花都區(qū)車間粉塵收集
為了檢測這種沉淀效果,我們進行SV的檢測。SV是活性污泥的混合液在經(jīng)過一段時間(通常為3分鐘)在一定容器內(nèi)(1ml量筒)沉淀后,活性污泥絮凝體所占的體積比例,以%計,通常情況下不寫%,但是記住是一個比值。SV在活性污泥的檢測方法中,手段為便捷,一般有一個帶刻度的量筒就可進行,所以在采用活性污泥法的污水處理廠中是常用的一種日常檢測。對活性污泥的沉降比一般取曝氣池出口處的混合液進行,曝氣池出口的微生物已經(jīng)完成了有機物吸附降解過程,即將進入到沉淀池進行泥水分離,在此處進行沉降比的檢測,能檢測出污水經(jīng)過生物處理后的效果,同時也能檢驗二沉池的沉淀效果。
布袋除塵器產(chǎn)品構造:
布袋除塵器結構主要由上部箱體、中部箱體、下部箱體(灰斗)、清灰系統(tǒng)和排灰機構等部分組成。
布袋除塵器性能的好壞,除了正確選擇濾袋材料外,清灰系統(tǒng)對布袋除塵器起著決定性的作用。為此,清灰方法是區(qū)分布袋除塵器的特性之一,也是布袋除塵器運行中重要的一環(huán)。
花都區(qū)車間粉塵收集
小型濾筒除塵器是消化吸收同類產(chǎn)品經(jīng)驗改進后設計而成的袋式除塵器.除塵器采用脈沖噴吹的清灰方式,具有清灰效果好、凈化效率高、處理風量大、濾袋壽命長、維修工作量小、運行 可靠的優(yōu)點。除塵器結構主要有:過濾室、濾袋、凈氣室、灰斗、翻板閥、脈沖噴吹清灰裝置、電控箱等組成,箱體全部采用焊接結構,檢修門用泡沫橡膠條密封。
一般的干法線所用溶劑含7%的DMF和3%的甲苯、丁酮等,由于烘干溫度接近DMF的沸點(152.8℃),致使DMF大量揮發(fā),所以干法線廢氣以高濃度DMF有機廢氣為主,廢氣溫度一般低于75cC。一條普通干法線的DMF廢氣風量達25m3/h。干法生產(chǎn)線所產(chǎn)生的VOCs廢氣是合成革企業(yè)VOCs廢氣的主要部分,占整個合成革生產(chǎn)線廢氣量的9%以上。合成革后處理工序中采用的Pu樹脂含有DMF等有機物,印刷、噴涂、燙平等工序中有機溶劑易揮發(fā),但根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,企業(yè)一般不對這些工序揮發(fā)的有機溶劑做收集處理,造成VOCs廢氣無組織排放。
含塵氣體由灰斗(或下部敞開式法蘭)進入過濾室,較粗顆粒直接落入灰斗或灰倉,含塵氣體經(jīng)濾袋過濾,粉塵阻留于袋表,凈氣經(jīng)袋口到凈氣室,由引風機排入大氣。當濾袋表面的粉塵不斷增加,導致設備阻力上升到設定值時,時間繼電器(或微差壓控制器)輸出信號,程控儀開始工作,逐個開啟脈沖閥,使壓縮空氣通過噴口對濾袋進行噴吹清灰,使濾袋突然膨脹,在反向氣流作用下,附于袋表的粉塵迅速脫離濾袋落入灰斗(或灰倉),粉塵由翻板閥排出。噴吹只對濾袋逐排清灰,其它排濾袋仍正常進行過濾不停風機。
從試驗運行過程來看,在試驗初期,由于忽視了微量元素在厭氧消化過程中的重要作用,導致微生物長期處于一種營養(yǎng)不良狀態(tài),活性保持在很低的水平,嚴重了厭氧反應的進行。反應前1d,對COD的去除率一直在1%~15%,從第11天開始,針對厭氧微生物尤其是甲烷菌的特點,向反應器中投加了鐵、鎳、鈷等營養(yǎng)元素,其投加量根據(jù)廢水可生物降解的COD濃度和它的酸化率來估算,在實際應用時應將計算結果增大1倍[4],試驗后確定FeClNiClCoCl2的投加量分別為1...2mg/L。