隨著天然砂、河砂等資源的枯竭和對開采管控力度加大,機制砂替代天然砂已成為行業發展必然趨勢;砂石骨料產業轉型升級的步伐明顯加快,由傳統的粗放的開采方式向工業化、規范化和集約化生產方式快速發展,同時向建筑固體廢棄物再生利用和廢棄礦山環境修復產業延伸。振動篩是砂石生產線*的環節,近期有客戶咨詢振動篩故障激振器發熱、燒毀軸承,易損壞怎么辦?
激振器是振動篩中關鍵設備。在實際生產中,激振器常出現發熱、燒毀軸承等故障,經過對激振器工作原理和故障產生原因的分析,提出對應的改進措施。
特別是在高溫炎熱和漫天風沙的惡劣季節,故障率明顯提高,導致激振器無法正常工作,直接影響破碎生產線效率。為了保證激振器的正常運轉,必須對激振器出現的異常問題進行改進。
激振器的工作原理
該設備是雙軸座式激振器,它由外置電機拖動雙軸座式的激振器的兩軸(長、短),作反向同步轉動,通過兩軸上偏心塊產生離心力合力驅動振動篩做直線運動。
該激振器固定在振動篩的兩側撐板上,驅動激振器的電機固定在外支架上,電動機不參振。
振動篩故障原因分析
對出現故障的激振器拆解檢查發現:軸承變形和損壞嚴重,同時伴隨軸承內外圈變色發黑,軸承無法轉動而抱死的現象。
針對上述的故障,原因分析如下:
1)激振器內腔的軸承,外加注潤滑脂潤滑,軸承內、外圈滾道與滾子間潤滑脂無法充分潤滑,缺油。
2)軸承在不充分潤滑的條件下運轉發熱而產生高溫,溫度達110℃-120℃,軸承滾子保持架變形、散架,無法正常轉動。
3)軸承徑向的工作游隙偏大,影響軸承使用壽命。
3個方面的改進措施
1)激振器油封結構的改進
根據激振器故障產生的原因分析,結合設備現場所處的惡劣環境,應從根本上對激振器進行改造,由原來的人工加注潤滑脂的方式,改為稀油潤滑站循環方式,實現對激振器內部軸承充分有效的潤滑。
潤滑的方式通過激振器的上部注油孔用黃油槍手工注入潤滑脂,長、短傳動軸(7和10)上的油封通過骨架油封(5)來完成,軸承的兩側的油封靠凹迷宮端蓋(2)和凸迷宮端蓋(1)配合來實現的。
2)潤滑系統的改進
為了保證激振器軸承潤滑到位,在完成對激振器油封結構改進的同時,潤滑系統需要增加工作潤滑部分和稀油站循環部分。在2500t/h破碎站振動篩激振器安裝了這兩部分,具體見圖3所示。
整個潤滑系統經現場調試和試用,振動篩激振器帶負荷運行48h,測得激振器的殼體軸承部位溫度在40-50℃范圍,隨后整個生產系統和激振器的潤滑系統運行正常,符合工況要求。
3)控制軸承的徑向游隙在合適范圍內
軸承游隙的大小直接影響軸承的使用壽命,軸承的徑向工作游隙若過大,油膜難以形成,潤滑不充分,產生噪音;若過小,容易造成軸承在運轉過程中發熱燒毀軸承。所以軸承在選用和安裝時,徑向工作游隙控制量至關重要,應控制在8-50μm之內合適。
該破碎生產線的振動篩激振器經改造后,各個激振器的溫度控制在正常范圍內,激振器運行正常,提高了振動篩激振器的運行效率,同時也節約了維修成本。
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