某5000t/d水泥熟料生產線煙氣脫硝配置一套SNCR脫硝裝置,項目投運后,NOx一直不能穩定達標排放,無法滿足環保驗收,需求根據實際情況對現在脫硝裝置進行改造。
通過現場調研,該SNCR脫下裝置主要存在7類問題:1NOx不能穩定達標排放,不能滿足環保驗收;2還原劑有效利用率偏低,低于正常值10%~20%;3脫硝設備運行時,系統煤耗明顯增加;4設備運行不穩定,噴射系統時常堵塞;5現場工作環境惡劣,氨味重;6脫硝設備運行時,偶爾會出現NOx濃度不降反增現象。
原脫硝工藝系統設計缺陷。如噴射系統自動調節程度低,不能及時調節各噴槍中還原劑流量,導致NOx不能穩定達標排放。噴槍均布置不合理,無溫度反饋,不能及時判斷噴氨點的溫度情況,致使還原劑有效利用率偏低。還原劑濃度選取太低以及噴槍安裝法蘭漏風嚴重,使窯系統煤耗明顯增加。氨儲罐及氨儲罐呼吸閥都安裝在室內,不利于緩釋氣體的擴散。
改造措施:增加2只噴槍,重新布置噴槍位置,將7只噴槍分成兩組,將原單一平面布置改造成雙層鋸齒狀分布,同時增加一對還原劑流量調節閥;適當提高還原劑濃度,同時在噴槍接頭使用密封墊片,減小漏風量;將原氨儲罐換呼吸閥布置到室外,降低室內氨濃度;增設兩組測溫裝置,實現噴氨與溫度的連鎖控制。
我結合不同地域,不同行業的環保政策標準要求,成功研發出SCR蜂窩式中溫,低溫脫硝催化劑系列產品,SNCR+SCR一體化脫硝設備,及針對小型、低量煙氣脫硝提標自主研發的JL20-1/2/3系列一體化智能脫硝設備,具有安裝簡單,操作方便,自動化運行,運營成本低,脫硝等特點,可達95%脫硝效率。用于火力發電、鋼鐵焦化、陶瓷玻璃、水泥化工等行業及燃煤、燃氣、燃油、生物質等工業鍋爐及鍍鋅生產線,彩鋼噴涂線的脫硝提標工程升級改造。
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