1、建設規模
根據業主提供信息,本項目為年處理45000噸生產廢水的設施,設計建設處理能力為150m3/d的污水站,以適應水量的變化。
2、廢水水質
根據業主提供信息,該項目的污水主要為制作豆腐、豆制品所產生的黃漿水。
水質情況見下表污染物指標:
項 目 | CODcr | SS | 氨氮 | PH |
酸洗廢水 | 8000mg/l | 800mg/l | 45mg/l | 5 |
工藝流程介紹:
水處理系統由調節池、缺氧池、好氧池(接觸氧化池)、二沉池組成。來自生產車間的污水自流入調節池,調節池入口設機械格柵,以攔截大顆粒狀和纖維狀雜質,機械格柵所攔截的柵渣自動進入雜物箱,定期由環衛部門清除轉運。在調節池中污水充分地混合,調節水量并初步降解有機物,然后通過污水泵將污水輸入缺氧池,在缺
氧池中回流混合液與原污水充分混合,通過兼氧微生物的作用,將亞硝酸氮和硝酸氮轉化為氮氣,完成反硝化脫氮,缺氧池出水自流入接觸氧化池。接觸氧化池是一種以生物膜法為主,兼有活性污泥法的生物處理裝置,通過鼓風機提供氧源,使污水中的有機物與池內生物膜充分接觸,經微生物吸附、降解作用,使水質得到凈化。,
二沉池出水達到《污水綜合排放標準》一級標準,排入附近河流。
二沉池中的污泥通過由污泥回流泵定時抽*好氧池,剩余污泥量較少,隔二個月左右清泥一次,由環衛抽糞車清除,外運處置。
生化系統需要的氧氣由鼓風機供給,曝氣系統采用鼓風機 微孔曝氣器的方式。考慮到鼓風機噪聲較大,特把風機房設置成隔音消聲式。
3、出水水質要求
項 目 | CODCr | 氨氮 | SS | PH |
污染物濃度 | 50mg/L | 8mg/L | 10mg/L | 6 ~ 9 |
具體對COD、氨氮、總氮、總磷的工藝去除率進行了考核,其中,COD去除效率須達到90%以上、氨氮去除率須達到95%以上、總氮去除率須達到60%以上、總磷去除率須達到80%以上,方能得到高分,這就產生了兩方面的引導作用:一方面,鼓勵各地通過完善管網提升進水濃度;另一方面,鼓勵各地進一步提高處理水平、降低處理后尾水污染物濃度。
豆制品加工廠污水處理設備-廢水排放標準
設備組成
(1)初沉池:設備初沉池為豎流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速為0.6-0.7毫米/秒,沉淀下來的污泥用空氣提*污泥池。
(2)接觸氧化池:初沉后水自流*接觸池進行生化處理,接觸池分為三級,總停留時間為 1小時以上。加強型設備接觸氧化時間可達6小時,填料為新穎梯形填料。易結膜、不堵塞。填料比表面積為160m2/m3,接觸池氣水比在12:1左右。
(3)二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池為二只豎流式沉淀池,它們并聯運行。上升流速為O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空氣提升*污泥池。
(4)消毒池及消毒裝置:消毒池按規范:“TJI4—74”標準為30分鐘,若是醫院污水,消毒池可增加停留時間*1-1.5小時,采用固體氯片接觸溶解的消毒方式,消毒裝置能根據出水量的大小不斷改變加藥量,達到多出水多加藥,少出水少加藥的目的。其它消毒裝置可另行配制。(注:如用于工業污水消毒池與消毒裝置可以不要)
(5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空氣提* WSZ-A的污泥池內進行好氧消化。污泥池的清液回流*接觸氧化池內進行再處理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸糞車從污泥池的檢查孔伸入污泥底部,進行抽吸外運即可。
(6)風機房、風機:設備:LYTT的風機房設在消毒池的上方,進口采用雙層隔音,進風口有消聲器、風機過濾器,因此運行時無噪音。風機采用二臺L型羅茨鼓風機,能自動交替運行。單臺風機運行壽命30000小時左右。
根據不同的處置方式設置了權重,其中對采用資源化利用的量(包括土地利用、建材利用)給予了ZUI高權重,對焚燒采用0.9、衛生填埋采用0.7、應急處置采用0.3的
---售后服務
1)工程保修期為一年,即調試合格后一年內,免費上門維修,協助優化工程運行。
2)在接到用戶保修通知后24小時內售后服務人員趕到現場,及時解決設備在運行中出現的問題。
3)一年后,定期對工程進行回訪,提供技術咨詢服務。工程實行終身維修,保修期后只收取成本費。
4)為加強與用戶,及時反饋用戶信息,及時為用戶解決設備在運行中發生的問題。
5)提供各類環保咨詢服務。