氣量為每小時42621標準立方米,含塵濃度為每標準立方米69620毫克,出口含塵濃度為每標準立方米147毫克,達到 排放標準。
烘干機除塵器在其它單位使用過程中曾出現過一些問題,如糊袋、燒袋、機殼腐蝕、操作和維護不當等。
對此烘干機除塵器采用了以下措施。
1、做好處理,由于煤在燃燒過程中產生大量的SO2氣體,加之采溫度和濕度較高,從而加速了與氣體接觸的機殼內及管道內的腐蝕。為此,我們采用了200-300℃高溫涂料,一般涂3層,較好地解決了這一問題,延長了機殼使用年限。
2、袋籠:原用袋籠經過鍍鋅處理,但2年全部腐蝕,后改為不銹鋼絲制作或硅處理。
3、改進清灰系統,原出廠時配置的油水分離裝置過小,油、水分離效果差,油、水隨壓縮空氣經過管路反吹到濾袋中,影響過濾效果,溫度過高時,容易點燃并燒毀濾袋。油、水過濾裝置改裝后,能定期放油、放水,了這一現象的再次發生。
4、選擇適當的清灰壓力,壓力過高,造成破袋;壓力過低,不能產生脈沖清灰效果。因此壓力一般選擇在0.5-0.7Mpa。
5、結合具體情況選用濾袋,我公司選用處理的氟美斯,工作溫度在70-185℃,連續工作溫度可達180℃,避免了高溫煙氣燒毀濾袋的情況發生。過濾風速在0.8-1.2m/min。要比一般玻纖濾袋過濾風速高40%左右,減少了設備投資。
6、定期進行濾袋間的清理,用人工推、拉等辦法使濾袋之間的附著物掉下來,以增加通風過濾面積,延長使用周期;還可以不停機 換濾袋,將濾袋取出清洗曬干后在使用;修補破損的濾袋。
烘干機除塵器的運行特點:
1、烘干機除塵器穩定、 ,維護簡單,運行是大家的,它對顆粒0.1微米含塵氣體,除塵效率可高達99%,烘干機廢氣除塵選用布袋除塵器不用考慮排放濃度超標問題。烘干機除塵器是目前理想的除塵凈化設備。
2、烘干機除塵器采用微機控制,分室反吹,定時清灰,并裝有溫度檢測顯示,超溫報警裝置,采用CW300—FcA抗結露玻纖濾袋,可防止濾袋結露,也不會燒壞濾袋。直徑3×24米礦渣烘干機將兩級除塵工藝改為LFEF7×358—HSY/H抗結露袋除塵器,經環保部門測定,廢氣量為每小時42621標準立方米,含塵濃度為每標準立方米69620毫克,出口含塵濃度為每標準立方米147毫克,達到 排放標準。
選擇好的烘干機除塵器, 要兼顧配套設備,因為烘干系統是由烘干設備和輔機設備組成的,烘干機輔機設備選擇是否得當,烘干機布袋除塵器適用于食品、制藥、飼料、冶金、建材、水泥、機械、化工、電力、輕工行業的含塵氣體的凈化與粉塵物料的回收。