興化電鍍廢水處理一體化設備污水凈化裝置
原液通過供給泵和自動閥間歇性進液到蒸發罐內,同時,一定壓力(0.3MPa)的蒸汽噴入蒸發罐內,原液在蒸發罐內的真空狀態下(21kPa)循環,并在水平加熱管表面被蒸發(60℃),蒸發后的水排入到冷凝器里,在冷凝器里和冷卻水熱交換,降溫并冷凝成液態水積存到冷凝器底部,通過濃縮水泵把冷凝水打入到蒸發處理水槽后進入MBR水槽進行后續處理。
蒸發罐內的一定倍率的濃縮液積存在蒸發罐的下端,通過循環泵使一定濃縮倍率的濃縮液從蒸發罐頂部噴淋而下,繼續在加熱管表面蒸發,如此重復,直至濃縮到預定倍率后(10倍),自動閥自動打開,濃縮廢液排出到蒸發干燥原水槽,排液完成后自動進入下一個批次。
蒸發罐內熱交換后的蒸汽在加熱管內形成凝縮水排入到冷凝器底部,和冷凝水一起,經由凝縮水泵打出。蒸發罐內殘余的部分蒸汽可以重新被噴射器吸收、作為熱源再利用,從而盡可能地降低蒸汽用量。由單元內的真空泵保持蒸發罐、冷凝器內的負壓狀態,達到負壓蒸發的效果,同時,真空泵的出口有一個氣液分離罐,罐內液體排入處理水槽或者蒸發處理水槽,而氣體則通過鍍鋅配管接入MBR水槽液面以下,通過生物降解處理氣體中的有機成分。
蒸發濃縮單元運行中途如果出現不滿足運行條件的時候,發出警報并自動待機。
1.2.3 蒸發干燥單元
蒸發干燥單元運行詳細說明如下:
蒸發干燥原水槽內廢液通過泵打入到蒸發干燥單元內的計量罐,計量罐計量廢水容積,通過浮動感應開關管理液位,供應廢水到蒸餾罐,同時,一定壓力的蒸汽通入蒸餾罐,在負壓的狀態下利用蒸汽的熱值將水蒸發至氣態,氣態的水流入冷凝器里(管式換熱器),32℃的冷卻水將氣態的水冷凝成液態,積存在冷凝器下端的蒸餾水混合著冷凝器里氣態的水、和緩沖液罐里的水一起經由真空泵(通過此真空泵保持蒸餾罐里負壓約-80kPa~-90kPa)打入到片式熱交換器,經由冷卻水換熱,出水60℃左右,流入到緩沖液罐,緩沖罐里的水除了供應真空泵使用,多余的經由回收水泵打出去,即蒸發干燥單元產水。緩沖液罐的上部通過鍍鋅配管接入到MBR水槽液面以下,通過生物降解處理氣體中的有機成分。
蒸餾罐內設有攪拌機,攪拌機的邊緣與罐體緊密接觸,可清除罐體內壁的污物,干燥處理結束后,干燥處理后的殘渣(約60℃)由蒸餾罐排出,為了避免有機氣體逸出,殘渣排出口和殘渣儲存罐之間通過密封墊密封,盡可能地降低逸出可能。
2、運行分析
興化電鍍廢水處理一體化設備污水凈化裝置
2.1 蒸發濃縮設備試運行問題點
在蒸發濃縮設備試運行中出現如下問題:
(1)蒸發濃縮設備異常停機
現象:蒸發濃縮設備在試運行時,出現經常性的停機。
原因:凝縮水接受水槽(蒸發處理水槽)經常L4,導致系統停機。
對策:調整蒸發處理水泵出口流量,使系統水量平衡,保證蒸發濃縮設備連續運行。
(2)發泡
現象:蒸發濃縮設備在試運行時,出現發泡報警導致系統停機。
原因:水質易起泡。
對策:調整“消泡劑閥”的相關參數來抑制起泡。
(3)真空泵異響,真空運行不穩定
現象:真空泵間隙異響,真空壓力變化較大,在10-45kPa之間變化。
原因:真空壓力PIC531運行不穩定,導致真空泵異響。
對策:延長“真空調節閥開度改變監視時間”,可以使真空壓力PIC531維持在21kPa左右。試運行時該數據調整記錄為:3s→5s→10s→20s。
(4)蒸發量偏大
現象:由于后端處理能力不足,導致前段處理能力富余。
原因:水量不平衡,前段能力偏大。
對策:調整閥門,降低蒸汽的瞬時進入量,使入口壓力維持在0.1MPa時,可維持蒸發量在350L/h。實際運行半個月后蒸發量仍維持在350L/h。
(5)化學清洗時易起泡
現象:采用3%的硝酸進行酸洗時,起泡現象嚴重。
原因:不明,可能是管壁殘留的堿性脫脂液等易起泡物質。
對策:清洗過程中,加大消泡劑的投入時間;后期再次清洗時建議采用氨基磺酸。