我們專注于創新,但更注重細節
高質量、高精度的產品源于暢東對細節不斷的追求完善。因此,暢東對每一款產品,從設計、生產、測試、交付進行了嚴格把控,從原材料的采購到產品的交付每一個環節都實行層層檢驗,從而確保了產品的質量與性能,在每一個現場穩定運行。
質量體系認證,品質更可靠
通過ISO9001:2015國際質量體系認證、并獲得多項國家發明、實用新型、外觀以及*產品認定證書,規范了研發、生產、檢驗流程,從而保證了產品品質的可靠性。
隨著國家經濟的快速發展,對環保產業也提出更高的要求,經過長期的努力我公司與國家科研機構及各大專院校進行技術交流,建立了緊密的合作機制。生產制造出的各類環保設備在國內眾多大型企業中得到了廣泛的使用和一致的好評。在吸納國內外同類設備之所長的基礎上更具備*的優異性能和特點,并獲得十余項發明與實用新型。公司同時擁有*專業的制造設備百余臺套,并對產品進行嚴謹科學的質量管理(已通過 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準認證)。
環保設備哪家好?
暢東根據多年的工作經驗,制定了標準化產品,減輕了設計工作量,提高了設計質量并縮短了生產周期。
暢東根據客戶現場情況,制定合理的方案,一切從客戶的需求出發,設計出客戶滿意的產品。
布袋除塵器的阻力和除塵率會受哪些外力影響呢
布袋除塵器的使用:隨著粉塵在濾料表面的積聚,布袋除塵器的效率和阻力都相應的增加,當濾料兩側的壓力差很大時,會把有些已附著在濾料上的細小塵粒擠壓過去,使布袋除塵器效率下降。另外,布袋除塵器的阻力過高會使除塵系統的風量顯著下降。影響袋式除塵器除塵效率的因素有很多,歸納起來主要有以下幾種:1、氣體的含塵量及過濾風速:氣體的過濾風速一般為0.5~3m/min,它會隨著粉塵濃度的高低而不同。當過濾風速一定時,粉塵濃度增大,使單位時間沉降在濾袋上的粉塵增多,過濾阻力就會增大。如果粉塵濃度一定,過濾風速大,單位時間內沉降在濾布上的粉塵量也會增大,造成阻力增大。如果兩者都增大,過濾阻力將會增大更多。過濾速度還是一個重要的技術經濟指標。選用高的過濾速度,所需要的濾布面積小,袋式除塵器體積、占地面積和一次投資等都會減小,但除塵器的壓力損失卻會加大。除塵效率降低,粉塵排放濃度增高。(1)一般來講,除塵效率隨過濾速度增加而下降;(2)過濾速度的選取還與濾料種類和清灰方式有關。2、清灰周期(1)清灰周期時間較長,會縮短除塵器布袋的使用壽命,進而增加能耗,清灰不用說肯定大不如從前,設備阻力相對應的也自然增加;清灰時間過長會引除塵布袋堵塞,從而縮短除塵布袋壽命,并且煙塵會外泄,除塵器其他部件也可能因而受損;(2)清灰周期時間較短,同樣也影響除塵布袋的壽命,如果清灰時間過短,濾袋上的粉塵尚未清落掉,就恢復過濾作業,將使阻力很快地恢復并逐漸增高起來, 終影響其使用效果。清灰時間過短當然會增加能耗,總之整個過程中阻力值是不斷攀升,勢必影響除塵器的運行。其實要確定布袋式除塵器清灰周期及時間,必須按照清灰方式的不同而設定,在實踐中我們發現,除塵布袋上 能夠積存一點粉塵附著層,能夠讓阻力值趨于正常水平,并且有效縮短清灰時間,布袋除塵器清灰周期稍微長一些,能夠提高除塵器的工作效率。3、氣體溫度、濕度如果氣體中含大量的水汽,或者是氣體溫度降至路點或接近路點,水分就很容易在濾袋上凝結,使粉塵粘結在濾袋上不宜脫落,網眼被堵塞,使除塵無法繼續進行。因此,必要時要對氣體管道及除塵器殼體進行保溫,盡量減少漏風,必要時在袋除塵器內安裝電加熱裝置。要求控制氣體溫度高于路點15℃以上。
脈沖除塵器產生常見故障的原因是什么
脈沖除塵器采用分室停風脈沖噴吹清灰技術,克服了常規脈沖除塵器和分室反吹除塵器的缺點,除塵效率高,清灰能力強,排放濃度低,漏風率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運行穩定可靠,經濟效益好。我們都知道只要是設備就會出現一些小故障,脈沖除塵器也是一樣的,偶爾會出現一些小故障,具體原因如下:1.采用分室停風脈沖噴吹清灰技術,克服了常規脈沖除塵器和分室反吹除塵器的缺點,清灰能力強,除塵效率高,排放濃度低,漏風率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運行穩定可靠,經濟效益好。適用于冶金、化工、水泥、機械、電力、建材、輕工行業的含塵氣體的凈化與物料的回收。2.采用氣室停氣脈沖噴吹一次清灰即可達到*清灰的目的,延長了清灰周期,降低了清灰能耗,并可大大降低氣壓消耗。同時,濾袋和脈沖閥的疲勞程度相應降低,濾袋和閥板的使用壽命成倍增加。3.維護和換袋可以在系統風扇不停轉和系統正常運行的情況下在室內進行。濾袋的袋口采用彈性膨脹環,密封性能好,牢固可靠。濾袋的龍骨為多邊形,減少了袋與龍骨之間的摩擦,延長了袋的使用壽命,便于卸袋。4.箱體設計成氣密性好。檢查門由優質密封材料制成。煤油用于制造過程中的泄漏檢測,空氣泄漏率非常低。5.采用上袋拉伸法。換袋時抽出骨架后,臟袋放入箱體下部的灰斗中,從人孔中取出,改善了換袋作業條件。