無錫廢水一體化處理設備--詳細攻略點擊咨詢廢水深度處理與回用是解決我國水資源短缺的一種有效方法,尤其針對用水量較大的石化企業,反滲透(RO)技術產水水質高和運行穩定等優點已成為廢水回用的主流技術。但是RO必然會產生濃水,其污染物濃度是進水的幾倍,其中含有大量鹽分和難降解有機物,已成為RO技術發展所面臨的瓶頸和難題。RO濃水的排放造成了水資源的極大浪費,因此RO濃水的回收利用具有極大的經濟效益和社會效益,可以代替原水用于其他生產系統,不僅提高廢水重復利用率,還起到了節約水資源和環境保護的目的。
本研究針對山東某石化廠經過生化處理后的污水,該污水已經過了深度處理,其流程為雙介質過濾器+超濾+一級RO,濃水再利用臭氧高級氧化+RO工藝進行處理,處理后的產水回用至超濾產水箱,達到循環、節約用水的目的。連續運行一段時間后,考察處理效果,并分析了系統運行的穩定性和運行成本。
1、濃水處理工藝的可臭氧氧化對有機物去除效果明顯,COD去除率為53.5%,RO產水對離子去除效果和有機物去除效果均極為顯著,電導率去除率為96.2%、硬度去除率為93.5%、氯離子去除率為86.3%、COD去除率為98.0%、氨氮和濁度基本去除,RO產水指標RO進水要求。
3.2 有機物的去除效果
系統主要通過臭氧氧化和RO系統進行有機物的去除,由于濃水水質較為復雜,定量定性分析較為困難,為了考察系統對有機物的去除效果,將濃水、臭氧氧化產水、濃水RO產水進行了GC-MS色譜分析
山東省某石化廠生化出水深度處理工藝為生化出水→雙介質過濾器→UF→一級RO。該公司一級RO濃水水質:pH為8.30,堿度為11.05mmol/L,總硬度為325mg/L,濁度為1.6NTU,氯離子為1300mg/L,電導率為5660μS/cm,COD為86mg/L。該RO濃水具有電導率高、COD高的特點,濃水再利用需要進行脫鹽處理,現階段脫鹽主流工藝為RO工藝,但濃水的COD較高,若直接利用RO處理必然會使RO膜迅速污堵,難以連續穩定運行,臭氧氧化可以將難降解的大分子污染物進行開環斷鏈,而且臭氧還能直接將一些有機物氧化為H2O與CO2,從而起到降解有機物的作用,將濃水COD降低,使RO系統連續運行,保證臭氧+RO處理濃水工藝順利進行。
由表1可知,現有RO濃水經過臭氧氧化后,再經過濃水RO處理,其產水匯入現有RO產水箱,再經過現有RO處理后進行回用,RO濃水進行回收,達到水資源循環利用、節水的目的。2.2臭氧氧化臭氧氧化單元使用青島國林臭氧設備,功率為8~10kW·h/kg,臭氧產量為15kg/h(質量濃度≥100mg/L),臭氧系統的投加控制根據接觸池水流量和預先設定的臭氧投加率自動調節臭氧投加量,調節范圍在10%~100%。臭氧接觸池的接觸時間控制為180min,保證臭氧與污水的充分接觸。系統采用微孔曝氣盤投加臭氧,曝氣盤安裝在接觸池池底但高于導流墻的位置以避免氣泡被引流到反應池中,在接觸室中,被處理水由上向下流,而臭氧氣體則由下向上反向流以達到接觸效果。反應后的臭氧尾氣通過加熱破壞。臭氧氧化后出水COD<50mg/L。
2.3 濃水反滲透裝置
無錫廢水一體化處理設備--詳細攻略點擊咨詢設置1套處理水量為75m3/h的RO膜,由于進水COD高,選用陶氏品牌的寬流道抗污染反滲透膜,設計回收率為50%,膜平均通量≤11.5L/(m2·h)。每套反滲透配置90根膜組件,放置在15根6芯壓力容器內,按一級一段并聯排列。高壓泵前設置5μm保安過濾器,在進水中添加強化阻垢劑(投加量為5mg/L)、非氧化殺菌劑、鹽酸(pH調節為6.5~6.8)、還原劑(NaHSO3,防止反滲透膜氧化),分別抑制無機鹽結垢、微生物污染、中和濃水中堿度、中和臭氧緩沖池中未釋放的臭氧,進一步抑制結垢傾向,保護反滲透膜。