通過*臺泡沬陶瓷過濾器測量儀在實際生產中的應用效果,對設備的優勢和不足進行了系統的總結,并提出了詳盡的改進方案。
那么,測量中,都有哪些合理的改進呢?下面,藍鵬測控為您解答:
改進主要內容及改進后達到的整體效果如下。
1、外形及結構方面的改進
1)整體結構用鋁型材加工,外形美觀、重量輕、剛度好。
2)增大測頭間距,加大測量操作人員的操作空間。
3)將上層測頭導向用光軸直線滑塊改為直線導軌副,消除上層測頭的結構變形。
4)更改測頭結構形式,減小上下層測頭的間距,使其zui小距離不大于30mm。
5)測頭間距調整的絲杠、滑臺采用專業廠家生產的滑臺組件,提高準確性和穩定性。
6)提高旋轉托盤轉速,將托盤轉速由每圈11秒減少到每圈3-5秒,提高檢測效率。
7)更改托盤的結構,縮短放置時間,并且使產品放置更加平穩。
8)更改托盤的規格調整方式,使規格調整更加快速、方便。
9)將測量按鈕改為腳踏開關,方便操作人員操作。
2、功能方面的改進內容
1)上層測頭高度由原來的手動調節改為自動調節,高度調節通過程序控制完成,調節完成后的高度在程序界面上顯示。
2)更改托盤結構,加大托盤旋轉電機功率。使托盤旋轉速度提高到3~5秒/轉,即每次測量時間zui快可提高到3秒。
3)測頭間距調整機構在定制專業廠家生產的滑臺組件的基礎上,再增加限位開關和旋轉編碼器。通過限位開關限制機構的起點、終點位置,以免發生撞車堵轉現象;通過旋轉編碼器監測步進電機的運行步數使系統形成閉環控制,有效避免堵轉、丟步等影響調整精度的故障。
4)聲光提醒改為可以單獨控制的元器件和程序,可任意關閉聲音報警或燈光提醒。
5)重新開發測量軟件,提高軟件運行的穩定性,解決存儲、歷史記錄查詢的問題。
6)增加復位功能,當測量過程中突然停電造成測頭間距、上層測頭高度等位置出現混亂時,使用復位功能可使各個環節返回初始狀態,不需要重新調試即可再次使用。
3、改進完成后達到如下整體效果
1)全自動化測量,根據工件的尺寸自動調整測頭的位置,同時測量工件兩個位置的直徑及周長;定制化的產品分級功能,分級報警可分別設置,操作方便,大大簡化工件分揀過程;
2)豐富的存儲功能,歷史記錄可方便查詢。記錄文件可以Excel格式傳*位機;
3)測量速度快,升級后的設備zui快每分鐘可測量20個工件,按8小時工作制,每天可測量9600個工件;
4)豐富的圖形界面,使得測量結果一目了然,并且可隨時調取歷史記錄再現;
5)可測量工件的高度范圍更大:可測量50mm—300mm的工件,操作方便可靠;
6)更大的操作空間,使得操作者工作時更加方便和舒適;
7)更高的軟件穩定性,軟件操作更方便,運行穩定可靠;
8)增加旋轉編碼器,監測并采集調整圈數,以保證上層測量升降臺調整的精度和穩定性;
9)間距調整機構上增加限位開關,上電開機后,程序設定滑臺自動返回觸發限位開關的初始位置。當滑臺被意外移動或間距,可以通過觸發限位開關返回設備的初始位置;
10)加大托盤的驅動電機的功率,使托盤的旋轉更加穩定,旋轉速度更快,并且速度可調。
11)托盤再次優化設計,保證快速旋轉式工件不被甩出。
公眾號:測量廠家