鄂州市乳化液廢水處理一體化設備環保設備
某鋼廠冷軋乳化液廢水設計處理量20m3/h,來水CODCr10000~40000mg/L,油含量1000~5000mg/L,具有乳化程度高,化學性質穩定,化學成分復雜,油類等有機污染物濃度高,可生化性差等特點。為滿足生產需求,需對廢乳化液進行預處理工作,處理后出水并入稀堿油廢水系統進行生化處理,最終經超濾反滲透處理后回用。該乳化液廢水處理系統原工藝為“調節池加溫去除上層浮油+破乳+氣浮+不銹鋼超濾”,在處理過程中由于來水水質不穩定,破乳時間短效果差,油水相不能有效分離,氣浮效果差,導致超濾膜污堵嚴重。超濾每運行24h就必須進行化學清洗,且清洗周期需24h以上,導致乳化液系統無法正常運行。
為了增強破乳及氣浮效果,減輕超濾膜污堵情況,筆者對該系統工藝進行優化試驗研究。優化工藝為“調節池加溫加酸破乳去除上層浮油+中和混凝+氣浮”,經過試驗,破乳及氣浮效果得到有效改善,氣浮后出水已經滿足乳化液系統出水水質要求,可直接并入稀堿油廢水處理系統進行二次處理,因此在原工藝基礎上取消了超濾步驟,從而減少了超濾維護清洗、更換及運行費用。
本試驗探討工藝優化對乳化液廢水系統的影響,新工藝藥劑選型及藥劑投加量的確定
乳化液廢水處理系統設計提升量為20m3/h,來水主要污染物指標:來水CODCr10000~40000mg/L,油含量1500~5000mg/L,由于破乳及氣浮效果差,不銹鋼超濾進水CODCr在5000~30000mg/L,油含量1000~5000mg/L,造成不銹鋼超濾膜污堵嚴重,導致系統無法正常運行。
鄂州市乳化液廢水處理一體化設備環保設備
該工藝流程將調節池加溫至65℃,通過刮油機回收上層浮油,破乳罐投加硫酸控制pH值進行破乳,破乳完成后自流進氣浮池內,用氣浮法去除水中懸浮的油粒及其他污
該工藝流程將調節池加溫至65℃,并投加硫酸控制pH值進行破乳,通過打回流操作,使硫酸與廢乳化液充分反應,增強破乳效果,上層浮油通過刮油機進行回收,破乳罐前端投加液堿調節pH值至7~9,破乳罐出口處投加PAFC混凝劑,氣浮池前端投加助凝劑PAM,通過氣浮法去除水中懸浮的油粒及礬花等雜質,氣浮池出水可直接排入稀堿油廢水系統進行二次處理。經優化后,氣浮效果得到明顯提升,CODCr去除率達93.7%,出水CODCr小于2000mg/L,油含量小于200mg/L,可直接并入稀堿油廢水系統,因此取消原工藝中超濾步驟,同時確保了乳化液系統的正常運行。
2、優化試驗研究藥劑選擇
2.1 絮凝劑的選擇
試驗選取乳化液調節池內經硫酸破乳并加熱至65℃后原水,試驗前使用液堿進行中和處理,試驗水樣:CODCr含量30346mg/L,pH值為7.8(以下簡稱乳化液試驗水樣)。分別投加硫酸鋁、PAC、PAFC作為絮凝劑進行藥劑篩選實驗,實驗結果以上清液CODCr去除率作為判斷依據