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節能監管服務能耗監測分析能源管理節能系統

參考價 680000
訂貨量 ≥1 立方
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱萬洲電氣股份有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       號
  • 所  在  地襄陽市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2023/8/9 11:43:28
  • 訪問次數256
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萬洲電氣股份有限公司(以下簡稱萬洲電氣)是集科研開發、生產銷售、技術服務于一體的科技型股份制企業,成立于2000年3月,總部位于歷史文化名城湖北襄陽。作為一家提供“*節能產品和服務”的專業化節能企業,萬洲電氣從電機軟起動器起家,已經發展成為中國軟起動行業的,并大力發展系統節能產品,全力塑造“中國系統節能專家”新形象。

萬洲電氣致力各行業系統節能技術與產品的研發與應用16年,已在“電機控制與節能”和“電力系統自動化與節能”兩大技術領域形成八大類、三十幾個系列、七十多個品種的*產品,萬洲產品在建材、化工、冶金、礦山、機械、汽車、市政、電力等諸多行業得到廣泛應用,銷售網絡遍布全國各省、市、自治區,部分產品遠銷四大洲五十多個國家。

萬洲電氣*“系統節能”理念,歷時三四年成功研發“智能優化節能系統”,該系統整體技術*,居*水平,該系統既是萬洲節能技術*發展的結晶,也是*節能技術與互聯網技術、大數據云計算等當代*技術高度融合的產物,開創了“互聯網+節能”技術的先河,使萬洲電氣成為“中國系統節能領域”的*。

萬洲電氣始終堅持“造品牌產品、創品牌服務、做品牌企業”的經營理念和“始終追求*一步”的開發戰略,重視通過持續抓好企業品牌建設和創新能力建設,來加快企業發展,錘煉企業可持續發展能力。歷經十七年的發展,萬洲電氣已由成立初期員工總人數只有二三十人、年銷售只有幾百萬元的名不見經傳的小小民營企業,發展成為員工總數900余人、年銷售逾7億元、擁有珠海市萬州光電科技有限公司、湖北云川光電科技有限公司、湖北萬洲機械有限公司三家子(關聯)公司,在武漢設有研發中心,擁有省級企業技術中心、省級工程技術中心、襄陽市*家民營企業院士工作站和博士后產業基地的科技型企業集團。目前,公司已有13種產品通過湖北省科技成果鑒定,14種產品分別榮獲湖北省、襄陽市科學技術進步獎和技術發明獎,27種產品被列入國家、省、市科技攻關計劃、火炬計劃、重點新產品計劃,擁有42項國家,3種產品被認定為湖北省產品,公司商標被認定為“*”。公司先后榮獲各級政府和有關部門授予的“*”、“中國優秀民營科技企業”、“湖北省中小企業創新獎”、“湖北省勞動保障誠信單位”、“湖北省五一勞動獎狀”等諸多榮譽稱號。

如今的萬洲電氣,正快步實現從“電機起動控制”到“電氣設備系統集成”、從“電機節能”到“全生產線(用電網絡)系統節能”、從“單純提供設備”到同時“提供‘系統設備’、‘整體解決方案’和‘服務’”的轉型發展,進而推動企業從“生產型企業”向“生產服務型企業”轉型!并將以“智能優化節能系統”這一重大創新節能產品為核心支撐,潛心于各行業節能減排, 致力于各用戶全面系統節能,服務用戶“能源管理中心”建設,努力成為“中國系統節能專家”。

今后幾年,萬洲電氣將繼續秉承“矢志百年、放眼世界、高點定位、穩健發展、守法經營、奉獻社會”的企業經營宗旨,積極順應國家經濟增長方式轉型的時代要求,依托公司已經建立的“院士專家工作站”、“博士后產業基地”等多種產學研合作平臺,進一步強化科研投入,打造完善的企業技術創新體系和行業*的企業技術創新團隊,加快推進企業轉型。緊緊圍繞“電機控制與節能”和“電力系統自動化與節能”這兩大產品技術領域,突出發展“節能產品與技術”,抓住當今我國乃至世界強化“節能減排”為我們帶來的巨大節能產品市場機遇,促使企業盡快步入跨越式發展的快車道。力爭再過5年,萬洲電氣發展成為年銷售收入達40億元的大型科技企業,萬洲集團發展成為年銷售達50億元的大型企業集團,追逐“萬洲夢”、走向*! 

高低壓開關柜,無功補償裝置,電機起動器,微機綜合保護裝置,節能調速裝置,
安徽某中密度纖維板生產企業位于安徽省安慶市,該企業擁有一條采用多層熱壓工藝的中密度纖維板生產線,主要生產9~25mm中密度纖維板。年產量在10萬方左右。年電費約1200萬元。
企業全部用電來自10kV總降變電站和余熱電站。主要用電設備有空壓機、引風機、削片機、干燥風機、收塵風機等。水消耗統計主要為生產總進水系統。壓縮空氣全部來自于全廠3個空壓機站。該企業于2020年6月部署了一套WEMS能源管理
節能監管服務能耗監測分析能源管理節能系統 產品信息


安徽某中密度纖維板生產企業位于安徽省安慶市該企業擁有一條采用多層熱壓工藝的中密度纖維板生產線,主要生產9~25mm中密度纖維板。年產量在10萬方左右。年電費約1200萬元。

企業用電來自10kV總降變電站和余熱電站。主要用電設備有空壓機、引風機、削片機、干燥風機、收塵風機等。水消耗統計主要生產總進水系統。壓縮空氣全部來自于全廠3個空壓機站。該企業于2020年6月部署了一套WEMS能源管理中心系統,共計74個監測點,其中:電力監測點68,水系統監測點2個,壓縮空氣監測點4個。系統運行以來給用戶帶來了如下收益:

直接節能收益

  • 設備運行優化節能

  1. 削片機運行優化節能

    現場1臺315kW削片機,WEMS能源管理中心系統上線運行后,電能質量分析模塊發現該電機運行時的功率因數經常在0.2~0.8左右,存在提高的空間,因而采用我公司的WVP系列變負載進相器進行了改造。改造后功率因數提高到0.95以上,通過對改造前后的用能數據進行分析每年節省電費2萬元。

  2. 干燥風機運行優化節能

    現場配有一臺800kW高溫風機,采用變頻控制,運行頻率47Hz,WEMS能源管理中心系統上線運行后,電機經濟運行分析模塊發現該電機處于非經濟運行狀態,存在提高的空間,通過對電動機運行參數優化后,通過對改造前后的用能數據進行分析每年節省電費15萬元。

  3. 變壓器運行優化節能

    現場一共7臺變壓器,WEMS能源管理中心系統上線運行后,變壓器經濟運行模塊發現1#砂光變壓器、2#鋪裝變壓器、3#干燥變壓器、4#刨片變壓器共4臺變壓器損耗異常,WEMS系統對該情況給出了報警。在工人對4臺變壓器檢修后,變壓器損耗恢復了正常,經此一項每年節約電費2.5萬元。

  • 工藝改進優化節能

  1. 鋪裝工段主輔聯動優化

    鋪裝工段每天檢修30-40分鐘,WEMS能源管理中心系統上線運行后,通過主輔聯動分析模塊發現鋪裝工段檢修期間主引風機處于空跑運行狀態。在系統給出報警后,操作人員對主引風機運行時間進行了優化與管控,通過對管控前后的用能數據進行分析每年節省電費5萬元

  • 管理策略優化節能

  1. 砂光工段錯峰填谷優化

    該企業砂光工段開機停機時間比較混亂隨意性很大,WEMS能源管理中心系統上線運行后,通過電費結構分析模塊發現該工段并未按照企業要求進行錯峰。在系統配置峰電報警后對操作人員開停機時間進行了規范,使砂光工段運行時間為早上700~900,1200~1700,晚上2200開機到第二天700利用谷電平電,在保證生產正常的情況下每年節約電費8萬元

  2. 熱油循環泵組合運行優化

    鍋爐工段共有4臺熱油循環泵,額定功率90kW,采用2用2備的方式運行。通過對4臺熱油循環泵運行數據進行分析,4#油泵的運行功率明顯大于其余1-3#油泵。而現階段4#油泵一直在運行,存在明顯的不合理和浪費現象。通過系統的長時間監測分析,優化4臺油泵的組合運行方式,每年節約用電費1萬元。

    非直接節能效果

    WEMS能源管理中心系統上線運行后,除產生了上述的直接節能效益,還為該廠的日常生產、能源管理提供了不少便利,提高了管理工作的效率。

  3. 重點設備的經濟運行分析

       針對現場存在的設備運行負載低的問題,通過WEMS系統提供的運行數據,進行長期的經濟運行分析。對長期處于輕載運行的電機采用我公司WDJ系列電機節電器進行節電改造,降低損耗,或直接更換合適功率的高效電機。對于長期處于過載狀態的電機及時增容或檢修,從而避免設備發生故障,影響生產。

  4. 監控主要用電設備和參數,保證生產穩定、高效運行

    熱壓工段熱壓油泵(55kW)容易出現過流、過負荷的情況,系統上線前半年已經因為運行電流過大燒毀電機5次,造成較大的經濟損失。通過WEMS系統對削片機的運行情況重點監視,并根據歷史運行數據合理設置報警條件(過流,過負荷等),在熱壓油泵電機電流,負荷有較大上升趨勢時,提前給出報警,避免了故障的擴大化,減少了企業損失。

  5. 提供基礎數據,配合錯峰用電的進一步管控

    通過電量與電費分析報表,分析全廠和削片工段的峰、谷、平用電量與電費。針對不需要全天生產工段削片工段,根據分析結果進而調整電費結構;合理安排和管控削片機的工作時間,盡量選擇錯峰用電,少用峰電,用足用盡谷電,減少電費開支。對于不按規定時間開機造成額外電費開支的現象也能及時發現。

  6. 實現自動抄表,減少用電量統計的工作量

    通過部署在各主要用電點和關鍵用電設備的智能測控終端,實現用電量數據的實時上傳,不再需要到現場各個配電室人工抄錄用電量數據,減少人員勞動強度和人員配置;同時也避免了人工抄表的不及時、不準確。

  7. 建立設備檔案,提高維修效率

       建立各主要設備的電子檔案,可以方便管理人員查看設備的參數信息、生產廠家,改造信息,現場位置等信息,避免了WEMS系統上線前紙質資料遺失帶來的不便以及資料查閱的浪費時間,提高人員勞動效率。

       通過以上措施,采用我司WEMS能源管理中心系統后可以提高貴廠的能源、生產管理的信息化水平,提升人員工作效率及設備運行效率,合理規范用電,每年能帶來5萬元左右的效益。

    總結:該節能系統項目已在現場穩定運行年多,通過設備運行優化節能、工藝管控優化節能和管理策略優化節能三個層面上***的節能措施,帶來了38.5/年的節能經濟效益,年節電率3.2%,同時提高了用戶現場自動化、信息化、精細化管理水平。系統的分析診斷技術具備*性、可復制性,能夠廣泛推廣使用,具有較高的社會效益和經濟效益。









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