柳州桂林中水回用設(shè)備賀州中水回用系統(tǒng)裝置來賓中水回用水處理設(shè)備
1 處理前廢水排放量及污染分析
硫酸車間排放的廢水經(jīng)檢測,其廢水排放量為35~50m3/h,其中排出礦塵約350~450kg/h,SO2約4~7kg/h,SO3約30~60kg/h,含砷量因礦種而異,檢測也嚴(yán)重超標(biāo),排放廢水的溫度在45℃左右,pH值約1.5,總酸度為2.06,懸浮物1538為mg/L。
2 硫酸車間凈化工段工藝操作原理
來自沸騰焙燒爐約850℃的高溫含塵氣體經(jīng)2級除塵及冷卻降溫后,爐氣溫度仍高達(dá)350℃左右,仍還有少量渣塵,為滿足工藝要求,需對此高溫含塵氣體進(jìn)行洗滌冷卻,凈化工段承擔(dān)洗滌冷卻的設(shè)備計3臺,即*文丘里洗滌器、泡沫塔、第二文丘里洗滌器。高溫含塵氣體首*入*文丘里洗滌器,經(jīng)與該設(shè)備送入的大量冷卻水接觸換熱后,氣體溫度降至50~60℃,同時*文丘里洗滌器也除掉絕大部分氣體含塵,由此產(chǎn)生約10~15m3/h的廢水,經(jīng)*文丘里冷卻除塵后的氣體再進(jìn)泡沫塔,泡沫塔的主要作用是進(jìn)一步降溫將原始SO3酸霧的顆粒變大,氣體經(jīng)泡沫塔處理后,溫度降至30~40℃,并同時產(chǎn)生約18~25m3/h的廢水。經(jīng)泡沫塔處理后的氣體,此時溫度及含塵量已大為降低,溫度約30~40℃,含塵量僅為原來的3%~5%,但氣體所含的SO3量仍較大,故再進(jìn)入第二文丘里洗滌器進(jìn)行洗滌,以除凈爐氣中所含的SO3酸霧,由此產(chǎn)生7~10m3/h廢水。
3 適度中和、循環(huán)使用處理廢水工藝的原理
如上所述,凈化工段操作的目的,是冷卻降溫、除塵及除去SO3酸霧,而要達(dá)到這一目的必須使用大量的冷卻水。該工藝使用的冷卻水在水質(zhì)上卻無特殊要求。因此,把凈化工段排出的廢水經(jīng)中和沉淀,冷卻降溫后再返回凈化工段循環(huán)使用,從理論、工藝要求上講,應(yīng)該是可行的。但是,如果*中和掉水中的酸性,必將生成大量的硫酸鈣、亞硫酸鈣。而硫酸鈣很容易積聚在管道及設(shè)備上而引起管道設(shè)備堵塞。因此,采取適度中和的方法,使pH控制在3~4,即保持循環(huán)水是酸性,減少設(shè)備的結(jié)垢。
其工藝流程如下:
石灰乳與酸性廢水反應(yīng)生成硫酸鈣、亞硫酸鈣、砷酸鈣、*鈣,從而達(dá)到除硫、除砷的目的。
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